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针对600 MW直流炉机组汽轮机叶片沉积物铜含量高的共性问题,调研了7台机组热力系统沉积物中铜含量的检测结果.从热力系统主要材质、机组运行期间水汽中铜含量,以及铜元素的沉积特性三个方面,分析了汽轮机叶片沉积物中铜含量高的原因,提出从完善水汽品质监督、优化给水处理方式、妥善控制氧化皮脱落等方面,减少铜在汽轮机叶片沉积. 相似文献
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应用免疫遗传系统的调节原理及递推最小二乘法建立了一种新型RBF网络模型,通过计算特征参数信息熵,可快速、准确地确定故障诊断的知识库。将该模型与知识库应用于汽轮机通流部分的故障诊断表明,该模型收敛速度快、精度高并有较好的泛化能力。采用该方法对某电厂1台300MW机组进行了实际诊断,判定为高压缸结垢和高压缸调节阀通道结垢,其结果完全满足汽轮机通流部分故障诊断的需要。 相似文献
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针对N600-24.2/538/566型汽轮机高压缸及低压缸通流部分结垢、腐蚀较严重的情况,分析了结垢和腐蚀产生的原因及对汽轮机效率的影响,提出了有针对性的解决方法。 相似文献
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河南华能沁北电厂一期2×600MW超临界机组作为国产超临界机组的依托项目,拟选用再热汽温566℃,主汽温度538℃或566℃两种方案。这种超临界汽轮机与亚临界汽轮机相比,主要有以下不同:1初压高,约145倍。耐压件汽阀、汽缸等壁厚增加约12倍;高压缸隔板压差大,隔板厚。2高压级比容小,约065倍。高压缸高压段叶片短。3再热气温高,主汽温度也可能提高。中压缸第一级叶轮宜考虑冷却。由以上不同点可以看出,考虑到压力和蒸汽温度的提高,超临界汽轮机与亚临界汽轮机所用材料不能完全相同,特别是汽阀、高压缸和中… 相似文献
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通过K-320 -23-5- 4 型超临界汽轮机高、中压缸效率的计算比较, 分析了该型汽轮机设计上高压缸效率低的原因, 其中主要是压力太高而机组容量偏小。 相似文献
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详细分析了阳城电厂600 MW汽轮机组在启停机过程中出现的高、中压缸上下缸温差异常增大的原因。得出上下缸温差增大的主要原因是:汽机排汽、疏水系统阀门关闭不严,冷的蒸汽通过汽机本体疏水门、高压缸排汽逆止门倒流进入汽缸内;忽视了在汽轮机启、停过程中机组真空值以及汽机本体疏水阀门的开关状态对上下缸温差的影响。着重介绍了如何通过调整机组的真空值以及疏水阀门的开关状态,对启停机过程中汽轮机上下缸温差进行控制,保证汽轮机组的安全启动和停运,为国产汽轮机组在启停过程中上下缸温差控制提供参考和借鉴。 相似文献
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针对神华河北国华沧东发电有限责任公司1号机组汽轮机高压缸温差大的现象,详细分析了造成此现象的原因,在机组首次A级检修时采取了有针对性的处理措施,高压缸上下缸温差控制在了标准范围内,保证了汽轮机的稳定运行. 相似文献
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К—200—130型汽轮机运行可靠,并且可能适当提高出力。其高压缸调节级很少因压力增高而限制功率,尤其是跟ТП—100汽包炉单元运行时,更不容易发生类似情况。所以,尽管汽轮机通流部分结盐可能是降低机组经济性的主要原因之一,但对动静叶片表面状态无需进行检测。 相似文献
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针对某200 MW机组首次A级检修时发现的汽轮机腐蚀与积盐情况,通过对高、中、低压缸进行垢成分定量化学分析、测试积盐的pH分析汽轮机腐蚀、积盐的原因,认为高、中压缸大量钠盐和硅酸盐沉积的主要原因是汽包内部装置不完整,引起蒸汽的汽水分离效率下降,导致蒸汽盐分大幅增加;汽轮机腐蚀的主要原因是机组停(备)用防腐措施不当,且汽轮机积盐较严重,导致腐蚀发生。采用喷砂、打磨等方法,有效清除汽轮机全部积盐和腐蚀产物,对损坏的汽轮机叶片及部件进行修复。提出机组基建和大修期间加强化学技术监督工作,确保机组热力设备安全运行。 相似文献
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汽轮机缸效率目标值的确定 总被引:2,自引:0,他引:2
汽轮机缸效率目标值的确定是机组性能监测与诊断的基础.由于多种因素的影响,汽轮机各缸效率目标值的确定十分困难.通过对引起汽轮机高、中、低压缸效率变化的主要因素进行深入分析,提出了高压缸、中压缸、低压缸缸效率目标值的确定方法. 相似文献
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超临界机组给水系统一般都存在较严重的流动加速腐蚀(FAC)现象,并伴随锅炉管道、汽轮机叶片及相关疏水阀门结垢问题。通过对2台630 MW超临界机组给水系统FAC机理及影响因素的分析与研究,并结合现场试验,优化了机组给水精处理、除氧器等系统的化学运行工况,使机组水汽系统铁含量明显降低,表明机组给水系统的FAC得到了较好控制,为超临界机组水汽系统化学腐蚀的控制提供了新思路、新方法。 相似文献