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相似文献
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1.
王连鹏  王尔智 《高压电器》2005,41(3):166-169
在真空断路器弹簧凸轮操动机构中,其开断特性与合闸弹簧、分闸弹簧和触头弹簧是息息相关的,它们性能的优劣对真空断路器的安全开断起着极其重要的作用。因此对真空断路器弹簧操动机构进行优化设计,并对其合闸弹簧、分闸弹簧以及触头弹簧进行可靠性分析,通过对其强度-应力干涉模型的分析,确定其在一定工作时间内的可靠度,进而实现对其开断特性的可预知性。  相似文献   

2.
根据40.5kV电压等级开关设备的运行状况和特点,给出了一种新型的真空负荷隔离开关操动机构,并详细阐述了该操动机构的动作原理。为了使该操动机构的运动特性满足真空负荷隔离开关的灭弧室电性能参数,采用机械原理的相关理论对操动机构进行运动学、动力学分析,并建立数学模型,利用MATLAB实现了优化运算,根据优化结果,搭建操动机构实际模型和试验平台,进行机械性能的测试和分析,并通过型式试验进行验证。结果表明,这种结构简单、装配方便、性能参数符合真空灭弧室特性要求的操动机构具有高可靠性、高稳定性和便于操作等特点,同时表明该操动机构的研制是可行的,为操动机构的设计和分析提供了方法。  相似文献   

3.
低压无功补偿投切电容装置选用探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
薛明琪  徐洪 《电气应用》2007,26(11):S44-S46
着重分析低压无功补偿投切电容装置(接触器投切电容装置、晶闸管投切电容装置、复合开关投切电容装置)的工作原理;同时介绍各自的主要特点.  相似文献   

4.
真空断路器用操动机构的传动运动特性及其操作的输出功,对提高真空断路器的操作性能及使用寿命都具有直接的影响。通过对弹簧操动机构的凸轮-连杆机构的运动分析,建立了真空断路器用操动机构的优化数学模型,并利用 MATLAB语言的优化工具箱方便地实现了优化过程。优化结果表明,它既改善了整个操动机构的传动性能,也减少了操动机构的输出功。  相似文献   

5.
真空断路器弹簧操动机构仿真与优化   总被引:2,自引:1,他引:2  
鉴于弹簧操动机构凸轮传动性能直接影响真空断路器的开断特性和使用寿命,根据4种与凸轮配合的推杆运动规律建立了优化整机分合闸特性的目标函数。优化结果表明操动机构的传动性能和开断特性大为改善。  相似文献   

6.
通过三种无功补偿装置电容投切开关优缺点的介绍,合理选型无功补偿装置实现节能降耗、延长供用电设备使用寿命、提高经济效益的目的。随着我国国民经济连续多年的高速增长,现有供电设备虽经多次改造,仍然难以满足日益增长的电力负荷需求,  相似文献   

7.
石寅旺 《高压电器》2001,37(3):52-53,60
本文主要是介绍合理选择双稳态永磁操动机构使之应用于户外交流高压真空断路器上的设计思路和数据处理方法 ,同时对设备整体的设计也做了重点描述  相似文献   

8.
以一种多次发生拒动故障的真空断路器的弹簧操作机构分析对象,通过现场实验研究,对该机的结构特征及某些参数提出了改进建议,并提出了防止拒动的措施。  相似文献   

9.
根据真空断路器投切电容器组的特点,结合目前国内型式试验与老炼试验的现状,分析了真空断路器性能投切电容器组时可能影响重燃的因素,特别是机构的主要技术指标及性能稳定性造成产生重燃的原因,提出了应关注的对策。  相似文献   

10.
笔者提出了基于DSP2812的隔离开关操动机构控制器的实现方法。控制器由采集系统、DSP处理器系统、执行系统3部分组成,实现了手动控制、遥控控制、状态监测、机构保护功能。阐述了控制器硬件的方案设计、关键电路设计,软件的方案设计、关键模块设计。设计出的产品已在实际工程隔离开关操动机构中得到应用,满足工程应用需求并已通过质量监督机构认证。  相似文献   

11.
满足工程应用中的客观需求是真空断路器研究中的一项很重要的课题。因真空断路器市场占有率在逐年增加,故障也呈逐年增加的趋势,其故障的发生主要集中在机械部分。根据近几年的调查统计资料显示,在高压开关的故障中,非电类故障率接近70%,其中40%以上属于操动机构故障。由此可见,高压开关操动机构事故在整个高压开关事故中占有很大的比例。因此加强真空操动机构的研究,特别是对影响操动机构性能的关键控制点的研究尤为重要。  相似文献   

