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某公司生产的铝筒在使用过程中发生断裂。在断裂部位取样并对断口进行了宏观形貌分析、微观形貌分析、化学成分分析和硬度分析,结果表明,断裂铝筒的主要化学成分符合GB/T 1173《铸造铝合金》对ZL108的要求,显微组织正常,但是在铝筒断面上可以观察到较多气孔,此外铝筒的硬度低于GB/T 1173《铸造铝合金》对ZL108的要求。综合分析可以确定,ZL108铝筒基体内存在较多气孔,硬度较低,这是造成其断裂的根本原因;此外在裂源附近存在塑性形变痕迹,这可能是铝筒在使用过程中受外物撞击所致,是引发铝筒断裂的诱因。 相似文献
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詹宏元 《特种铸造及有色合金》1985,(3)
一、合金的化学成分 和机械性能ZL111及ZL111y铝合金化学成分与 机械性能,按GB1173—74规定和1982年5月四川省兵工学会铸造专业委员会召开的“ZL111铝合金应用探讨会”会议纪要规定,见表1。 相似文献
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1标准概况
1.1 标准历次版本变化情况
铸造铝合金具有良好的比强度和铸造性能,被广泛地应用于航空、航天、兵器、造船、汽车、轨道交通、仪表、化工及电器等工业领域.
我国在1986年首次制定GB/T1173-1986《铸造铝合金》,并于1995年进行了第1次修订,标准发布将近20年.随着科技水平和铸造铝合金熔炼水平的提高,现有的《铸造铝合金》标准在某些方面已无法满足现实需要,为此全国铸造标准化技术委员会将GB/T1173-1995《铸造铝合金》列入修订计划项目,经国标委批准后列入2010年计划项目,修订计划项目编号为:20101523-T-469. 相似文献
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介绍新标准GB/T20975.23-2008<铝及铝合金化学分析方法碘化钾光度法测定锑量>的修订原则,标准结构,修订内容和修订依据.在对国内各生产企业使用原标准GB/T6987.23-1986、GB/T6987.23-2001的情况进行调查和分析的基础上,完成了新标准的修订工作,它对原标准作了修改、补充和完善,新版标准结构完整清晰,适用于铝行业在重熔铝锭、变形铝合金、铸造铝合金锭实际生产和使用中测定锑含量. 相似文献
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《热加工工艺》2019,(7)
<正>通过GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系转版认证取得军工产品质量体系认证证书先后取得中、英、意、法、美、德、日七国船级社认可理化分析通过中国实验室国家认可及国防实验室认可武器装备生产许可证通过二级保密资格认证中国船舶重工集团公司第十二研究所有色铸造分厂我分厂多年来一直致力于研制生产国内外多种牌号的合金铸件铝,同时还生产销售ZL101A、ZL114A、ZL201A、ZL205A等牌号合金锭及各种铝合金用的中间合金,尤其擅长各种高强韧、高要求、大批量优质铝合金铸件的研制生产。分厂现有150~1500kg熔化炉9台,罐内尺寸为φ1800×2500mm的750 kg差(低)压铸造设备及罐内尺寸为φ2600×4500 mm的1500 kg差(低)压铸造设备各一 相似文献
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分析了缩松、皮下气孔等铸造缺陷对铝合金摩托车减震筒体品质的影响。对几种典型的铸造工艺进行了比较。为确保铸件的品质,对铝液的熔炼、铸造工艺以及操作规程均提出相应的技术要求。这些措施已经过生产实践的检验。 相似文献
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ZLAlSi7Mg高强度铸造铝合金 总被引:1,自引:0,他引:1
由于满足产品引进、产品更新对材料性能的要求,提高我国铸造铝合金的材质水平,参照美国A356.0铝合金的化学成份和机械性能指标。进行了ZLAlSi7Mg高强度铸造铝合金的研制。 ZLAlSi7Mg高强度铝合金,属于亚共品Al—Si—Mg系合金。我们使用工业原材料,采用变质、细化、强化α等工艺措施和适当的热处理工艺,改善了组织,使砂型单铸试棒(T_6处理)机械性能比国内ZL101和ZL104合金(GB1173—74)有了显著提高,达到了美国高强度铝合金(A356.0)铸件军用标准(MIL—A—21180C—1980)规定的指标,用这种合金浇成的六种砂型和金属型铸件,表面 相似文献
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通过对发生断裂的某型号汽车底盘驱动桥进行化学成分、断口形貌、低倍组织、金相组织和显微硬度等分析,研究了汽车底盘发生断裂失效的原因。结果表明,汽车底盘驱动桥断裂试样的化学成分满足国标GB/T3077-1999《合金结构钢》中对35Cr Mo钢成分的要求;汽车底盘驱动桥的中心部位存在明显的条带状中心偏析,对应位置处的显微硬度要高于其它区域;汽车底盘驱动桥中部存在密集分布的Mn S夹杂物和偏析组织是发生断裂的主要原因,在汽车运行过程中,具有垂直小裂纹的汽车底盘由于承载能力减弱而使得裂纹逐渐扩展,并造成底盘断裂失效。 相似文献