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相似文献
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1.
通过化学成分、金相观察、氧氮含量检测、扫描电镜和EDS分析,对HRB400E热轧带肋钢筋表面出现纵向裂纹的原因进行了研究。结合生产工艺,论述了化学成分、魏氏组织、非金属夹杂物及氧氮含量对热轧带肋钢筋表面产生纵向裂纹的影响机理。结果表明:钢筋中C元素含量超标,存在非金属夹杂物、魏氏组织、氧氮含量偏高,是导致热轧带肋钢筋产生纵向裂纹的主要原因。  相似文献   

2.
20MnSi热轧带肋钢筋冷弯脆断和无屈服点原因分析   总被引:4,自引:2,他引:2  
分析和研究了20MnSi热轧带肋钢筋在常规力学性能检验中偶然出现冷弯脆断和无屈服点异常现象的原因。结果表明:钢中存在一定量异常粒状贝氏体组织,是20MnSi热轧带钢筋产生冷弯脆断或在拉伸检验时出现无屈服点的主要原因。  相似文献   

3.
试验研究了热轧N500B钢耐寒带肋钢筋的生产工艺。直径20 mm的热轧N500B钢耐寒带肋钢筋的生产工艺为UHP电弧炉熔炼→LF炉精炼→VD处理→小方坯连铸→加热→轧制→快速冷却→空冷。该N500B钢带肋钢筋的表层显微组织为粒状贝氏体加少量板条状贝氏体,心部显微组织为铁素体加粒状贝氏体及少量马氏体和极少量珠光体。试验结果表明,热轧N500B钢耐寒带肋钢筋的成分设计和冶炼、轧制工艺均是合理的,其常温及-170℃低温力学性能均符合要求。  相似文献   

4.
通过力学性能、化学成分和金相检验分析,对HRB400E热轧带肋钢筋弯曲断裂的原因进行了分析研究。研究表明化学成分锰含量偏高,组织中存在贝氏体和粗大晶粒,是造成钢筋弯曲断裂的主要原因,适当降低锰含量可有效避免贝氏体和粗大晶粒的形成,保证螺纹钢具有优良的力学性能。  相似文献   

5.
郭然  王福明  孙丽娟 《金属热处理》2021,46(10):257-261
国内西北某钢厂生产的HRB400热轧带肋钢筋在冬天作业时常常出现冷弯断裂。通过扫描电镜-能谱仪(SEM-EDS)、Thermo-Calc热力学软件以及光学显微镜(OM)等,对HRB400螺纹钢冷弯断裂的原因进行了研究,论述了非金属夹杂物、磷含量、钒氮比及显微组织对钢筋断裂的影响。结果表明:试验钢断口为脆性断口;破碎状的大尺寸夹杂物可能是裂纹产生的源头;钢中P含量偏高使得韧-脆转变温度升高,且自由氮的存在加剧了该温度的进一步升高,由于西北地区冬天气温低,钢筋作业时的温度很可能低于韧-脆转变温度,使钢筋处于脆性状态;魏氏组织的存在增加了钢筋的脆性,为裂纹的扩展提供了可能性。由于国内西北、东北地区温度较低,对在西北、东北地区使用的HRB400热轧带肋钢筋应提出更高的要求,对P、S、O、N的含量应有新的标准,以满足冬天作业时使用温度高于韧-脆转变温度的需要。  相似文献   

6.
通过化学分析、力学性能试验等, 分析了热轧带肋钢筋的冷弯及断裂情况,分析其断裂原因。发现因钢筋表面增碳造成其局部塑性下降,使抗弯曲形变能力变差,因而钢筋在冷弯试验时断裂。  相似文献   

7.
戢俊强  王刚 《轧钢》2021,38(2):101-104
为扩大品种范围、提升产品竞争力,成渝钒钛科技有限公司决定在高线产线上开发φ6 mm HRB400E带肋钢筋盘条。设计了带肋钢筋盘条化学成分,通过控轧控冷工艺参数对热轧盘条组织性能影响的相关分析,制定了轧制工艺参数,并研究了不同风冷工艺对其组织性能的影响。结果表明,通过控轧控冷工艺的优化,可以稳定生产出φ6 mm热轧带肋钢筋盘条,盘条微观组织均匀,各项指标均符合国家标准对抗震钢筋的要求;轧后风冷速度对盘条组织性能的影响较大,当冷速过快时钢筋组织中会出现贝氏体,使钢筋出现无屈服平台现象,应采用适当冷速。  相似文献   

8.
《热处理》2019,(1)
热轧的φ10 mm Q195钢线材在拉拔过程中断裂。对断裂的线材进行了化学成分分析、夹杂物和显微组织检验,以揭示其断裂原因。试验结果表明:线材中非金属夹杂物和混晶组织较多,导致其拉拔时断裂。为此,提出了解决线材钢拉拔时断裂的措施,即适当降低热轧温度和吐丝温度,提高钢的纯净度以减少非金属夹杂物等。  相似文献   

9.
针对热轧带肋钢筋(HRB400)力学性能指标偏低的典型炉次,采取化学成分、显微组织、断口扫描、夹杂物分析等方法,对产品实物进行了分析。结果表明,组织粗大、严重铁素体网状、基体金属中存在大颗粒夹杂物、钒的强化作用未充分发挥等因素,是导致钢筋力学性能偏低的主要原因。根据分析结果,采取了针对性的工艺改进措施,杜绝了钢筋性能偏低的现象。  相似文献   

10.
 针对热轧带肋钢筋(HRB400)力学性能指标偏低的典型炉次,采取了化学成分、显微组织、断口扫描、夹杂物分析等方法,对产品实物进行了分析。结果表明,组织粗大、严重铁素体网状、基体金属中存在大颗粒夹杂物、钒的强化作用未充分发挥等因素,是导致钢筋力学性能偏低的主要原因。根据分析结果,采取了针对性的工艺改进措施,杜绝了钢筋性能偏低的现象。  相似文献   

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