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相似文献
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1.
《电世界》2015,(3)
<正>1故障现象2012年4月10日,对胜利油田某新投产变电站10 kV采一线开关柜验收试验,按开关柜上的合闸按钮,断路器合闸;按开关柜上的跳闸按钮,断路器跳闸后又自动重合。采一线10 kV线路保护为PSL640微机型保护监控装置,生产日期为2009年12月。10 kV线路开关柜为XGN2-10型,生产日期为2010年12月。  相似文献   

2.
魏本纪 《高压电器》1998,34(3):32-36
<正>一、问题的由来 随着我国真空断路器制造技术水平的提高,在10kV电压等级配电装置中,采用真空断路器已势在必行。现在新建的10kV变电所一般都选用真空断路器,老的10kV变电站都在用真空断路器更换已运行多年的GG—1A开关柜内的SN10—10型少油断路器。 在对少油断路器进行改造时,使用单位当然希望选用适合装于GG—1A开关柜(或者装配式间隔)内的挂壁固定式、并可以配用原来配少油断路器的CD10型操动机构,这样可以减少改造投资,提高效率。  相似文献   

3.
1故障现象华北油田二连公司宝力格110kV变电站35kV开关柜所采用的真空断路器为永大ZN107—40.5型户内高压真空断路器,操动机构为CDY型永磁机构。变电站继电保护采用了四方CSC-211型微机保护装置。2009年10月,我厂对宝力格110kV变电站进行设备检修。在检修传动试验过程中,发现311断路器合闸时拒动。  相似文献   

4.
我公司部分110,220kV变电站的少油断路器均采用CY3型液压操作机构,由于断路器运行时间较长,大多为10年以上,其液压操作机构的部分部件老化,导致运行中出现很多故障现象,有些还比较突出,严重影响公司的可靠性指标。  相似文献   

5.
正110kV变电站内使用较多的断路器,根据其操作机构不同,可分为电磁型、弹簧型、液压型等。其中,液压型的断路器由于其输出功率大、动作快、负荷特性配合好等优点,在一定范围内得到使用。本文将以110kV某变电站高压断路器液压机构损坏引发开关合闸闭锁等异常事件为例,剖析其引发故障的原因、处理方法以及应对防范措施,为运维及检修人员在今后在处理该类型异常时提供可靠依据,加快异常处理进程,快速恢复变电站  相似文献   

6.
2007年05月19日10时53分,玉屏供电局110kV狮子口变电站在执行铜仁供电局调度所(以下简称地调)“将110kV大狮Ⅱ回线108断路器由冷备用转为检修”的调度操作指令过程中,发生带电合接地刀闸(110kV大狮Ⅱ回线1089接地刀闸)的恶性电气误操作事故,造成220kV大龙变电站侧110kV大狮Ⅱ回线108断路器距离Ⅰ段保护动作跳闸和110kV狮子口变电站侧110kV大狮Ⅰ回线107断路器零序Ⅰ段保护动作跳闸,导致110kV狮子口变电站全站失压35分钟。  相似文献   

7.
某供电局变电站10kV真空断路器系改造型,即本体部分是某开关厂生产的ZN28A-10型,机构部分用原CD10型电磁机构。在对该真空断路器进行动作电压检测时,发现断路器有时合不上闸。  相似文献   

8.
<正>1 存在的问题ZN5-10型断路器适用于三相交流50 Hz、额定电压10 kV及以下的户内电力设备中作为分配电能、线路保护、高压电动机保护、电容保护等频繁操作和故障较多的场合。该断路器ZN5真空断路器的本体和操动机构是连在一起的,机械寿命可达上万次,它克服了机构的连杆死区,分闸的可靠性大大提高。断路器外观如图1所示。作为变电站中重要的高压电气设备之一,ZN5真空断路器是每年电网检修维护的重点。  相似文献   

9.
在220 kV输电线路加装线路型终端避雷器后,变电站220 kV线路断路器断口击穿事件仍时有发生。本文对220 kV断路器断口击穿事件进行了详细分析,并运用雷电波陡度理论,推导出线路型和变电站型避雷器与断路器断口间允许电气距离的计算公式。当雷击某220 kV输电线路时,通过计算得到以下两个结论:1)采用线路型终端避雷器时该线路断路器断口处的过电压值比采用变电站型终端避雷器的情况要高70%;2)采用线路型终端避雷器时的该线路断路器断口处耐压值仅为其过电压值的0.92倍,采用变电站型终端避雷器时的该线路断路器断口处耐压值是其过电压值的1.56倍。这说明加装线路型终端避雷器对断路器断口其实没有起到有效保护的作用,而加装变电站型终端避雷器则可以有效地保护断口。本文为有关反事故措施整改和技术标准条款的修订提供了依据。  相似文献   

10.
220 kV主变保护在旁路代运时的若干问题探讨   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在主接线形式为双母线带旁路的变电站操作中,转带操作占有很大比重,对于220 kV主变,在高压侧开关停电检修时由旁路开关代运的情况下,提出了220 kV变电站旁路开关代主变开关运行时存在保护死区的问题,如不切换主变高压侧失灵保护回路,则无法正确启动断路器失灵保护,提出了220 kV旁路代运时主变失灵回路的改造方案。并要求在旁路代运时,注意差动保护的电流切换和保护操作。  相似文献   

