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近年来,化纤迅速上升,由于高温高压筒子染色工艺具有缩短工序,节省劳动力和染料、染纱质量好的优点,因而应用日益广泛。目前,我国高温高压筒子染色所用的染色 相似文献
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圆柱形工程塑料染色筒管由于外径大,相同卷绕量下,筒管直径大者纱层薄,且筒管表面穿孔率高,染液可均匀穿透、循环。筒管采用承压式端面密封,减少了泄漏。且操作非常方便,目前已成功地取代了传统的不锈钢小直径圆锥形、平行钢管、钢丝管染色筒管。 相似文献
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本文介绍在染浴中添加柔软剂Texport D-1133能防止折皱和擦痕对,对染色无不良影响。 文由叙述了抗皱原理,并对该助剂的染色性能、高温凝聚性、起泡性及工节条件作了试验,还作了大样对比试验。结果表明,Texport D-1133对涤纶低弹丝织物的染色具有良好的防皱效果。它能减小擦伤,改善手感。 相似文献
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筒子纱染色在生产实际中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
我厂在筒子纱染色生产中,遇到了色纱成品白粉较多、手感发硬和织造疵点多的问题。针对出现的这些问题,我们在一起进行了讨论研究,并通过实践找到了一些解决问题的方法。现在我厂的筒子纱生产在质量上有了明显的提高,以下从几方面进行简单介绍: 相似文献
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从上染百分率、表观色深、匀染性、浴中平滑柔软性、色牢度、化学稳定性及泡沫性能等方面,对所研制的浴中柔软剂WS及5种同类产品进行了对比研究。结果表明,在活性染料上染纯棉织物中,WS与浴中柔软剂LC-1、BD-MEZ、CA、LD-3010可以提高上染百分率,WS与LD-3010、PE250可以较大程度地提高匀染性;酸性染料上染羊毛织物时,CL-1具有优异的匀染作用,WS、LC-1、CA、BD-MEZ在一定程度上可以提高表观色深值;WS和LD-3010具有相对最优的浴中柔软平滑性;WS、BD-MEZ、CA、CL-1具有良好的化学稳定性,可耐受20~60g/L元明粉,10~20g/L纯碱,2~10g/L氢氧化钠,0.5~1.0g/L醋酸;染色制品的皂洗牢度和摩擦牢度不受该类助剂的影响。 相似文献
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研究了练染-浴助剂PTD-A和PTD-B在中、深色全棉及涤棉混纺筒子纱练染一浴工艺中的应用,评价了染色纱线的色差、内中外层匀染性、水洗牢度、摩擦牢度、升华牢度、单纱强力、失重率和手感等指标.结果表明,使用PTD-A和PTD-B进行练染一浴后的纱线的色差、内中外层匀染性、水洗牢度和摩擦牢度可以达到传统工艺的效果,个别颜色更胜于传统工艺;升华牢度与传统工艺相当;单纱强力和手感优于传统工艺;失重率低于传统工艺. 相似文献
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棉纱线染色过去都是采用绞纱染色,工艺流程长,生产批量小。近年来,我厂蜡线产品采用筒子染色,减去了纱线成绞和色线络筒两道工序,生产效率大大提高,减轻了劳动强度,改善了染色车间劳动条件。染色后筒子采用温线拖浆工艺,减去了纱线烘干过程,节约了大量能源,还减少结头,提高产品质量。三年来我厂在探索硫化染料筒子染色方面做了一些工作,取得一些经验。 相似文献
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目前能源价格持高不下,全球金融危机笼罩,国家要求节能减排呼声日高,印染企业竞争异常激烈,很多企业已处于微利或亏损状态.在如此大环境下,企业如何生存已成当务之急,而印染企业的能源支出是一项主要支出,因此,降低能源消耗已成为开源节流的一个重要途径,做好节能工作利企利国. 相似文献
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代用碱在纯棉筒子纱活性染色中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
探讨了固色代用碱简易替DS在纯棉筒子纱活性染料染色中的应用,分析了元明粉用量、代用碱用量、固色温度、固色时间等工艺因素对染色效果的影响,通过工艺因素水平及正交试验,优化了代用碱在纯棉筒子纱活性染料染色中的工艺条件。试验结果表明,简易替DS用量少、化料简便、在染液中分散均匀,固色效果与传统碱剂相当,可取代传统的纯碱固色工艺。 相似文献
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我厂自一九七六年以来,先后引进了日本RT型松式络筒机两台,HTHC型高温高压染色机两台,UEFC型筒子烘干机一台,构成了筒子染纱生产线。今年一季度我们分别对毛针织用纱(4842涤/腈混纺单纱,840纯腈纶单纱)和毛精纺用纱(纯毛50s/2纱,涤/粘混纺64s/2纱)进行了生产试验,效果比较理想,初步说明设备性能良好,完全符合生产要求。而筒子染纱生产线对满足毛针织纱和毛精纺产品的特殊需要:如缩短生产周期,提高产品质量,降低成本,丰富花色品种等都是一种比较理想的手段,应予推广使用。 第一部分:设备技术特征 (一)高温高压染色机 (1)技术条件: ①型号… 相似文献
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扩散剂NNO是阴离子表面活性剂。外观为浅棕色粉末。易溶于水、无渗透性、不起沫。利用NNO的扩散性对涤棉筒子纱染色。使染色后的纱线得色均匀,克服了内外色差。节约了染料,降低了成本,简化了工艺。扩散剂NNO用量为1g/L。 相似文献
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在产业研究发展促进计划(IGF)AiF-Nr.17514N"InnoSpul"项目中,对于筒子结构的确定和交叉卷绕纱管的染色性能进行了深入研究。基于绕线过程和所显示的密度分布的分析可知,传统的绕线方法无法得到均匀的径向密度。因此,开发了一种新型绕线工艺——InnoSpul Winding。染色测试表明:采用新型InnoSul Winding工艺可获得比传统绕线方法高出40%的染色均匀性。 相似文献
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真丝筒子染色技术的关键是采用中扬程、大流量、体内换向的离心泵,精密络筒与包装,高温高压脱胶工艺,达到匀染的效果。 相似文献
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采用新型碱剂SH代替传统碱剂纯碱和磷酸三钠,就丝光棉筒子纱活性染料的染色工艺、染色效果进行对比生产。使用结果表明:新型碱剂SH替代传统工艺中的纯碱,固色率高,匀染性好,色泽稳定性及重现性佳,并且用量少、易洗除。 相似文献
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