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对超低氧钢中同时降低[Al]s、[O]的热力学以及实践方法进行了实验研究,并对实验结果和其它文献中结果进行了对比.结果表明,实验钢中T[O]和[Al]含量低而且波动范围窄、相对稳定,明显优于文献中的结果.从热力学角度分析,aAl2O3远小于1,即生成低熔点的易去除的复合夹杂物是同时降低[Al]s、[O]的关键.因此,同时降低[Al]s、[O]是可行的,并且实践中可通过生成低熔点的复合12CaO·7Al2O3夹杂物来达到同时降低[Al]s和[O]的目的.这一研究对解决连铸水口堵塞和提高钢材洁净度有着重要的意义. 相似文献
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RH装置上的脱C可分为表面脱C(即在钢液自由表面生成CO的反应 )、气泡脱C(即钢液环流用Ar气泡吸收CO的反应 )和内部脱C(即钢液内部产生CO气泡的反应 )等三部分。在炼钢炉中将钢液粗脱C至 [C] =0 .0 2 5%~0 .0 6 5%后 ,不脱氧出钢至 2 50t钢包并进行RH真空脱C处理。过程中除取样分析外 ,还记录了真空槽内压力 (即真空度 )随时间的变化。RH的相关参数为 :浸渍管径 0 .6m ,下部槽内径 3.2m ,到达真空度 1 33Pa、环流恒定Ar气流量 0 .0 5m3 s。从RH脱C处理中钢包钢液C浓度 (CL)随时间的变化得知 ,在初期和… 相似文献
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文章针对包钢生产的U71Mn钢中w[N]偏高的问题,研究了w[N]对钢轨性能的影响。研究表明,钢中w[N]在(50~95)×10-6之间,随着钢中w[N]的上升,钢轨的常规力学性能变化不大,但断裂韧性下降。因此需将U71Mn钢中w[N]控制在较低水平。 相似文献
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针对电炉厂含Al钢生产中的难题,研究分析了水口结瘤的机理,提出了解决含Al钢冶炼和浇注的对策,对症下药,初步实现了我厂含Al钢生产工艺上的跨越。 相似文献
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控制电弧炉[P][S]含量和[Pb][Zn]总量,为生产洁净钢创造了基本条件,防止炉渣回磷和无渣出钢操作是获得低[P][S]电弧炉钢水的关键操作。应控制炉料中[Pb][Zn]含量,当熔清时,[Pb]等成分超出标准要求的情况下,首先停止喷碳操作,增大吹氧强度和角度,将[C]降至0.10%以下,钢水经搅拌和升温,促使沉降在炉底[Pb]通过钢水的溶解、氧化被炉渣捕集,2~6min后,喷入发泡剂碳粉,使Pb氧化物还原成Pb蒸发排出,脱[Pb]率为19.0%~46.4%。脱[Zn]操作与脱[Pb]相同。 相似文献
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钢中[Al]s对氧含量影响的工艺实践 总被引:2,自引:0,他引:2
对LF精炼炉中[Al]s与氧含量的关系进行了研究,确定了当[Al]s在0.015%~0.030%的范围时,可以有效地降低钢中氧含量,提高钢的纯净度。 相似文献
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GCr15钢螺纹钢丝轧辊服役时常发生早期脆性断裂现象,采用适当的粗化碳化物预先处理工艺,通过提高淬火后钢中低碳马氏体的相对含量来提高钢的强韧性,由此防止轧辊的早期断裂. 相似文献
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微量合金元素Nb对控制轧制WX60石油天然气输送管线用钢显示有效的强化作用。通过透射电镜复型技术、定量金相、X光荧光分析详细研究了三种不同工艺的A,B,C,WX60钢中铌的碳氮化物的析出和溶解行为。 结果表明:析出颗粒体积分数C钢是0.0226,B钢是0.01825,A钢是0.0079。沉淀物中铌和铁的比例A钢是10,B,C,钢分别是12,14。C钢屈强比为0.72,较A,B钢符合要求。在卷曲温度为600℃,冷却速度为10℃/s的条件下,Nb[C、N]的析出量比其它条件的要大。 相似文献
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为提高武钢薄板坯连铸连轧产线集装箱钢水洁净度,通过工业试验考察了LF精炼过程炉渣成分、软吹氩以及钙处理工艺对钢中T[O]和夹杂物的影响.试验结果表明,适当提高(CaO+MgO)/SiO2有利于降低钢中T[O],但同时要考虑(CaO+MgO)/Al2O3的比值,适当增加钙处理前后软吹氩时间可明显提高钢水洁净度;将炉渣中(CaO+MgO)/SiO2和(CaO+MgO)/Al2O3控制在合适范围不仅有利于提高钢水洁净度,而且有利于钢中低熔点CaO-MgO-Al2O3系夹杂物的生成.根据相关热力学数据给出了实际生产钢中生成不同液态铝酸钙时[Ca]-[Al]平衡热力学计算模型. 相似文献
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1Cr5Mo马氏体耐热钢具有良好的抗氧化性、耐腐蚀性和组织稳定性,广泛应用于高温硫腐蚀、高温氢和硫化氢腐蚀环境。但钢中过高的N会降低钢的耐蚀性和韧性。通过控制氮在钢液和气相间的传质可使氮含量控制在75 ppm以内。 相似文献
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宣钢在生产含铝20g钢时实施了氩站喂铝线替代传统出钢加入铝合金工艺。过程跟踪与试验结果表明:铝线可以有效地加入钢水中,并获得高而稳定的铝收得率,钢水质量得到改善,可大幅降低脱氧合金化成本,经济效益明显。生产实践证明,该工艺在含铝钢的批量生产中可行。 相似文献
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50Mn18Cr5护环钢在我公司主要采用电弧炉不氧化法冶炼,该钢含[Mn]较高,达17.0%-19.0%,冶炼主要采用本钢返回+J—Mn配[Mn],[Mn]收得率的高低直接影响生产成本。提高[Mn]收得率是降低生产成本的有效途径。文中主要针对影响50Mn18Cr5钢[Mn]收得率的各种因素作简要分析。并结合生产实践,提出一些工艺改进办法,使[Mn]收得率得以提高。 相似文献
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梁经冬 《金属材料与冶金工程》1989,(1)
第七章铜镍混合精矿的分离几乎所有的硫化镍矿都是硫化铜与硫化镍的共生矿石。在铜镍矿选矿实践中,铜镍混合-分离浮选是目前普遍采用的方案,具有镍回收率高、设备简化等优点。国内外浮选厂铜镍分离有两种方式,即混合精矿浮选分离和高冰镍选矿分离。影响铜镍分离方式的主要因素有:矿石性质、钢镍比值、冶炼对产品质量的要求及铜镍分离过程中贵金属和铂族元素的分布等。一般 相似文献
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对电炉冶炼系统钢中[N]的来源、影响因素及控制方法等进行分析,从工艺、设备、操作等方面对[N]进行控制及去除。 相似文献