首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 75 毫秒
1.
戴树平  刘石 《烧结球团》2006,31(4):18-21
本文分析了本钢二铁厂各种原料的主要成分及配料量对烧结矿TFe、碱度稳定性的影响;并通过对临界值的比较,确定了主要影响因素,以及稳定TFe和碱度的主要工作方向。  相似文献   

2.
本文概述了首钢烧结矿适宜碱度的试验情况、试验方法和条件;碱度对烧结矿产量,质量、冶金性能及综合炉料熔滴性能等参数的影响。并提出在试验条件下,烧结矿碱度取1.7-1.9可使烧结矿和综合炉料性能均处于较好水平。  相似文献   

3.
江忠源 《首钢科技》1999,(2):166-169
本文概述了首钢烧结矿适宜碱度的试验情况,试验方法和条件;碱度对烧结矿产量,质量,冶金性能及综合炉料溶滴性能参数的影响,并提出了试验条件下,烧结矿碱度取1.7-1.9,可使烧结矿和综合炉料性能均处于较好水平。  相似文献   

4.
5.
烧结矿碱度是烧结和炼铁生产的重要参数.针对鞍钢现有原料条件,进行了有关烧结矿碱度对烧结矿产量、质量及冶金性能等影响规律的研究,并考察了不同碱度、不同品位时烧结矿的产、质量状况.  相似文献   

6.
介绍了在入炉品位大幅下滑情况下,铁业公司大胆尝试降低烧结矿碱度,通过调整工艺。  相似文献   

7.
8.
合理烧结矿碱度的探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
孙金铎 《钢铁》2001,36(8):1-2
根据鞍钢10号高炉冶炼实践,分析不同碱度的高碱度烧结矿对高炉冶炼的影响,指出鞍钢合理炉料结构中烧结矿最佳碱度值。  相似文献   

9.
本文论述了柳钢通过高低碱度烧结矿试验研究和生产实践,表明柳钢在没有酸性球团矿的情况下,高碱度烧结矿 低碱度烧结矿 少量天然块矿是一种较理想的高炉炉料结构。  相似文献   

10.
本文结合武钢四号高炉炉料结构实际情况,对其冶金物化性能和滴下试验进行了分析研究。从而探寻了不同碱度烧结矿对高炉操作的影响。在四号高炉炉腹冷却壁大量烧损的情况下,并提出了烧结矿碱度控制在R_01.65以上,对维护炉衬有利。经高炉实践获得了满意地效果。  相似文献   

11.
古兴明 《烧结球团》1995,20(4):9-12
本文采用线性回归法,探讨了成钢原料条件下,烧结矿TFe品位同混匀矿TFe/SiO2比值之间的关系,并分析了它在合理采购矿石,最佳混匀配矿,企业生产管理等方面的应用价值。  相似文献   

12.
邯钢烧结矿碱度的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对2000年1~8月邯钢二烧的烧结原料和生产的碱度为1.65~1.95的烧结矿进行分析,认为在此原料条件下生产碱度为1.8~1.9的高碱度烧结矿是可行的,其碱度波动可控制在±0.05范围内,这样不仅可提高烧结矿的结块率,改善其粒度组成和强度,同时还可增产降耗.  相似文献   

13.
张文东 《烧结球团》2003,28(1):49-51
随着天铁6号烧结机的投产,烧结生产能力相对偏大,在公司目前的设备条件下,为进一步改善炉料结构,烧结厂试用带式烧结机生产低碱度烧结矿,经过不断的摸索,现已全面掌握了其生产特性,高炉使用后经济技术指标明显改善。  相似文献   

14.
对不同碱度低氟烧结矿的物相组成和显微结构研究表明,随碱度升高,铁酸钙类矿物逐渐增多,玻璃相降低,气孔率减小,气孔,分布向小气孔发展,显微结构由斑状结构向交织结构过渡,烧结矿强度得到明显提高。  相似文献   

15.
低硅条件下碱度对烧结矿强度的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
在采用低硅烧结技术进行生产时,由于粘结相总量的减少导致烧结矿强度下降,严重时不能直接人炉冶炼,大大限制了低硅烧结技术的发展。本研究从低硅烧结矿的显微结构及矿物组成出发,研究碱度对烧结矿强度的影响。最后确定出硅含量为4.0的烧结矿的最佳碱度值应为2.4。  相似文献   

16.
周节旺  张昊 《烧结球团》1998,23(4):14-18
针对鞍钢烧结矿品位低,影响到高炉指标落后于国际和国内先进水平的状况,进行了高铁低硅烧结矿的试验室研究,找出了高铁低硅型烧结矿的生产条件及影响因素。研究结果表明,在鞍钢原料条件下,通过降低原料的含硅量,可以生产出质量优良的高铁低硅型烧结矿。  相似文献   

17.
薛俊虎 《烧结球团》2000,25(3):48-51
试验与生产表明,在太钢现有原料条件下,将烧结矿碱度从1.75下调至1.5,可提高烧结矿品位,增加烧结扩入炉配比,改善烧结矿的软熔性能,形成罗合理的炉料结构,高炉技术指标改善较明显,同时烧结机的生产能力也得到充分发挥,总的经济效益可观。  相似文献   

18.
烧结矿碱度对其质量影响的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在太钢目前的烧结原料条件下,进行了不同碱度烧结的实验室试验。结果表明,烧结矿碱度由1.8~1.9降为1.7左右时,其转鼓强度(ISO转鼓)下降约3个百分点,碱度出1.7降至1.5时,转鼓强度变化不大,但在此碱度范围内,烧结矿的自然粉化较严重。烧结矿的带原度随碱度的升高而升高,低温还原粉化率则随碱度升高相应得到改善。但为了充分发挥大钢的烧结生产能力,提高烧结矿入炉比,生产碱度为1.5的烧结矿是可行的  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号