首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 265 毫秒
1.
低渗透油藏注气方式的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过一系列注CO2、注N2非晶区实验与水驱油实验的对比表明:①注气转注水或注水转注气都比注入单一驱替剂(注CO2、注N2或注水)提高采收率;②注CO2效果好于注N2;③CO2驱转水驱比水驱转CO2驱效果好。实验结果证明,早期注气,后期注水的开发方案,对提高低渗透油田的采油速度和采收率是有效的。  相似文献   

2.
尽管我国的注水开发配套技术处于世界领先地位,但单一的注水开发模式难以继续提高主力油田的采收率。注气是一种较好的提高采收率技术,探索水驱后期油藏注气驱进一步提高采收率正成为我国主力油田开发研究的主要任务之一。针对注水开发后期油藏开展注气驱特征研究,通过原始流体相态特性及长岩心驱油特性的实验室评价,研究油藏水驱后期注气的可行性及驱油效果。实例评价表明,该研究对油田水驱后注气开发的实施有较好的指导意义。  相似文献   

3.
刘英 《钻采工艺》2012,35(2):48-50,10
单层厚度大的油田很可能储层岩性和物性差异也较大,平面和纵向的非均质性也较强,采取常规注水开发模式很容易造成油层中部水洗,顶部水驱效率低.文章通过常规水驱驱油、天然气驱驱油,注天然气和注水相结合、水气交替驱油4类室内实验,评价和对比不同驱动方式下的岩心驱油效果,在室内实验的基础上进行了油藏数值模拟研究,提出天然气驱与优化注水相结合提高厚油层采收率方案,并在渤海LD10-1油田进行现场试验,取得了明显的增油效果.文章的研究和实际应用为同类油田的开发提供了科学依据,对于海上油田天然气富余但储运困难的情况,有效气驱不仅保护资源且能提高油井产能和最终采收率.  相似文献   

4.
非均质注水开发油藏提高水驱油效率研究及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
闫范  侯平舒  张士建  高玉香  谢权 《钻采工艺》2003,26(6):48-49,65
以过渡带隔相注水工艺、实行微破裂压力注水及调剖、调驱等多种工艺结合进行合理注水,可以达到对非均质油藏系统开发,使低渗层水驱动用程度及驱油效率得以提高,对应油井地层压力上升、产能增加;这一水驱油工艺在桥口油田应用,实现了油田连续6年控水稳油,证实可以有效减缓油田自然递减,保持油田持续稳产高产,为同类油藏的控水稳油提供了可借鉴的经验。  相似文献   

5.
渭北油田WB2井区采用超前注水直注直采开发方式,开发效果不理想。通过渭北长3超低渗储层岩心物模室内实验,结合核磁共振数据,研究了水驱、CO_2驱、注水转注气3种方式的微观驱油机理。实验结果表明,渭北长3超低渗储层水驱驱油效率最低(37%),CO_2驱油效率更高(54.3%);水驱转气驱驱油效率最高(约55.7%)。通过核磁共振测量不同驱替方式后岩心的剩余油分布发现,直接水驱主要动用中、小孔隙中的原油,直接气驱更大程度动用的是中、大孔隙中的原油,而水驱转气驱能扩大波及范围,进一步动用大中小孔隙中的原油;注水转注CO_2有利于驱油效率的提高。  相似文献   

6.
安塞油田高52井区长10油藏原油粘度低、溶解气油比高,采用注水开发方式易见水、自然递减大,为此开展了伴生气驱可行性研究,并结合研究成果开展伴生气驱先导试验。试验结果表明,采用伴生气驱开发技术可使安塞油田高52井区开发效果得到改善,并初步确定了长10油藏提高采收率的优化工艺参数。  相似文献   

7.
张店油田在注水开发过程中,出现注水难和注不进去的现象,通过岩心试验评价不同毛管力,不同润湿性,不同温度下模拟注水以及注表面活性剂的岩心驱替试验,并结合张店油田储层有关特征,对影响张店油田注水驱油效果的因素做出分析评价。研究结果表明,毛细管力是影响注水的重要因素之一,随着样品水润湿性程度的增加,注水压力升高,驱油效率减小。注水温度越低高含蜡原油结蜡严重,影响注水。表面活性荆能降低油水界面张力,从而降低注入压力,提高原油采收率。  相似文献   

8.
低渗透油田吸渗驱油微观机理   总被引:3,自引:1,他引:3  
方法应用理想变管径毛管和数理分析方法,研究了低渗透油层水自发吸渗驱油的微观机理。目的改善低渗透油田注水开发效果。结果吸渗驱油采出程度与时间是指数函数关系,研究结果与他人实验结果一致。结论低渗透油田注水开发时,应考虑吸渗驱的影响因素,以提高其开发效果  相似文献   

9.
产能低、注水开发困难、采收率低是深层低渗油藏开发面临的主要问题。为探索特低渗透油藏有效的开发方式和提高采收率途径,针对濮城油田沙三中油层深层低渗的特点,进行了系列驱替实验。研究了水驱油、气驱油特征及其对采收率的影响,分析了影响驱替特征的因素。研究结果表明,较大的驱替速度和净覆压使驱油效率和采收率降低;特低渗油藏气驱采收率明显高于水驱采收率,采取注气开发可以提高其开发效果和采收率。这一研究成果对濮城油田经济、高效开发低渗透油藏具有重要的指导意义。  相似文献   

