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相似文献
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1.
高炉正常的冶炼需要一定比例的物料,为保证顺利产出合格生铁,必须对入炉物料比例进行准确控制。目前我国中小高炉原料的称量有机械秤量和电子秤称量两种方法,这两种方法各有利弊。某厂四座100米~3高炉全部采用机械秤称量,几年来,在物料称量和皮带上料等方面积累了一套经验,正在改建中的220米~3高炉也决定采用机械秤称量。 220米~3高炉称量系统示于图1,其工艺流程如下:来自90米~3架空料仓的物料,通过闸门流到振动筛上。振料时振动筛启动,合格料振入称量漏斗,而粉料落入粉料漏斗。当合格料达到要求量时,磅秤内的限位开关发出停振信号并使振动筛停振。当需要  相似文献   

2.
钟章格 《炼铁》2002,21(5):41-42
1 引言 高炉矿槽主要包括高炉原料的运输、转运、卸料、给料、称量及入炉上料工序。国内中小型高炉基本上采用料车上料,韶钢3号高炉也采用这种上料方式。高炉矿槽设置除尘系统的主要目的是为了控制高炉烧结矿、焦炭、杂矿等原料在运输、转运、卸料、给料、称量及上料时产生的有害粉尘,消除粉尘对人体的危害。目前,国内高炉矿槽除尘系统主体设备基本上以布袋除尘器为主,韶钢3号高炉矿槽除尘系统在改造前也是采用布袋除尘,这种方式在使用中暴露出很多缺点。为了  相似文献   

3.
刘含友 《炼铁》1995,14(A01):45-49
安钢在原2 55m^3高炉扩容改造供料系统设计中,增加槽下筛分设备、烧结矿集中筛分、集中称量、皮带运输。槽下闸门、翻板改为液压传动,称量改为电子秤,配备微机控制,实现称量自动补偿和自动打印。改造后烧结矿含粉率降至6%,系统供料能力大幅度提高,高炉年平均利用系数可超过2.6,系统运行稳定可靠,设备故障年休风率为0.34%。  相似文献   

4.
称量补偿系统在安钢2200m3高炉上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用自动称量补偿系统,精确的控制了原、燃料入炉前的槽下称量系统的准确程度,给高炉提供了数量、成分稳定的原、燃料,为高炉的稳定顺行创造了有利条件.  相似文献   

5.
本文针对5号高炉原料称量系统应用工业控制机PC984-B的前后情况,分析了称量系统产生误差的原因,很好地解决了电子称量不准确的毛病,为高炉定量添料提供了物质手段。  相似文献   

6.
目前,国内许多255m~3高炉贮矿槽槽下供料系统已经进行了技术改造,将原有的称量车改为带式输送机供料。杭钢、马钢二铁厂4号高炉还将烧结矿和球团矿在槽下再次进行筛分,并采用固定称量漏斗分散称量,对称量值进行误差补正。马钢一铁厂等还使用了焦炭中子测水进行焦炭水分补正。这些技术措施取得了较高的经济效益。仅烧结矿槽下过筛,每减少入炉烧结矿中小于5mm的粉末10%,就可降低焦比1.6%,提高冶炼强度6%,提高产量7.6%。马钢二铁厂2号高炉应用微型计算机进行称量误差补正后,平均每班累计焦炭误差仅100kg,矿石  相似文献   

7.
余春燕 《重钢技术》2005,48(2):20-21
摘要简述重钢750m^3高炉2.6m^3矿石称量漏斗与7.8m^3(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)集中称量漏斗的优化设计过程,方案实施与应用。  相似文献   

8.
《炼铁》2012,(1):16
2011年12月24日,在"中冶集团科技成果鉴定会"上,中冶南方工程技术有限公司的"高炉槽下供配料系统新工艺"、"节能环保型高炉渣粒化工艺"和"高炉出铁场升降横移矮式揭盖机"等3项炼铁科技成果通过鉴定。"高炉槽下供配料系统新工艺"课题,在矿焦槽主体建筑内,除原燃料贮存系统和筛分、称量系统之  相似文献   

9.
攀钢3号高炉生产技术攻关   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙希文  刁日升 《炼铁》1998,17(6):19-22
攀钢3号高炉(第3代炉役)投产后受到快速旋转布料器布料偏析、料车超极限、卷扬上料能力不足、上料称量误差大和原料筛分能力差、入炉粉末多等问题的困扰,生产能力一直得不到充分发挥。在对这些问题进行系统攻关并逐一解决后,高炉的生产水平不断提高,1997年在原料入炉品位为45.88%的条件下,高炉利用系数达到了1.977。  相似文献   

