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1问题提出在干法窑外分解生产线中,窑尾预热器的运行状况至关重要,由于工艺操作不当,所引起的预热器堵料,不仅大大降低了窑运转率,而且给岗位人员带来了繁重的捅料工作,为了防止这种情况的发生,设计院在易发生堵料的“瓶颈”部位———各级下料管锥段,设计了核子... 相似文献
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<正>预热器系统的密封状况和漏风治理是影响回转窑系统安全稳定运行的重要因素,在实际生产运行中不可小觑。1预热器漏风对窑系统的主要影响预热器系统包括人孔门、捅料孔、观察孔以及热电偶插孔等,在实际生产中难免存在漏风现象。预热器系统的漏风不仅破坏窑内热工制度的稳定,而且影响能耗水平以及窑系统安全稳定运行的周期。对窑系统的主要影响如下:(1)影响预热器系统内物料的分布及其悬浮状态,可能诱发预热器系统塌料。据有关资料显示[1]:当预热器系统漏风量达到进风量的2.5% 相似文献
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<正>对预热器系统进行密闭堵漏,治理漏风是水泥生产工艺管理的重要环节之一。在实际生产运行过程中我们对所有的人孔门、观察孔关闭,及时用水玻璃掺生料粉和成泥浆进行缝隙涂抹,但预热器的捅料孔由于不定期的在线清捅结皮,使用频次高,数量多、分布广,所以密封特别困难。尤其是圆形的捅料孔结构,只有单层外盖,密封不严实,散热也较大。而且越靠上一级预热器的负压越大,漏风也越严重。为切实解决预热器捅料孔密封的"老大难"问题,2012年5月,我公 相似文献
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本文综合分析了引起DDF炉预分解窑窑尾结圈——预热器堵料的多种原因,总结了结圈、堵料多发的时间和部位,并提出了相应的预防措施。 相似文献
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预热器清堵防堵工作是新型干法熟料生产线组织生产的重要环节,需采取各种监控手段和预防措施尽量避免预热器堵料。文中分析了堵料的原因主要为机械堵料和液相结料堵料,并提出了相应的处理措施。 相似文献
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氯离子对预分解窑操作影响一例 总被引:2,自引:1,他引:1
1前言库尔勒市第一水泥厂扩建工程———3号窑于1996年6月建成,该窑规格为Φ3.5m×72m,是带五级预热器的微增型预分解窑(入窑物料分解率约40%),投产至今尚未达标。自1997年1月至1998年7月,除机电故障、工艺因素和中修等影响外,仅五级筒入口水平管道、下料管、烟室斜坡结皮堵塞就造成200次停窑,累计时间达1688h;往往在点火开窑后,只能正常运转5~7天,一周后即会因上述部位堵塞而停车捅堵,捅开后再烘窑、投料。随着时间的推移,堵塞—捅堵—烘窑—投料的频率会增加,同时生料的投料量、熟料… 相似文献
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<正>0引言乌兰察布中联水泥有限公司(以下简称"我公司")2000t/d的1#窑在运行期间曾多次出现过篦冷机"堆雪人"现象,严重影响窑系统的安全、稳定运行周期。由于雪人堆积严重,在线处理困难,曾几次止料停窑处理,耗时费力。1雪人在线清理实况描述从几次现场清理雪人的过程来看:雪人堆积的部位主要集中在篦冷机大约第五排篦板后的北侧。雪人主要由大量的飞砂细面料黏 相似文献
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我公司有两条2?500 t/d水泥熟料生产线,其中一线于1998年投产,二线于2005年投产,预热器上的捅料孔由于使用时间过长,密封部件磨损,绝大多数都存在漏风问题,而且每次开停窑后,都需要安排人员涂抹耐火泥进行密封堵漏,大幅增加员工的劳动强度。预热器漏风量增加会影响窑系统的稳定运行,导致窑尾氧含量升高,增加环保投入费用,增加预热器系统热损失,影响换热效率,增加系统电耗,加重系统的结皮。 相似文献
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本文对白银市王岘水泥厂300t/d 五级旋风预热器窑的操作实践进行了总结分析,论证了使用三通道喷煤管的特点及注意事项;综合分析了影响预热器正常运行的主要因素;介绍了预热器窑“薄料快转”操作的重要性. 相似文献
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我公司2 000 t/d熟料生产线是采用单系列五级悬浮预热器,其分解炉为Ф5 mx17 m的SLC-S型半离线分解炉,回转窑为Ф3.95 mx56 m.在2008年8月21日停窑更换窑砖27m期间,同时对预热器内经常出现局部脱落、掉大块的浇注料部位.进行了重新处理和砌筑.检修后采用油煤混烧并按照升温曲线进行升温烘窑,但在投料生产时连续多次出现预热器堵塞,本文就其堵料的现象、原因和解决办法作一介绍. 相似文献
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1 鹅颈管处耐火材料优化
1.1 现状分析
宜城公司2008年建设的生产线,分解炉鹅颈管处,运行一段时间后就会产生集料、结皮,时常塌料,严重时导致C5下料管堵塞,分解炉出口负压长期≥1300 Pa.严重影响了预热器、窑系统运行的稳定性,经停窑检查发现分解炉鹅颈管弯头处积料量较多,厚度达到1.5m. 相似文献
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1 改造前存在问题柳州水泥厂从丹麦FLS公司全套引进的3200t/d SLC型干法窑系统,自1986年底投产以后,生产极不正常。问题是多方面的,但最主要的有以下两个方面:(1) 旋风筒堵料频繁。1987年窑运转3644h,堵料竟达365次,平均每生产10h就发生一次堵料;(2) 上升烟道和三、四级筒顶部及连接管、上升管结皮严重,特别是上升烟道,虽然 相似文献
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我厂φ3×45米窑外分解窑,是按原配立筒预热器窑图纸制造的。现在窑尾采用了四级旋风预热带分解炉的新技术后,台时产量已翻了一番。窑速亦加快了一倍以上。相应地熟料在窑内停留时间就减少了,结果造成出窑熟料温度高达1350℃左右。出窑熟料常粘结堵塞在窑头斜坡溜子和冷却机落料点上,要由人工捅去。因此 相似文献
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0前言预热器系统堵塞,不仅会扰乱窑的热工制度,降低熟料产量和质量,影响窑的运转率,而且处理起来费时费力,甚至对人身安全造成危害。我公司2001年8月26日点火投产的1000t/d熟料的新型干法水泥生产线,目前熟料产量能长期稳定在1200t/d且运行率高。但该线在投产初期,预热器系统结皮堵塞非常严重,几乎是“三天一小堵,五天一大堵”,后通过对原燃材料的成分、配料方案的优化及煅烧方 相似文献