12.
为实现真空断路器的智能控制,在建立无刷直流电机作为操动机构数学模型的基础上,提出基于DSP的操动机构的控制系统方案,完成了控制系统的软硬件设计。试制了1台永磁无刷直流电机操动机构样机,并完成了与126 kV真空断路器的联机调试试验。实验结果表明,在电机的不同占空比条件下,均能实现断路器分合闸操作和触头运动速度调节,可见该型操作机构的控制器具有合理性,为新一代高压断路器的研制奠定了基础。  相似文献   

13.
针对电气化铁道牵引网的电气特性和无功补偿装置的现实条件,提出基于神经网络和专家系统相结合的晶闸管投切电容器复合控制方案。利用神经网络构造多路自适应噪声对消滤波器,并行地在线检测出牵引网的无功电流、有功电流和高次谐波电流;以无功电流差补值作为控制参量,并以高次谐波电流作为谐振保护信号,由专家系统给出投切无功补偿电容的控制指令。特性分析表明,该系统有效提高了系统功率因数,降低了无功补偿电容的投切频率,安全可靠性高,是牵引电网晶闸管投切电容进行无功补偿的优选控制方案。  相似文献   

14.
李建基 《电世界》2007,48(1):1-5
中压真空断路器从国内外运行经验来看,故障大多出现在操动机构上。电磁操动机构结构简单、工作可靠、制造成本低,但合闸线圈消耗功率太大,加上配用蓄电池,造成机构笨重、动作时间长。弹簧操动机构不需要大功率直流电源,适宜交流操作,但结构比较复杂、零件数多、制造工艺复杂、成本高。永磁操动机构是电磁系统与永磁系统的完美结合,出力一行程特性非常接近真空断路器的要求,但有些地方还不成熟,更缺乏运行经验,价格也远高于弹簧操动机构。咽此,国内真空断路器配用的操动机构大多为弹簧操动机构,今后永磁与弹簧操动机构将会相辅相成,并驾齐驱地向前发展。  相似文献   

15.
介绍了虚拟样机实验仿真技术的技术路线,运用机械系统动力学自动分析软件ADAMS建立了某真空断路器操动机构的动力学仿真参数化模型,仿真分析了机构的运动学和动力学特性,并与试验结果进行了对比。结果表明,所开发的参数化仿真模型为真空断路器操动机构的开发设计和性能分析提供了一种高效的现代设计方法。  相似文献   

16.
基于真空断路器的并联电容器组相控投切装置   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了减小配电网中无功补偿并联电容器组投切时所引起的涌流和过电压,开发了一种基于永磁机构的相控真空断路器系统,包括断路器本体和同步控制器.控制器硬件以数字信号处理器(DSP)TMS320LF2407A为核心,采用模块化设计思想,具有良好的抗干扰性.分析了断路器的机械特性、介质绝缘特性以及控制系统精度对相控投切效果的影响.系统实时采集电网参数并采用平均序列交越零点相位差分算法提取参考信号相位信息,配合合适的投切策略,完成电容器组在预定相位投切.该断路器装置已经完成在系统试验站的大量相控投切实验,实验表明样机运行稳定可靠,达到了预期设计要求.  相似文献   

17.
本文对6~35kV高压补偿电容柜的控制系统进行优化,在系统发生接地故障时,电容投切前后故障支路的电容电流的特征量变化明显,控制逻辑简洁,方法容易实现,显著提高配电网的接地故障支路查找的准确率。  相似文献   

18.
真空断路器投切电动机的操作过电压研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王森  王莉英 《西北电力技术》1999,27(3):34-38,44
蒲城发电厂1号发电机厂用系统的6KV开关于1997年更换为北京开关厂生产的新一代6KV真空断路器和真空接触器。真空断路器具有结构简单,维护方便,运行安全和适于频繁操作等优点,已在电力系统得到广泛应用。  相似文献   

19.
蔡贵雨 《日用电器》2023,(12):120-124
在设计低压电容器组投切装置的基础上,研发AC-6b切换电容接触器约定操作性能试验下试验程序时的负载投切,对其进行程序改进,电路的重新配置,实现改进该装置存在的残余电压及发热问题。采集改进后投切时的电压、电流波形,试验验证切换电容接触器投切装置负载投切时放电性能的可靠性,研究结果为安全有效的试验提供技术支持。  相似文献   

20.
苑舜 《电气开关》1996,(1):18-21
本文研究了真空断路器投切电容器组时出现的重燃和过电压等问题,对影响真空断路器投切电容器组的因素进行了分析,目的在于更进一步完善真空断路器技术性能和提高投切电容器组的能力。  相似文献   

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