10.
本文介绍新余钢铁厂3~#高炉上料和称量误差补偿系统的硬件组成及应用软件。实际运行情况表明,与原系统相比,提高了上料速度和上料质量,预计年效益达20万元。  相似文献   

11.
熊明炯 《炼铁》1999,18(5):41-42
1 前言 重钢3号高炉(620m~3)自1960年2月建成投产以来,因槽下槽上无筛分设施,槽下采用称量车运料,致使入炉烧结矿粉末较多(12.5%~16.5%),严重影响了料柱透气性和炉况的稳定。过去也曾想利用高炉大修的机会对槽下设施进行改造,取消称量车,改为  相似文献   

12.
在高炉炼铁生产中,入炉原料称量的准确性是保证高炉冶炼稳定,实现优质、高产、低耗的重要条件。我厂于1984年12月在3号高炉(84m~3)上料系统中采用国产SYS—8个人计算机进行称量补偿及打印、显示用料情况,现场使用取得了初步效果。一、称量补偿系统功能所谓“称量补偿”是指下一批料对上一批料的误差实行“多退少补”的修正,以消除由于零位浮动、卡料及余振量波动造成的累计误差,使实际入炉原料与工艺要求值相一致,从而确保高炉操作制度的稳定。目前,高炉称量补偿系统具有如下功能: (1) 按照上料顺序,逐批打印记录料批号,上料时间、仓号、重量等16个数据; (2) 每班(8小时)打印一次各个原料仓的耗用量累计值;  相似文献   

13.
本文介绍了鞍钢新10号高炉PLC,DCS过程机三级网络,着重阐述了MODBUSPLUS网络的构成控制功能,例如称量控制,布料控制,料流调节阀开口和正等关键环节。  相似文献   

14.
为提高高炉重量布料控制准确度,对称量罐测量环节进行研究,提出了称量系统的调整和维护方法。通过对称量系统进行分析和优化,使测量准确度满足了重量配料的要求,保证了高炉按重量布料方式的实现。  相似文献   

15.
以唐钢2560m^3高炉焦炭系统为例,论述了高炉槽下供配料系统的称量控制策略及实现方法。  相似文献   

16.
针对高炉上料系统设备寿命低、故障率高等问题,分析认为主要是料斗、料槽等部位的衬板受料流冲刷、磨损快。针对不同工况,在称量斗下料口部位采用耐磨陶瓷衬板;在焦炭称量斗受料线部位采用钨铬钼合金耐磨衬板;在烧结矿、球团矿称量斗受料点应用装甲板合金衬板;同时改进下料漏斗结构。改进后,上料系统衬板使用寿命提高3倍以上,高炉休风率由6.2%降至1.3%。  相似文献   

17.
本钢第一炼铁厂进行了1号高炉给料设备传动机构的改造。改造前,供料设备闸门关闭不严,漏料跑料。使称量不准确,造成炉况不稳定,影响了1号高炉的生产。 1号高炉供料系统有两只18米~3热矿料仓,料仓下有两只热矿称量漏斗。此外,还  相似文献   

18.
以马钢1#2 500 m~3高炉大修工程上料系统设备的改造为例,对上料系统的原理及设备改造内容做了简要介绍。接着对上料主皮带机的输送能力进行计算校核,然后对液力耦合器和减速机的选型做了详细的论述。最后对称量漏斗的改造优化以及称量漏斗闸门的设计进行分析。  相似文献   

19.
涟钢新建的2200m^3高炉(简称大高炉)有6台200t铁水液面计是随主体设备配套使用的整体式静态电子轨道衡,其主要作用是在大高炉出铁时掌握铁水液面高度,是一种单纯的工艺用称量装置,装满铁水的罐车还必须转运至250吨铁水计量轨道衡准确称量后才能入转炉炼钢。随着大高炉达产达效,炼铁厂由于环境的限制,  相似文献   

20.
李永实 《山东冶金》1994,16(1):43-46
总结了莱钢750m~3高炉系统施工招标工作的经验,指出了解施工队伍、编制好招标文件、综合评议、择优中标是关键环节。  相似文献   

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