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氯乙烯加压精馏过程微机控制 总被引:1,自引:0,他引:1
1996年5月锦西化工总厂与锦西航远科技开发公司联合开发研制的一套氯乙烯加压精馏生产过程微机自动监控系统。该系统于19g6年12月投入运行至今运行平稳,性能可靠,成攻地加压精馏生产工艺过程实现了微机控制。由于该系统的投运,提高了加压精馏生产过程控制与管理水平,提高了氯乙烯单体的质量。从而为聚氯乙烯产品的质量提供了可靠的保证。"正系统功能氯乙烯加压精馏微机监控系统可实时检测30路模拟量信号,显示整个加压精馏工艺流程图及全部检测参数。所有检测信号的采样周期均为0.l秒。系统每半小时打印一次记录,对于重要参数系统每6… 相似文献
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直接从大量实际生产数据中提取人工操作经验,为此为基础提出了氯乙烯精馏过程的实时专家控制策略。此法特别适用于积累有大量生产数据,但很难建立准确数学模型的生产过程实现计算机控制。 相似文献
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结合广西柳化氯碱有限公司聚氯乙烯分厂精馏装置的运行情况,介绍了在PVC试生产过程中尾气冷凝器、精馏低沸塔、固碱干燥器、单体储槽等装置出现的问题和解决措施,以及优化操作的一些经验。 相似文献
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在电石法生产PVC的过程中,精馏尾气经冷凝回收后仍含有10%左右的VC,我公司PVC装置为4.5万t/a,每年尾气排入大气中的VC达600t之多,这部分VC排入大气不仅造成巨大浪费,而且严重污染环境。为解决这一问题,公司经深入调研采用活性炭在常压下吸附回收尾气中VC的工艺。该装置由我厂自行设计安装,于1998年5月一次开车成功,至今运行正常,二次尾气排VC含量在2%以下,年回收VC 495t,经济效益和社会效益十分显著。现将运行情况作一总结。 相似文献
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氯乙烯精馏尾气吸附装置运行总结 总被引:4,自引:4,他引:4
在常压下,采用活性炭吸附回收尾气中VCM工艺。该装置自行设计安装,一次开车成功。二次尾排VCM含量在2%以下,生产聚氯乙烯(PVC)按4.5万t/a计算,可回收VC492t,年净增效益为197.21万元,且减少污染,有很好的社会效益和经济效益。 相似文献
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氯乙烯精馏过程的先进控制系统 总被引:5,自引:2,他引:5
针对氯乙烯精馏过程存在的控制难点,使用多变量预测控制软件包APC-Hiecon设计了两个多变量预测控制器,并在低沸塔和高沸塔上应用,大大提高了生产操作平稳度和氯乙烯单体的纯度,取得良好的控制效果和显的经济效益。 相似文献
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本文介绍一种应用高可靠工业控制机和智能式调节器相结合实现的氯乙烯精馏过程计算机控制系统。该系统针对氯乙烯精馏过程的特点及工艺要求,选取先进合理的控制方案,采用自行开发的小型过程计算机控制装置所提供的硬件模板和组态软件,成功地实现了大型工业精馏塔计算机控制系统长期稳定运行,为氯乙烯精馏过程的自动控制提供了成功的应用实例。 相似文献
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介绍了无锡格林艾普化工股份有限公司的氯乙烯生产装置中乙炔、氯化氢的配比和氯乙烯精馏装置的工艺、计算机控制情况,叙述了配比系统的安全保障情况和精馏装置的优化控制过程。 相似文献
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叙述了氯乙烯精馏装置中低沸塔的自动化控制系统的主要干扰因素。江苏金浦北方氯碱集团有限公司采用了高级控制策略,建立了氯乙烯精馏中低沸塔自动化控制系统,有效地控制了氯乙烯精馏中低沸塔的各项工艺指标,使氯乙烯纯度达99.99%。 相似文献
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介绍了变压吸附装置在氯乙烯精馏尾气分离中的中应用,分析了存在的问题并进行了改造,取得了较好的效果。 相似文献
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基于ASPEN PLUS的氯乙烯精馏过程的模拟 总被引:2,自引:0,他引:2
应用ASPEN PLUS化工模拟系统中的RADFRAC精馏模块对氯乙烯精馏中的高低沸塔进行模拟,模拟值与实际值基本吻合.讨论了回流比、进料位置、馏出比等参数对精馏的影响,获得了对氯乙烯精馏具有指导意义的相关工艺数据. 相似文献
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通过增加转化器台数、对回收单体进行精制处理、为石墨泵增加变频器、对氯乙烯蒸发式冷凝器加装远传信号等技术改造,提高了氯乙烯合成及精馏系统的生产效率和产品质量,增加了产能,降低了劳动强度。 相似文献