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相似文献
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1.
2.
邵百祥  卢文奎 《石油化工》2001,30(6):464-466
对引进的 5 0kt/a丙烯腈生产装置中急冷吸收塔系统扩能技术改造进行了核算和工艺研究。结果表明 ,在采用国产MB系列催化剂后 ,通过工艺条件的优化与设备内构件的改造 ,将原装置的生产能力扩大到 70kt/a的规模是可行的 ,并提出了各主要设备的工艺操作参数  相似文献   

3.
李振民 《齐鲁石油化工》1996,24(1):46-48,64
对氯乙烯装置DA201塔(急冷塔)进行了全面模拟分析,指出了影响DA201塔操作运行的诸因素,并对氧氯化反应器HCl转化率由DA201塔釜出料HCl浓度直接计算所存在的误导作用进行了探讨,指出了在相同负荷、相同HCl转化率下,DA201塔釜出料HCl浓度有不同值的原因,为生产操作提供了依据。  相似文献   

4.
<正> 一、前言目前,国内几家30万吨乙烯装置的油急冷塔(DA—101塔)都进行了改造,但对改造的效果评价不一。齐鲁30万吨乙烯装置曾于1988年在高负荷下进行了标定,结果表明,油急冷塔在高负荷下由于塔内温度和急冷油粘度升高,已无法正常操作,因此参照国内外同类装置的改造经验,对该塔进行了改造。二、油急冷塔改造前后的工艺状况油急冷塔的工艺流程见图1。改造前的工艺流程如图1的实线部分所示。214℃的裂解气从塔的下部入塔,与塔顶下来的回流汽油逆向接触,裂解气被急冷至108℃后从塔顶排出。被冷凝下来的重质烃分别从塔釜和侧线  相似文献   

5.
提高丙烯腈装置精制回收率的探索与实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
对影响丙烯腈装置回收率的各种影响因素进行了分析。并提出了解决方法,并成功的在万吨级丙烯腈装置上进行了应用,达到目的。  相似文献   

6.
丙烯腈精制损失机理分析及其改进措施   总被引:8,自引:2,他引:6  
根据丙烯腈在精制回收过程中的损失机理分析情况 ,优化并改进了反应、回收单元的运行条件 ,丙烯腈精制回收率从优化前的 80 .5 4%提高到 92 % ,明显提高了丙烯腈生产效益。  相似文献   

7.
工业运行条件直接影响丙烯腈催化剂的实际运行效果。针对MB -86催化剂建立的工业运行条件优化神经网络模型 ,充分发挥催化剂的固有反应活性 ,延长了旧催化剂的使用寿命 ,指导了生产优化。该模型也适用于同类催化剂的工业运行条件优化。  相似文献   

8.
催化剂流化高度与丙烯腈反应器的优化运行   总被引:1,自引:1,他引:0  
严仲明 《石油化工》2002,31(2):118-120
丙烯腈装置扩能改造试用MB -98A催化剂后 ,由于催化剂粒度分布偏细与旋风分离器回收细粉能力过高 ,反应器因催化剂流化高度异常升高而制约了装置的正常运行与生产优化。采取抽出细粉补充较大颗粒、提高补加催化剂粒度与强度、加大旋风分离器二级料腿反吹风量措施后 ,实现了装置的高负荷运行  相似文献   

9.
液-液水力旋流器的模拟分析与结构优化   总被引:6,自引:1,他引:5  
根据计算流体力学的原理和方法,以流场数值模拟为基础,利用大型流体计算软件对液液水力旋流器内流体的运动规律进行了模拟分析。在模拟分析基础上,以提高分离效率为目的对除油水力旋流器的入口形式、溢流出口直径和旋流腔长度进行了优化设计。在实际应用中,应用计算得到的优化结构,可以提高旋流器分离效率6%左右。  相似文献   

10.
11.
提出DCC装置和丙烯腈装置一体化技术方案,对该技术方案的物料直供、蒸汽综合利用以及酸性气处理技术进行了具体的分析。通过物料互供分析,可以适当减少丙烯的中间储存罐容,提高丙烯从气分装置进丙烯腈装置的温度约5℃,降低装置运行能耗;通过蒸汽综合利用分析,可省去一台4.0 MPa的中压蒸汽锅炉,同时还能提高蒸汽的利用效率;通过对DCC装置酸性气处理技术的分析,发现该技术方案可省去一套与DCC装置配套的LO-CAT硫黄装置。分析表明该组合技术方案有很好的经济效益,省去的一台4.0 MPa中压蒸汽锅炉和一套LO-CAT硫黄装置可为企业节约工程投资1.39×108RMB$;酸性气转化为合格硫酸产品和提高丙烯直供温度,每年可增创效益约3.67×106RMB$。  相似文献   

