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B_(301)低变催化剂系上海化工研究院研制,用于合成氨低温变换,对节能降耗有显著效果。我厂是以碳化煤球为原料,采用加压变换(0.8 MPa)流程,中变炉为三段炉外间接换热。为了进一步减少变换系统的外供蒸汽用量,提高一氧化碳变换率,减轻精炼铜洗负荷,我们在变换系统的预热器后,安装了一台低变炉,内装4吨B_(301)型低温耐硫 相似文献
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本刊讯近几天来,中型厂由于采用新技术、新工艺进行技术改造,因而取得重大进展。为了进一步推动中型厂技术进步,中国氮肥工业协会1999年4月15~17日在柳州化学工业集团有限公司召开了合成氨全低变工艺等技术的现场会,29个中型厂共83名代表参加了会议,代表们听取了柳州化学工业集团有限公司介绍定低变工艺的应用情产。柳化集团公司将年产9万t的加压中温变换改造为耐硫全低温变换,吨氨蒸汽由原550kg降至250kg,节汽1300kg,总汽/气比约0.4;变换系统阻力0.12MPa降至<0.05MPa;高压机三段出口压力由2.2MPa降至2.05MPa;生产能… 相似文献
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泽普石化厂化肥装置由中国武汉化工工程公司设计。装置的建设规模公称能力为年产6万吨合成氨,11万吨尿素。合成氨的生产方法是以油田伴生气为原料,采用加压蒸汽(2.5 MPa)转化,经中、低温变换,苯菲尔法脱碳,再经甲烷化而得到净化的合成氨原料气,该原料气在32 MPa下合成液 相似文献
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<正> 我厂是以无烟块煤为原料采用双加压净化流程,年产1.5万吨合成氨的小氮肥厂。自采用中变串低变技术后,CO变换率从85%提高到95%以上,收到了明显的经济效果。 相似文献
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我厂是以无烟煤为原料,采用常压ADA 脱硫、加压中温变换、热钾碱双催化剂脱碳、铜洗精炼和轴径向合成塔的中型氨厂。在挖潜改造中,为了解决铜洗能力不足的问题,经过对工艺、能耗、投资等因素的综合考虑,决定在中温变换后增加一套低温变换装置,以便进一步降低变换气中的 CO含量,使铜洗系统适应9万吨/年合成氨生产的需要。 相似文献
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我厂一氮净化车间CO变换采用的是“中串低”工艺,中变炉一直沿用铁铬催化剂,如B112、B113等,其特点是原料易得、价格便宜,但该装置存在操作温度过高(300~530℃)、流程长、能耗高的缺点。净化系统吨氨耗蒸汽一般为32~36t,最高可达38t,占合成氨总汽耗的90%左右。净化所耗蒸汽的构成为:变换工序耗25MPa高压蒸汽占2/3以上,脱碳部分耗03MPa低压蒸汽占1/3左右,即变换系统高压蒸汽占合成氨总耗汽的60%左右。故减少变换工序的蒸汽消耗非常必要,是降低合成氨能耗的关键。近年… 相似文献
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为了节能降耗,该厂采用化工部上海研究院开发的SB-3型耐硫低变催化剂,实现了“中变串耐硫低变”工艺。投入运行后,中变炉出口气CO4.6%左右,低变炉出口气CO0.5%左右,节省了大量高压蒸汽,节能效果显著,吨氨节能1.34兆千焦,年直接经济效益146万元。 相似文献
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<正> 我厂1983年3月对变换工段进行了节能技术改造。使变换的蒸汽耗量由原来的2.5吨/吨氨降低到1.2吨/吨氨,燃料煤单耗下降了200kg左右,且变换率提高,变换后CO含量稳定,触煤层温度易于控制,改造取得了明显效果。这次改造的要点是:(1)用段间喷水 相似文献
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4.0MPa(g)粉煤气化的粗煤气CO干基含量在65%(v)以上,而水气比一般在0.8左右。为了满足合成氨装置中合成气的CO干基含量在0.4%(v)左右的要求,需要向变换装置补充大量的水(或水蒸气)来提高水气比。针对这一特点,通过对变换装置热量回收方案的优化设计,实现整个装置零蒸汽补入,达到节能降耗的目的。 相似文献
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1概况我厂原生产规模为年产合成氨7万吨,有三套常压卧式变换系统。1986年由化工部批准扩建3万吨合成氨、5万吨尿素工程。其中,要新建一套加压变换装置,操作压力为2.0MPa,装置生产能力为年产合成氨9万吨。该装置于1989年12月开始安装,1991年8月28日化工试车,9月2日正式投入生产运行。目前我厂年产总氨已达12万吨水平。ZXi艺流程及主要设备工艺流程:出煤气柜的半水煤气经泡沫冷却塔冷却后进入l“脱硫塔进行脱硫,再经冷却后进活性炭脱硫槽脱硫,脱硫后的气体经压缩机加压进入饱和塔饱和水蒸汽后经热交换进中变炉一段,出塔气经增湿… 相似文献
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该文介绍了以中中低低变换工艺对全低变工艺进行改造 ,克服了全低变工艺催化剂易失活、阻力上升快和设备腐蚀严重等缺点 ,改造后系统压差 0 0 5MPa ,吨氨蒸汽消耗 2 40kg以下 ,节能效果显著。 相似文献
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一、工艺路线及特点 1.甲醇装置的开发我厂60年代初引进的10万吨/年合成氨装置,采用甲烷蒸汽转化、加压变换、G—V法脱碳(1980年改为苯菲尔法脱碳)、铜碱洗、600×10~5Pa高压合成的工艺流程。可是,在生产运行中高浓度的CO铜洗再生气 相似文献
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