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4自由度机械手的滑模变结构轨迹跟踪控制 总被引:1,自引:0,他引:1
针对机械手的高度非线性、强耦合的特性,依据滑模变结构控制理论,提出了一种机械手的滑模变结构的控制方法,并对其进行仿真。仿真结果证明该方法对4自由度机械手的轨迹跟踪的有效和准确性。 相似文献
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传统的时空上下文跟踪算法在更新目标模型时不考虑跟踪结果的有效性,故目标被长时间遮挡后,目标模型容易被错误更新且难以修正。因此,本文提出了一种基于双目标模型的改进时空上下文跟踪算法以解决错误更新问题。该算法引入一个辅助目标判别模型来评估时空上下文算法跟踪结果的有效性,并根据评估结果对目标模型进行更新。辅助模型使用目标的局部纹理信息而不是相关性信息作为特征,在目标被长时间遮挡后也能准确评估更新内容的有效性,并能在遮挡结束后修正错误更新的目标模型。在多组数据集上的实验表明,改进算法在测试数据集上的跟踪成功率为82%,中心偏差为8pixels;在长时间遮挡等干扰情况下的跟踪精度比原时空上下文算法有明显提升,实现了目标的可靠跟踪。 相似文献
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针对电液伺服系统的跟踪控制问题,给出了一种模糊变结构控制的设计方法。在常规的变结构控制中引入模糊控制,有效地削弱滑模切换控制所产生的抖振,而不牺牲滑模控制系统对参数变化和外干扰不确定的强鲁棒性。仿真结果表明了该控制方法的有效性。 相似文献
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为使DC-DC变换器变结构控制可获得良好的静动态特性。文章给出两种变结构控制方案,一种是用新型滑模控制方法用于Buck变换器。即用两个滑模面分别实现内外环控制,内环为电流控制环,外环为电压控制环。双滑模面的控制具有很强的鲁棒性,抖振和稳态误差很小。另一种是将传统的PI控制方法与SMVSC控制方法相结合应用于Boost变换器,当输出偏差较大时采用SMVSC控制方法,而在输出偏差较小时采用PI控制方法。这种混合控制方法使系统既具有快速性和鲁棒性,同时,由于PI控制的作用消除了滑模面附近的高频抖动及滑动模态误差。经仿真表明这两种控制方法控制效果十分理想。 相似文献
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针对永磁同步电机低速无感运行时系统抖震以及估计转速不准确的问题,将变结构模型参考自适应观测器(SM-MRAS)应用到永磁同步电机无传感器控制中。开展了模型参考自适应观测器的基本原理分析,提出了用连续函数替代传统滑模变结构控制中的开关函数,给出了滑模面和自适应率的设计方法以及优化后的SM-MRAS转速辨识算法的框图,并对该算法的稳定性进行了严格的数学论证。在Matlab软件平台进行了仿真实验。研究结果表明,改进后的变结构模型参考自适应转速辨识算法有效消除了电机在低速时由于频繁开关而造成的系统震荡,避免了电机参数对算法的影响,在很宽的调速范围内都有良好的稳定性能。 相似文献
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为了兼顾飞轮控制系统的响应速度和稳态精度,在分析常值切换变结构控制和变速积分控制特性的基础上,将具有开关特性,响应快,但存在抖振缺点的常值切换变结构控制与能改变积分项的累加速度,使其与偏差大小相对应,稳态精度高的变速积分控制相结合,利用变速积分控制算法的稳态精度高的优点弥补常值切换控制的开关特性带来的缺点,提出了变结构变速积分控制。实验结果表明:变结构变速积分控制使系统的动态性能和稳态性能都得到很大提高。控制指令为偏移量1000rpm,幅值100rpm, 周期0.01Hz正弦信号时,跟踪误差为2rpm。 相似文献
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一种新的有源滤波器变结构控制方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对有源滤波器滑模变结构控制的有差调节问题,提出了一种广义积分迭代控制算法来降低稳态误差,并将该控制算法的输出结果作为滑模变结构控制中的等效控制,形成三重变结构控制器。实验结果表明,该控制方法兼具较快的响应速度和较小的稳态误差。 相似文献
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该文以一执行器的实际运动轨迹作为另一执行器的理想跟踪目标,针对实际液压系统非线性时变特点,对两执行器的同步误差采用变结构控制策略。研究和仿真表明:采用变结构控制的液压同步运动系统,不仅具有较强的鲁棒性,而且有良好的动态品质和同步精度。 相似文献
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Chul-Goo Kang 《Journal of Mechanical Science and Technology》2009,23(5):1354-1364
Conventional fuzzy controllers for motion tracking utilize generally two input variables (position error and velocity error)
to deal with highly nonlinear and time-varying dynamics associated with complex mechanical motion with multi- DOF. This results
in some tracking errors at steady state, in general, mainly due to friction existing in mechanical systems. To eliminate the
steady-state tracking errors, a variable structure fuzzy control algorithm is proposed using three input variables (position
error, velocity error, and integral of position errors) and a switching logic between two inputs and three inputs. Simulation
and experimental studies have been conducted to show the validity of the proposed control logic using a direct-drive SCARA
manipulator with two degree-of-freedom. It has been shown that the proposed fuzzy control logic has significantly improved
motion-tracking performance of the mechanical system when it is applied to complex polygon-tracking in Cartesian space with
inverse kinematics and path planning.
This paper was recommended for publication in revised form by Associate Editor Kyongsu Yi
Chul-Goo Kang received his B.S. and M.S. degree in Mechanical Design and Production Engineering from Seoul National University, Korea,
in 1981 and 1985, respectively. He then received his Ph.D. degree from Univ. of California, Berkeley in 1989. Dr. Kang is
currently a Professor at the Department of Mechanical Engineering, Konkuk University in Seoul, Korea. He serves as a board
member of the Institute of Control, Robotics and Systems, and also Korea Robotics Society. His research interests include
motion and force control, train brakes, and intelligent robots. 相似文献
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姿控飞轮变结构变速积分控制的实现 总被引:2,自引:1,他引:1
为了兼顾飞轮控制系统的响应速度和稳态精度,在分析常值切换变结构控制和变速积分控制特性的基础上,将具有开关特性,响应快,但存在抖振缺点的常值切换变结构控制与能改变积分项的累加速度,使其与偏差大小相对应,稳态精度高的变速积分控制相结合,利用变速积分控制稳态精度高的优点弥补常值切换控制的开关特性带来的缺点,提出了变结构变速积分控制。根据飞轮的本体模型和运动方程建立了控制模型,分析了控制模型的性能,进行了转速跟踪实验。实验结果显示:变结构变速积分控制使系统的动态性能和稳态性能都得到很大提高。控制指令为偏移量1000r/min,幅值100r/min,周期0.01Hz正弦信号时,跟踪误差为2r/min。结果表明,提出的方法抑制了超出切换带范围的超调量,提高了进入切换带内的稳态精度,防止了抖振,基本达到了加快响应速度和提高稳态精度的要求。 相似文献
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