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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 13 毫秒
1.
史刚 《水泥》2023,(10):48-49
某Φ5.4 m水泥立磨选粉机主轴部分下轴承密封采用浸油石棉盘根形式,密封不良,水泥粉容易进入损坏轴承。对此进行多次改进,增加测温装置、密封罩和迷宫密封,引入密封风等多重密封形式,取得了较好的效果。  相似文献   

2.
<正>我公司四条年产60万吨矿渣超细粉生产线立磨型号均为JLMK-46.2.2X,自2011年安装调试后一直运行稳定,但自2013年起,4台立磨选粉机均出现回转部分下部轴承损坏现象。1问题及原因分析该立磨是中心入料负压风扫式锥辊磨机,选粉机轴承结构见图1。  相似文献   

3.
在水泥生产新时期发展情况下,由于工艺要求逐渐变高,对设备的更新改革也在日常的工作探索中有较大进展。生产期间曾经多次出现因生料立磨选粉机下部轴承进灰损坏而导致停磨的问题,已经成为制约生料制备系统稳定生产的瓶颈问题。通过解决选粉机下传动拉杆螺栓松动和下传动端盖密封磨损,利用在传动轴内圈开坡口的方式防止粉尘随风垂直吹进保护套内,焊接上几个均匀分布的小叶片,形成风扇装置,起到冷却作用。  相似文献   

4.
韩瑞 《水泥》2021,(9):71
我公司共有3台CRM4622型立式磨机用于生产矿渣粉,2019年下半年先后出现多起矿渣粉质量异议,经过化验,矿渣粉中大于45μm的颗粒较多. 1 原因分析 选粉机是矿渣粉粗细分离的核心部件,最终决定了矿渣粉细度,从而影响产品质量;如果粉磨后的物料不经过选粉机直接进入成品收集器,就会造成成品矿渣粉中的粗颗粒较多,形成跑粗...  相似文献   

5.
汪明锋 《水泥》2011,(12):63-63
某公司7条新型干法水泥生产线所有生料磨和煤磨均采用某系列立磨,共17台。有7台磨机在投产一年左右,选粉机就出现电流波动大、伴有异常噪声、细度控制困难及振动偏大等现象,停机后检查发现选粉机下轴承烧坏。经车间和设备部共同分析后,进行了改进。  相似文献   

6.
徐大卫 《水泥工程》2015,28(5):41-42
<正>1基本概况我公司Φ4.6 m矿渣立磨选粉机旋转装置结构如图1所示,旋转装置外圈与上部壳体法兰连接,固定不动。内圈下端与转子连接,上端安装有大带轮,通过皮带与驱动装置连接,运转时,旋转装置内圈及下端转子一同转动。旋转装置中心插装有中心溜管,物料从此处进入立磨,中心溜管不转动,它与旋转装置内圈有10mm的间隙。旋转装置上下各装有一块轴承,上部角接触球轴承,接触角为40°,主要  相似文献   

7.
李林林  赵鲲 《水泥》2012,(8):48
选粉机是矿渣立磨的重要工艺设备,主要是对研磨后的物料进行分选。选粉机机械机构主要是由壳体、转子总成、导向风环(即静叶片)、衬板及耐磨件、驱动装置等部分组成。本文主要是针对不同部位的常见机械故障及其排除方法进行论证分析。  相似文献   

8.
1前言立磨以其占地小、电耗低、重量轻、噪音小、产量高、经济效益可观等优点越来越被建材行业所认可。4.6m立磨是我公司主导产品,而转子是立磨选粉机的核心部件,它的传动系统是通过变频调速电机带动减速机实现无级调速,从而保证提供不同的产品细度。立磨转子转速和立磨产量、产品细度有直接的关系,而立磨转子运转的平稳性是关键。立磨转子由转子轴、筋板、叶片、中心锥体等零件组焊成型,仅转子轴为机加工成型,要求转子上平面端跳8mm、径跳10mm,  相似文献   

9.
张立华 《水泥工程》2021,34(5):45-45
某5 000 t/d水泥厂煤磨为辊式立磨,立磨设计能力为40 t/h,改造之前物料指标及运行指标如下:(1)入磨物料水分10%左右,(2)给料粒度≤50 mm,(3)煤粉磨产品细度R0.08 mm:12%~18%,(4)磨机产能32~35 t/h,综合电耗24.5 kWh/t。综合考虑可知,该立磨产量偏低、细度合格率偏低。本来就达不到设计产能,更何况近年以来回转窑不断地提产,煤磨选粉机已经额定转速运转,产能和细度产能还是满足不了生产需求。经过长时间的摸索研究发现,该立磨的瓶颈问题出在选粉系统,决定对选粉机存在问题逐一进行研究改进。  相似文献   

10.
刘应龙 《水泥》2007,(4):40-42
华南某水泥厂矿渣微粉生产线设计生产能力为年产100万t,分两期建设。该生产线主机采用从日本引进的UM46.4CS立磨,磨盘直径Φ4600mm,选粉机为UKS70Z,转子直径Φ4780mm,在比表面积为450m^2/kg时设计生产能力为80t/h。一期生产线于2005年4月顺利地试车并转入正常生产。但一段时间后,一些问题逐渐暴露出来,我们对其进行了分析解决。  相似文献   