11.
《电世界》2017,(9)
<正>1事故情况及处理大阳66 kV变电站新建两台10 MVA主变,两条66 kV进线。66 kV为内桥接线,10 kV单母线分段,手车式10 kV开关柜,微机型保护测控。工程竣工验收后,2015年12月某日,在做2号主变气体保护传动试验时,2号主变66 kV侧进线断路器和66 kV内桥断路器动作跳闸,2号主变10 kV侧断路器拒动。在试验人员检查过程中发现,高压  相似文献   

12.
在主接线形式为双母线带旁路的变电站操作中,转带操作占有很大比重,对于220 kV主变,在高压侧开关停电检修时由旁路开关代运的情况下,提出了220 kV 变电站旁路开关代主变开关运行时存在保护死区的问题,如不切换主变高压侧失灵保护回路,则无法正确启动断路器失灵保护,提出了220 kV旁路代运时主变失灵回路的改造方案.并要求在旁路代运时,注意差动保护的电流切换和保护操作.  相似文献   

13.
浅谈10KV断路器少油改真空   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓军 《电工技术》2001,(10):45-45
我局现在有12座35kV变电所,其中5座为常规变电所,10kV出线开关均为SN10-10型系列少油断路器,一般配CD10型操动机构.近年来,我局在对冲油设备变电站的无油化改造工作中,采用ZN28A-10系列真空断路器替代了常规10kV少油断路器,积累了一定的改造安装和检修维护经验.  相似文献   

14.
沙塘变电站10 kV开关为西安高压电器研究所等单位研制的LW3-10Ⅱ/400、630-6.3,8,12.5型户外SF6新型断路器。操动机构与断路器为一整体结构,采用电动储能弹簧机构,其分闸、合闸由分、合闸线圈控制。同时配有手动分、合闸拉环和人力弹簧储能拉环。 该站10 kV开关于2000年由原来的就地手动操作改造为远方控制,其二次回路原理如图1所示:图1 断路器控制回路原理1 断路器控制回路存在的问题 由图1可看出,其合闸控制回路为:+KM2→开关控制把手的⑤-⑧接点→断路器辅助开关常闭接点DL→合闸接触器HC→微动开关常开接点WK2→-KM2,从…  相似文献   

15.
天津吴庄变电站是天津地区超高压变电站之一,站内220kV上海华通压缩空气操作机构断路器存在缺陷,文章介绍了华通压缩空气操作机构断路器存在的问题及改进方法。  相似文献   

16.
邱庆强 《电世界》2012,(7):41-42
1事故经过 5月10日中午,某变电站下起雷阵雨。变电站接线图见图1。14时16分15秒,10kV新华干线701断路器速断保护动作跳闸。14时16分16秒,10kV1号站变51T断路器速断保护动作跳闸。同时,1号主变差动保护动作,跳开1号主变高压侧101断路器和低压侧501断路器。  相似文献   

17.
断路器的防跳通常设有保护操作箱防跳和断路器机构防跳,因此断路器控制回路接线时,必须考虑两防跳回路配合的问题。对现场调试的500 kV断路器保护操作箱防跳和500 kV断路器弹簧机构防跳回路工作原理进行分析,阐述操作箱回路和断路器机构回路配合时出现的问题,并提出相应的解决措施。  相似文献   

18.
1改造设计方案1·1电气一次设备改造1)变电站主要一次设备大多为油断路器,其可靠性较差,换为六氟化硫断路器以增强可靠性、克服断路器渗油问题。2)110kV油断路器35kV、10kV少油开关更换为真空断路器。3)主变压器中性点隔离开关由手动操作改为电动操作。1·2电气二次设备改造对于电气二次设备的改造有条件的变电站应全部改造为综合自动化系统,具体如下:1)取消全站的常规控制、保护屏,在各开关对应的控制回路中(开关柜或保护屏)设就地操作功能及红绿灯,增设微机五防闭锁功能,设置“当地”、“远方”切换开关。2)取消当地测量仪表。3)组建站…  相似文献   

19.
为提高变电站运维检修的工作效率,研究了3/2接线方式下母差保护中扩建间隔压板在启动过程中的操作次序优化,这对电网的安全稳定运行具有重要的意义.在保证电网设备安全稳定运行的前提下,对500 kV电压等级变电站扩建5011断路器间隔的案例进行分析.通过对500 kV I母母差保护5011断路器间隔压板的操作顺序进行调整,得出不同操作顺序下的5011断路器间隔压板变化情况,从而分析得出500 kV I母母差保护5011断路器间隔压板操作次序对断路器保护、母差保护等保护动作行为的影响.基于此提出500 kV I母母差保护5011断路器间隔压板最优操作次序,结果表明在最优操作次序下压板操作量减少60%以上,并且保护动作行为不受影响.  相似文献   

20.
某220 kVGIS变电站在整体投产试运行时,运行24h后220 kV镜田乙线路间隔断路器发生故障,造成220 kV母线差动保护和该线路纵联差动保护动作。结合220 kV镜田乙线路间隔断路器解体情况进行分析,发现该断路器气室罐体内部发生局部放电的根本原因是传动轴销强度不满足要求。针对该缺陷,给出了缺陷处理方法,并提出了预防措施。  相似文献   

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