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现今理论和试验的研究已能足够正确地确定出单排管子和管束中第二排管子在含灰气流中的磨损。通常认为,最大的磨损是在错列管束的第二排管子。然而运行经验表明,锅炉的故障也常由管束纵深部位的管子磨损所引起。 相似文献
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大容量循环床锅炉设计初探 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过大量的循环床锅炉热工计算的结果,系统地分析讨论了大容量循环床锅炉的设计中的主要问题.得到循环倍率、分离器工作温度等对锅炉热量分配和整体布置的影响.同时还分析讨论了分离器型式、飞灰磨损和物料循环的设计原则.文中最后提出国产50MW(e)循环床锅炉选型的建议.图10表1参5 相似文献
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介绍燃用福建无烟煤的75t/h CFB(循环流化床)锅炉的风帽磨损、蒸发管束受热面磨损、旋风分离器磨损、旋风分离器出口膨胀节磨损情况及分析磨损原因,以及采取相应的防磨措施,提高了锅炉运行的可靠性,取得了良好的经济效果。 相似文献
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循环流化床锅炉水冷壁管束的磨损及预防 总被引:2,自引:0,他引:2
循环流化床燃烧技术是近二十年迅速发展起来的一种洁净煤燃烧技术.循环流化床锅炉具有煤种适应性强、燃烧效率高、污染物排放低和负荷调节性能好等优点,是目前推广应用的炉型之一.但是,由于炉内有大量的床料及循环物料,煤在物化状态下低温循环燃烧,造成烟气中含有大量的飞灰颗粒,这些灰粒高速冲刷水冷壁管、对流受热面等部位,使其壁面受到剧烈磨损,发生局部的严重破坏,甚至导致停炉事故.目前随着过热器和省煤器防护技术的成熟,磨损得到较好的控制,但是水冷壁管束的磨损控制还在摸索中.因此,了解飞灰磨损规律,找出主要磨损部位及原因,选择合理的防磨措施,进行合理的技术改造,保持锅炉最佳方式运行,使磨损损害减少到最小程度,无论从安全或经济上都是非常必要和及时的. 相似文献
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文中针对某660 MW机组锅炉尾部烟道在运行过程中面临高温高速烟气及飞灰颗粒的冲刷,长期以来存在的磨损问题,提出锅炉尾部烟道采用新型的扩口烟风道结构进行优化,同时采用飞灰大颗粒捕捉技术,将捕捉到的大颗粒飞灰向外输送,减少飞灰对催化剂烟道壁的磨损的改造方案,优化改造实施后初步运行结果表明,脱硝系统烟气中的飞灰粒径明显减小,经性能考核试验结果得出,由省煤器灰斗及粗颗粒捕集装置的收灰率由5%提升至26.5%,脱硝还原剂液氨消耗量下降10%,脱硝系统阻力下降224 Pa,空预器差压下降500 Pa。通过此次的工艺优化改造烟道内件及催化剂的磨损问题得到根本性改善,为机组的安全性提供了有力保障。 相似文献
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大型电站燃煤锅炉飞灰磨损性能的预测 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对7种燃煤锅炉的飞灰进行了冲刷磨损的试验研究,并建立了磨损量计算式的数学模型。经试验验证,试验结果与计算结果比较一致。这表明在实际工程应用中,只需测定飞灰中物化特性即可判断飞灰冲刷磨损性能。 相似文献
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循环流化床飞灰分离装置的试验研究及设计 总被引:3,自引:3,他引:3
本文介绍了几种用于循环流化床的飞灰分离装置,包括内隔板式百叶窗分离器、下排气旋风分离器的冷态试验结果,并给出了内隔板式百叶窗分离器及下排气旋风分离器的优化设计参数。结果表明,根据不同情况采用不同分离器的优化组合可改善和提高现有流化床锅炉飞灰分离装置的水平。图10参6 相似文献
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针对1台29MW热水锅炉热效率低和飞灰含量高等问题,改两级分离的高速循环流化床锅炉为带高温旋风水冷分离器的高、低速混合循环流化床锅炉;将分离器中心筒插入深度从原来的30%增大到100%,并在分离器中心筒底部增设缩口使烟气流速增大15m/s。实践表明:锅炉热效率提高19个百分点;节煤量远大于分离器电力消耗的增加;分离器飞灰含量降低28个百分点。 相似文献
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对循环流化床锅炉热力计算进行了探讨。对炉膛热力计算,飞灰浓度和飞灰量计算、内热平衡计算、返料回灰焓计算,二次分离器前后烟焓计算及q4和q6计算提出了计算方法。 相似文献
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燃用福建无烟煤之DG75/3.82-11型循环流化床锅炉设计特点与优化改进 总被引:1,自引:1,他引:1
文章归纳福建无烟煤的固有特性,分析了DG75/3.82-11型循环流化床(CFB)锅炉的设计特点:中循环倍率、高炉膛、炉膛出口段布置蒸发受热面、气力播煤装置、风道点火器,介绍其运行实践效果,对存在的灰量不平衡造成旋风分离器磨损、过热蒸汽温度波动、蒸发管束受热面磨损、风帽磨损等问题分析原因,采取相应改进措施并提出优化设计建议,对燃用福建无烟煤CFB锅炉的设计和发展具有参考意义。 相似文献