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宝钢300t转炉炉壳变形测试研究 总被引:10,自引:4,他引:6
针对宝钢炼钢厂三座转炉炉壳发生的严重变形问题,通过现场测试,分析了炉壳变形的状态及规律,指出转炉使用镁碳砖炉衬后炉壳温度升高是造成炉壳变形的主要原因,并提出了解决这一问题的措施和建议。 相似文献
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宝钢300t转炉新炉型炉壳有限元法强度分析研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对宝钢 30 0t转炉新炉型炉壳进行了有限元强度分析 ,计算结果表明 ,该炉壳在机械荷载 (炉体自重和钢水重力 )、温度荷载及热膨胀压力等联合作用下所产生的综合应力 ,在转炉炉壳的许用应力允许值之内 ;其所产生的变形 ,也在新炉型炉壳的刚度设计范围内。 相似文献
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宝钢300t转炉新炉型壳有限元法强度分析研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对宝钢300t转炉新炉型炉壳进行了有限元强度分析,计算结果表明,该炉壳在机械荷载(炉体自重和钢水重力)、温度荷载及热膨胀压力等联合作用下所产生的综合应力,在转炉炉壳的许用应力允许值之内;其所产生的变形,也在新炉型炉壳的刚度设计范围内。 相似文献
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降低出钢温度实现低过热度连铸 总被引:5,自引:0,他引:5
通过对钢水过程温度变化及盛钢容器的热损失分析后提出,加 钢包和中间罐的管理,采取有关措施,可使出温度降至1660-1680℃。采用钢水加热措施对普通钢连铸并不适宜,不仅增加钢的生产成本,而且不利于组织多炉连浇。 相似文献
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利用黑匣子技术对Φ325管坯热处理线新建步进式淬火炉进行了炉温均匀性测试。对测试结果进行分析发现:该炉加热的钢管最终温度主要由加热段炉温决定,且该炉在加热段与均热段炉温设定一致时,炉内钢管实际达到温度比设定值高出10~15℃。该结论对工艺温度的设定起到至关重要的作用。 相似文献
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低碳钢的高温力学性能 总被引:3,自引:0,他引:3
双辊铸轧薄带钢在金属刚刚凝固的同时就承受一定量的加工变形 ,若变形量控制不当 ,极易产生内部裂纹和表面裂纹 .为此 ,研究实验用钢在高温下的变形和力学性能具有重要意义。本文利用Gleeble 1 5 0 0热模拟试验机 ,采用加热法和凝固法两种加热变形制度 ,研究了实验用低碳钢的热塑性及强度 ,测定了该钢种的零塑性温度 (ZDT)和零强度温度 (ZST) ,分析了其裂纹敏感性及断口组织。结果表明 ,凝固法所测结果更符合实际 ;实验钢的高温脆性温度范围为 1 3 5 0℃至熔点 ,其ZDT和ZST分别为 1 40 0℃和 1 45 0℃ 相似文献
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介绍一种钢水连续测温新技术,该技术通过采用金属陶瓷外套管与双铂铑热电偶组成连续测温。热电偶,具有耐高温钢液熔蚀、抗热震、耐冲刷、不粘钢、精度高等良好性能,适用于连铸中间罐、VOD精炼炉中对钢液连续测温。 相似文献
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利用大型软件CFX4.4建立了高温蓄热式加热炉内温度场的数学模型。分析空气中氧气体积分数对蓄热式加热炉温度分布的影响,得出高温低氧空气燃烧加热效果更佳的结论。 相似文献