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1前言
目前,新日铁正在运行的高炉有9座,与开始兴建5000m^3级超大型高炉的20世纪70年代中期相比,高炉数量减少了一半。为降低总生产成本,新日铁越来越强调提高高炉上游生产的灵活性、延长高炉寿命、节省劳动力和缩短炉衬大修工期等,该公司开发、应用了相关设备技术,如利用高炉炉衬大修的机会扩大炉容;提高碳砖质量以延长炉缸寿命;采用铜冷却壁以延长炉身寿命;出铁场作业机械化和采用大件施工法来缩短炉衬大修工期等,上述措施大幅度改善了高炉性能,延长了高炉寿命,并最大限度地减小了大修时产量的损失。[第一段] 相似文献
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天铁集团对5^#高炉进行了大修改造,高炉大修改造后,具备了优化操作的条件,高炉利用系数已由大修前平均2.5t/m^3.d达到3.20t/m^3.d的水平,煤比达到了150kg/t.Fe以上,实现了强化冶炼。 相似文献
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新日铁目前正在运行的高炉有9座,与20世纪70年代中期相比,高炉数量减少了一半,当时已开始建5000m3级超大型高炉.在此期间,为降低生产总成本,越来越强调提高高炉的生产灵活性、长寿化、机械化和缩短大修工期等,并开发、应用了一些新的设备技术,如利用高炉大修的机会扩大炉容、提高碳砖质量以延长炉缸寿命、采用铜冷却壁以延长炉身寿命、出铁场作业机械化和采用大件施工法缩短大修工期等,从而大幅度提高了高炉的功能和寿命,并最大限度地减小大修时产量的损失.本文对这些新技术及其主要内容进行介绍. 相似文献
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高炉约每15年就要进行一次大修,大型高炉采用传统施工方法大修工期大约需要130天.JFE钢铁公司开发了比传统施工方法工期减少一半的大件施工法(Large Block Ring Construction Method),1998年千叶厂6号高炉大修创造了62天的世界最短工期记录,2005年福山厂5号高炉大修采用同一施工法又将记录缩短到58天.传统的施工法以10~20t为单位进行炉体拆除、安装,而大件施工法则以2000t的大件为单位进行炉体的拆除、安装,是一种全新的施工方法. 相似文献
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本钢5号高炉大修设计采用的新技术 总被引:1,自引:0,他引:1
本钢5号高炉大修衬时将炉容由2000m^3扩大到2600m^3.这次大修采用了PW无料钟炉顶、钢冷却壁和INBA炉渣处理等先进技术。 相似文献
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《涟钢科技与管理》2007,(2):22-22
随着经济的高速度发展,钢铁需求量猛增,为了进一步提高生产率,降低成本,增加生铁产量,各国高炉容积在迅速增大,由2000m^3级向现在的5000m^3级发展。2004年9月29日投产的鹿岛厂新1号高炉(5370m^3)是日本近25年来唯一新建的大型高炉。虽然日本近25年没有新建大型高炉,只是对原有高炉进行大修和扩容,但是4000m^3级以上的高炉在不断增加,现在日本从事生产的4000m^3级以上的高炉就有18座。1989年日本在役高炉为37座,平均炉容为3143.43m^3;2003年为28座,平均炉容增加到3813.75m^3;现在处于生产状态的高炉仍为28座(新日铁9座,JFE9座、住友5座,神户3座,日新2座)但平均炉容已达到4002m^3,其中新日铁公司高炉平均容积为4490m^3。 相似文献
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结合太钢1650m^2高炉实际,对原燃料管理、高炉技术及高炉操作采取了一系列措施,使高炉保持了长期稳定顺行。 相似文献
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介绍了南钢2000m^3高炉技术进步及投产一年来取得的指标进步。通过消化无料钟炉顶布料技术,采用精料、强化冶炼等措施。2005年高炉指标取得较大进步,并于11月份取得利用系数2.5t/m^2d、入炉焦比354,4kg/t、煤比133kg/t的好水平。通过与国内一流指标的对比,说明南钢高炉在精料、指标进步等方面有广阔的发展前景。 相似文献
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太钢1650m^3高炉煤比突破160kg/t,主要措施如下:改善原燃料质量;采用高风温、富氧喷煤;调整上下部操作制度,保持炉况长期稳定。这些措施取得了较好的效果,2004年与2000年提高了煤比53kg/t。 相似文献
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简要介绍了莱钢大H型钢生产线1880m^3高炉TRT自动控制系统中的电液伺服控制系统及技术特点、组成工作原理和应用。 相似文献
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针对1750m^3高炉开炉初期,因设备故障多造成的炉墙结厚、炉况不顺等问题,采取堵风口、活跃炉缸、适当提高炉温、控制风量等措施,分三个阶段恢复了炉况.并应用精料技术,采取全风量、全风温操作,稳定富氧、提高煤比,减少设备故障等措施,使高炉实现了达产,利用系数达到了2.68t/m^3.d的较好水平。 相似文献
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安钢450m^3高炉自使用于式煤气除尘技术以来,经过实践摸索,逐渐取得了一些较先进的运行实践。 相似文献