11.
李晓敏 《水泥》2015,(5):60
<正>我公司生产的4.6m矿渣立磨有两个主辊和两个辅辊,各自通过内外锥弹性环固定在其摇臂上,分别相对180°布置。一次,辅辊轴被密封压盖磨出一个不规则的坑,我们采用胶粘补的方法对其进行了修复。1问题及分析每个辅辊有两个轴承支承(见图1),在生产中,由于唇形密封老化漏油,矿渣粉进入磨辊内部,圆柱滚子轴承损坏。由于辅辊倾斜安装,端盖处为调心滚子轴承,导致轮毂相对辊轴进一步偏斜。最终,唇形密  相似文献   

12.
李向阳  刘刚  徐昕 《水泥》2016,(6):31
密封对机械产品防止“三漏”、保证设备的正常润滑动作及安全运转起着至关重要的作用。立磨对密封的要求较高,尤其是磨辊轴承对密封的要求。油封设置于静止与旋转部件之间,用于防止润滑油泄漏和防止外界尘土、物料等杂质进入轴承室内腔的动密封原件,具有结构简单、密封性能好,对轴的振摆、偏心的随动性能等特点,因而被广泛应用于立磨磨辊轴承密封中。磨辊是立磨中的关键部件,其使用的轴承都是大型轴承,价格昂贵,由于磨机内部工作环境恶劣、温度高、粉尘多、振动大、气体潮湿,磨辊漏油现象发生或者油封密封失效时,直接影响轴承的使用安全,降低轴承使用寿命,增加设备运行风险与维护成本。因此,完善的磨辊密封解决方案直接决定着立磨磨辊工作的可靠性、使用效率和运行维护成本,甚至会影响整个立磨系统的稳定性。  相似文献   

13.
唐锋 《水泥技术》2009,(4):83-84
1 事故原因 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司新1号窑为2000t/d熟料生产线,该生产线于2002年3月投入生产运营,配套生料粉磨系统的磨机为德国非凡公司的MPS3350B辊磨。  相似文献   

14.
0 前言 我公司2000t/d熟料生产线配套的生料磨机为德国产的MPS3350B立式辊磨,在一次检修中,发现立磨选粉机主轴轴承落架.该生产线生料粉磨系统2002年投入生产以来,除了检修更换易磨损件之外,一直运转较好,但在2008年我们发现立式辊磨的选粉机转子与减速机联轴器的胶垫磨损较快,由于更换不及时,使得联轴器两半体磨损严重,经常更换.  相似文献   

15.
POLYSIUS立磨选粉机是一个动静态选粉机,它由传动系统、转笼、导向叶片、壳体、粗粉落料锥斗等组成,选粉机结构图见图1。它靠调节导向叶片(静态叶片)的角度和调整转笼(动态叶片)转速来实现矿渣粉细度的调整。矿渣粉先经导向叶片得到初次分离,而后再经转笼得到第二次分离,矿渣粉细度的调节仍靠改变转笼转速来实现。  相似文献   

16.
张睿 《水泥》2015,(2):60
<正>我公司生产的4.6m矿渣立磨的辅辊摇臂在生产中多次出现窜轴现象。本文对产生窜轴的原因进行分析,并提出解决措施。1辅辊摇臂窜轴分析辅辊摇臂主要由摇臂、轴承座、轴承盖、球面滚子轴承、定位环和密封圈等部分组成(见图1)。  相似文献   

17.
<正>JLMK1-46.2.2XA矿渣立磨是冀东装备工程股份有限公司生产的大型立式辊磨,主要用于矿渣粉磨的制备系统。本文就JLMK1-46.2.2XA矿渣立磨调试过程中选粉机部分出现的问题结合矿渣立磨工作原理及设计结构予以分析。1矿渣立磨工作原理JLMK1-46.2.2XA矿渣立磨是一种负压风扫式的粉磨设备,集粉磨、烘干及粉料输送于一体,结构见图1。  相似文献   

18.
1生产中的问题我公司原料磨使用的是LGM5024立磨,其选粉机为立磨公司配套产品,其中转子动叶片54件、导向叶片72件;选粉机电机额定转速1491r/min,选粉机转子转速45~90r/min;减速机输入转速600~1491r/min;减速机型号为M3RVSF60(SEW)。该立磨自2012年3月投产以来,使用效果一直不理想,产量低且生料细度合格率差。4月初期,控  相似文献   

19.
正0前言立磨分离器是立式辊磨机成品分选部分的装置,我们研发设计的立磨分离器采用了动静态高效选粉机的结构原理,分离器主要由壳体、转子、主轴、导风叶片组、下料溜槽、灰斗和传动装置等部件组成。主轴是旋转部件且在分离器工作过程中一直受到物料的冲刷,所以对分离器转子下端轴承的密封结构设计,是立磨分离器设计的重点部位之一。  相似文献   

20.
<正>我公司MPF2116煤磨配套SLS225型选粉机,采用回转支承轴承传动,轴承由于制造质量不佳,在生产中过早损坏,并且旋转轴架密封圈安装不良。1故障情况选粉机传动结构见图1。  相似文献   

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