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1.
招坚 《自动化与仪器仪表》2012,(4):163-164
针对300MW循环流化床加减负荷等情况时主汽压波动大导致AGC和协调退出的问题,仔细分析了循环流化床的运行特性和锅炉主控系统的控制逻辑,提出了切实可行的逻辑优化方案,使主汽压力在正常范围内变化,保证了机组的安全稳定运行。 相似文献
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针对江苏国信扬州发电有限责任公司#3、#4号600 MW超临界机组存在变负荷速率和负荷调节精度等指标未能达到江苏电网运行要求的实际情况,在获得多个负荷点上机组协调被控过程动态数学模型的基础上,采用预测控制技术,提出了锅炉热负荷的预测控制策略,通过加快锅炉负荷指令的调节速度,有效提高机组的变负荷速率;采用基于模糊规则的负荷精度补偿控制技术,通过及时修正汽机负荷指令,快速消除机组的负荷偏差,有效提高了机组的负荷调节精度,减小了主汽压力、主汽温度等主要运行参数的波动.实际应用表明,新的优化控制策略提高了机组的负荷调节品质,明显改善机组的运行稳定性,满足电网运行要求. 相似文献
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《自动化仪表》2021,(7)
为解决超临界燃煤发电机组协调控制方式下锅炉设备动态响应滞后的问题,合理设计并使用锅炉输入变化率(BIR)控制策略。在机组变负荷初期对锅炉各子系统增加适当的提前控制量,全面加快锅炉燃烧动态响应速度,满足锅炉主汽压力和机组负荷的控制要求。基于导前微分的锅炉动态加速控制策略,相比传统的控制策略设计简单,可调参数少。在以每分钟1.5%额定功率的负荷变化率下连续加减负荷,主汽压力偏差不超过±0.5 MPa,主汽温度偏差不超过±6℃。该研究在600 MW、1 000 MW超临界燃煤发电机组的协调系统中有较强的实用性,对工业控制领域中快、慢被控对象协同工作的系统也有一定的借鉴意义。 相似文献
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针对超超临界燃煤机组协调控制系统(CCS)的几个关键技术问题进行分析,着重解决机快炉慢及煤质变化对机组响应的问题。打破常规,具体问题具体分析,强调在不同的负荷段,区分升降负荷两种变负荷的情况下,强化变负荷的前馈作用、强调风、水、煤的整体调节作用,加快锅炉的响应能力。在煤质变化的过程中同步修正经验曲线,分工合作强调锅炉主控主汽压力调节器的修正作用,避免因人为因素造成参数整定的不合理导致在高负荷段的主汽压力波动的情况发生。适应中国电网对机组的考核要求,不以牺牲负荷调节幅度、速率及响应时间为代价,确保机组安全的前提下,满足电网的需求。 相似文献
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针对大型火电机组参与电网调峰调频而常处于变负荷工况运行的特点,传统的PID协调控制策略难于满足系统要求,以某600 MW超临界机组为对象,设计了以"炉跟机"为基础的协调系统的双线性自抗扰控制(LADRC)。利用观测器观测的扩张状态补偿系统內外扰动,针对锅炉侧的迟滞对锅炉LADRC增加了前馈补偿;基于Matlab编写LADRC控制算法,借助该机组的全范围仿真机开展变负荷扰动仿真实验。结果表明,该协调系统LADRC对负荷和主汽压力的抗扰控制效果优于PID控制。该算法整定参数少,易于工程应用。 相似文献
7.
李龙添 《自动化与仪器仪表》2012,(4):157-159
介绍自主型300MW循环流化床机组协调控制策略,在使用AGC功能时经常因主汽压力过高或偏差大而退出,不能满足AGC的考核要求,对其在运行中存在的问题进行分析,通过在锅炉主控中的使用基于自整定的PID增益调度控制器,修正汽机主控的"压力拉回"功能的参数和增加煤质热量校正回路,使机组负荷控制指标满足南方电网AGC功能的要求。 相似文献
8.
李龙添 《自动化与仪器仪表》2012,(4)
介绍自主型300MW循环流化床机组协调控制策略,在使用AGC功能时经常因主汽压力过高或偏差大而退出,不能满足AGC的考核要求,对其在运行中存在的问题进行分析,通过在锅炉主控中的使用基于自整定的PID增益调度控制器,修正汽机主控的“压力拉回”功能的参数和增加煤质热量校正回路,使机组负荷控制指标满足南方电网AGC功能的要求. 相似文献
9.
电网对电厂机组协调控制系统(CCS)有更高的要求,提出了CCS的改进措施:在锅炉主蒸汽压力控制回路上增加负荷指令的微分前馈信号,主汽压力变化较大时,通过改变负荷指令平衡压力等。这些措施的实施,改善了协调控制系统的调节品质,提高了系统对外界负荷适应能力,抑制了主蒸汽压力的超调。 相似文献
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本文针对山西某火电机组在区域控制偏差(ACE)模式下负荷频繁变动造成的自动发电控制(AGC)考核指标差、主蒸汽压力偏差大等实际问题,结合AGC考核指标算法,提出了机组负荷指令超前控制、变负荷速率校正回路、锅炉滑压设定预测控制、锅炉主控前馈自适应控制、一次调频优先控制、汽轮机调阀流量优化等策略,实际应用后大幅度提升了机组AGC考核指标. 相似文献
11.