12.
对1 Mt/a汽柴油加氢精制装置运行中出现的汽提塔塔底热源不足,加热炉排烟温度高,风机烟气轮机设计偏大,汽提塔顶外排气调节阀及副线偏小,装置靠外排氢气来保证循环氢纯度及硫化氢含量要求等问题提出了优化方案,方案实施后,相应问题均得到解决。  相似文献   

13.
丙烯腈装置自控回路的改进与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
论述了丙烯腈装置自控回路的工艺过程。通过对其自控回路的改进与运用,取得了明显效果,保证了装置的平稳运行。  相似文献   

14.
将6万t/a丙烯腈装置扩能改造为13万t/a时,上海石化公司将吸收塔尾气处理工艺由直排法改为热焚烧一烟气热量回收系统,不但使排放尾气中有毒有害物质浓度达到国标GB16297-1996要求,而且使总能耗下降到直排法的49%。装置占地面积525m^2,总投资2198万元,设备总数14台。  相似文献   

15.
流化床反应器生产丙烯腈工艺目前仍然是世界上的主流技术,丙烯、氨和空气在催化剂的作用下生产丙烯腈。反应过程中进料的稳定性决定了反应产物的质量,通过优化反应进料控制,可以实现在温度变化的情况下自动调整进料,增强了系统运行效果。  相似文献   

16.
采用超滤和反渗透膜组合分离工艺处理丙烯腈含氰废水,研究了反渗透膜型号及其组合方式对处理效果的影响,并对处理稳定性进行了评价。结果表明,采用超滤和反渗透膜组合技术处理丙烯腈含氰废水,两级反渗透膜均采用陶氏反渗透膜,pH值调节为9.5~10.5时处理效果最佳。在上述条件下,废水的化学需氧量(COD)下降率达到83.31%,氰根去除率达到51.08%,经过27d的稳定性试验,氰根平均去除率为70.00%。  相似文献   

17.
应用PROII化工过程模拟软件对催化裂化装置吸收稳定系统不同工况(不同解吸塔进料方式、不同解吸塔中间介质抽出位置、解吸塔底设置两个重沸器、不同稳定塔进料方式、稳定塔设置中间重沸器及稳定塔提压)进行模拟。根据模拟结果、工艺比较和系统能耗分析认为解吸塔冷进料加设置解吸塔中间重沸器是最优的解吸塔进料流程;解吸塔中间介质的适宜抽出位置在解吸塔中部稍靠下;随着装置规模的增大,为了合理安排换热流程,有必要在解吸塔和稳定塔底设置两个重沸器;从能耗分析和分离精度来看,稳定塔冷进料方式优于稳定塔热进料方式;为了降低稳定塔底热负荷,合理利用低温位热源,可以考虑在稳定塔中部设置中间重沸器,中间介质的抽出位置在稳定塔提馏段的中下部较为适宜。稳定塔顶提压流程是比较合理的工艺流程。  相似文献   

18.
介绍了催化裂化装置轴流压缩机AV71-15防喘振控制系统。该系统常处于放风状态,工况点离防喘振线较近,容易发生喘振,造成大量能量损失,对工艺操作要求苛刻,影响装置平稳运行。针对防喘振控制系统现有的问题,通过重做喘振试验,以实际的喘振试验数据为准,确定了新的喘振曲线及防喘振曲线,调整了防喘区域,使轴流压缩机的运行区间大幅度增大,防喘振阀全关,有效降低了机组能耗。新的防喘振控制系统采用EPU节能控制软件,能有效控制机组运行。对机组的防喘振控制系统进行优化后,机组运行更加平稳,保证了装置长周期平稳运行。  相似文献   

19.
对某炼油厂处理能力为300 t/h胺液集中再生装置中的再生塔底泵和胺液过滤器在工艺流程中的顺序进行了优化。与同规模常规流程的对比表明,优化后再生塔底泵输送介质温度低于泡点、消除了泵汽蚀隐患;机泵用电量可减少38(kW·h)/h;富液过滤能力可增加23%。可实现装置节能,提高富液过滤器容垢能力。  相似文献   

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