为解决机组在减负荷、停运磨组过程中由于煤量假性减少导致机组主蒸汽压力反向上升甚至超压等问题,基于数据统计算法的停磨预判锅炉主控优化方法研究运行人员停磨过程及其规律,抽象组态停磨预判锅炉主控前馈,基于大数据采集与分类、数据统计的计算思想研究停磨预判锅炉主控前馈中变时间参数脉冲功能块的最优脉冲时间,结合主蒸汽压力偏差实时、动态调整前馈量值的幅值及回零速率,综合调节减负荷、停磨过程中主蒸汽压力,保障机组运行参数始终保持在模拟量验收规程要求的优良标准范围内。 相似文献
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为了改善山西某热电机组采用无烟煤,W形火焰锅炉的特性,结合机组实际情况和电网考核指标算法,在保证机组运行稳定的前提下,设计了协调AGC指令、汽机主控、锅炉主控以及涉及的燃烧子系统和给水的自动控制优化方案。在机组实际投入ACE模式下,解决机组协调控制系统品质差的原因,并实现负荷变化的快速响应。现场运行表明,优化后的电网考核指标证明了该方案可有效提高同类型机组在电网ACE模式的竞争力。 相似文献
14.
针对大唐南京发电厂660MW超临界机组存在负荷调节能力不理想、汽压汽温等关键参数波动大及系统不能很好适应煤种变化等实际问题,通过采用预测控制、神经网络等先进控制技术,提出了解决上述各类问题的协调和汽温优化控制策略,实际应用表明,先进的优化控制系统有效提高了机组负荷的调节性能,有效减小了关键参数的波动,提高了机组的运行稳定性。 相似文献
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结合内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司已经投运的#1、# 2CFB机组,分析机炉协调控制系统的控制结构,介绍相关的控制策略和逻辑关系,并针对CFB锅炉的大迟延、高阶惯性的控制难点介绍协调回路下的一次调频功能、汽机侧的压力偏差回拉功率回路,以及间接能量平衡加燃料前馈的控制策略.现场实验结果表明,所设计的控制逻辑工作是有效的... 相似文献
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针对火电机组负荷控制对象具有不确定性、复杂性及多变量相互耦合的特点,以及火力发电厂单元机组的汽轮机和锅炉动态特性之间存在着较大差异的特点,将常规的反馈、前馈控制方法与模糊推理有机地融合在一起构成综合控制策略,将其综合能量平衡策略应用于单元机组协调控制系统中,以消除各种干扰引发的机炉能量不平衡现象,提高单元机组的负荷适应性和机组稳定性。仿真研究及实际控制效果表明,单元机组协调系统的控制品质得到了明显改善。 相似文献
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循环流化床是一种燃烧效率高、污染物排放低、燃料适应性广、负荷调节性能好的先进燃煤技术,近几年得到了快速发展,从12MW的垃圾焚烧流化床锅炉到在建的四川白马电厂的600MW超临界循环流化床锅炉,流化床锅炉几乎覆盖了所有的电厂锅炉容量。为了实现了机组自动发电控制,机组协调控制在流化床锅炉发电机组中得到了广泛的应用,机组容量达到135MW的发电机组基本都投入了协调控制系统。但是,由于循环流化床锅炉燃烧具有大迟延,强耦合、非线性时变的特点,且现有的控制系统都是建立在近似线性化模型或是辨识模型的基础上,所以当煤种发生瞬时变化时,往往会造成机组负荷和蒸汽压力的大幅波动,导致机组的协调控制效果不理想,基于这种情况,对某火电厂135MW循环流化床机组的协调控制方案进行了完善和优化,在控制策略中增加了对煤种变化的预测,通过机理模型与预测模型相结合,最终实现机炉的协调控制,达到了良好的控制效果。 相似文献
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为解决过热汽温的大延迟,针对中电芜湖发电厂五期工程660 MW超超临界机组汽温被控对象的特性,设计了新型的过热汽温控制系统.该系统分别采用控制给水中间点焓值的方法实现过热汽温的粗调,并采用前馈和单回路控制实现过热汽温的细调.在大负荷范围和高负荷变化速率的工况下,通过对控制系统的整定和优化,克服B过热汽温大延迟和大惯性的缺点,调节品质优良.该控制策略为同类超超临界机组过热汽温控制系统设计提供B参考. 相似文献
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针对燃煤大型火电机组运行过程中普遍存在的煤质变化及外界不确定性扰动频繁,控制对象复杂等特性造成的常规协调控制策略无法满足电网自动化负荷控制要求的问题,提出了一种具有前馈补偿和近似静态单向解耦控制结构的机炉协调自抗扰控制策略。该控制策略在自抗扰控制器对扰动的跟踪补偿作用下可以使机组协调控制系统在汽机-锅炉控制回路强耦合和外部干扰的影响下实现对电网负荷指令的快速稳定跟踪,并且对机组运行工况和模型不确定性有很强的鲁棒性。仿真结果表明,在协调控制系统功率扰动和给煤机转速扰动及模型参数摄动影响下,单元机组依然具有良好的动态特性。 相似文献