10.
Plutonio油田为原油性质较好、地饱压差较小的弱挥发性黑油油藏,人工注入流体、保持地层压力开采是此类油藏提高采收率的重要手段。正确分析油藏注采平衡状况,认识不同注入流体的驱油效果,有利于及时调整注入量,达到提高开发效果和采收率的目的。通过注采比及地层能量分析,认为该油田O72油藏和O73油藏之间有流体交流及能量补充; 相对渗透率曲线及数值模拟研究表明,该油田水驱油效率比气驱油效率高15%~23.1%; 剩余油研究也表明,水驱油效率高于气驱,但气驱波及范围大于水驱。实际生产中采取同时注水、注气的开采方式,投产3a,2个油藏的采出程度分别达到18.5%和10.9%,采油速度达到3.3%~5.5%,获得了较好的开采效果。  相似文献   

11.
水驱油之后地层中还存在大量剩余油,如何将其经济而有效地开采出来是老油田挖潜调整要解决的主要问题。 注入水的波及系数低和驱油效率低都会导致地层中存在剩余油。 残余油的存在是驱油效率低的主要表现,其往往由快速注水驱替过程中的 Jamin 效应所致。 提高注水速度可以克服 Jamin 效 应并提高驱油效率,但该方式很费水,工程条件一般不允许。 长期水洗也可以提高注入水的驱油效率,但该方式也较费水,经济效益较差。 浮力驱油也可以消除 Jamin 效应,并大幅度提高驱油效率,甚至可将驱油效率提高至 100% 。 对于中高渗透储层,可采用周期注水的方式,充分利用浮力的作用来提高驱 油效率,节省注水成本,提高油田开发效益。  相似文献   

12.
油田含聚污水处理技术探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
大庆油田开发已经45 a,随着油田进入中后期开采阶段,储采严重失衡.为提高油田采收率,延长油田经济开采寿命,油田开发由单一的注水驱油(水驱)转变为水驱和聚驱(注聚合物驱油)并存的新方法.聚驱是一种新的提高原油采收率的工艺方法,"八五"期间被列为国家科技攻关项目.自"九五"之后,聚驱开采面积及产量不断增加[1],目前聚驱年产油量达10 Mt,占油田年产油量的15%.在加大聚驱生产规模的同时,由于聚合物本身是一种粘弹性流体,在注入过程中对油田开发造成的危害也越来越大.特别是含聚合物(以下简称含聚)污水的回注造成近井地带油层污染,注水压力上升,近井及炮眼堵塞,注水困难,产油量下降,含水率上升等一系列问题.  相似文献   

13.
深层低渗透油藏注水采油末期的开发十分困难,主要表现为产出油含水率高、由于异常高压而难以注不进水以及地层亏空等现象。研究表明,目前采用气驱技术是动用此类油藏难采储量的很有前途的方法之一。为此,进行了文南油田先导试验区文72块沙三中深层低渗透油藏的注天然气物理驱油试验。结果表明,与常规的注水采油相比,连续注气可显著地提高注入能力,使含水率显著下降,并将最终采收率提高22.08%。  相似文献   

14.
梁家楼油田层间、层内矛盾突出,而且该油田进入了高含水期,通过应用不稳定注水技术,降低了含水,解决了层间、层内矛盾,提高了注水面积,从而提高了采收率,使油田开发经济效益得到明显提高。详细介绍了不稳定注水的驱油原理、室内试验及现场应用情况。  相似文献   

15.
常规砂岩油田注水开发最终采收率多为35%~50%。基于大量室内实验、应用实例和中外油田案例类比,分析了特高含水开发阶段进一步提高水驱油藏驱油效率的可行性。讨论了水驱油藏在周期注水、关停老井侧钻、多油层逐层上返或沿断层面钻加密井等扩大注水波及体积基础上,长期高孔隙体积倍数注水、低矿化度水驱等经济可行的提高驱油效率思路和方法。室内研究和矿场实践结果表明,长期注水开发砂岩油藏润湿性由偏亲油性向偏亲水性转化,残余油饱和度降低,有利于提高驱油效率。依据成熟开发油田大量类比实例,在油层和流体性质较为有利的条件下,强天然水驱油藏依靠天然能量开采,或弱天然能量油藏通过注水开发最终采收率可达70%。采用自流水注水、低矿化度水驱、同井注采工艺等技术已证实是经济可行的。特高含水开发阶段老油田已有的大量开发井和配套设施为进一步提高采收率提供了基础。应用经济可行的长期高孔隙体积倍数注水思路有望将水驱开发油田采收率进一步提高至50%~70%。  相似文献   

16.
驱油效率是预测油田最终采收率、评价油田开发效果的主要参数。以双河油田资料为基础,建立了驱油效率与渗透率、油水粘度比和注入倍数的关系式。该多元回归式不仅可确定最终驱油效率,而且还可计算注水倍数,确定不同开发阶段的驱油效率、波及系数。驱油效率实际值与预测值平均相对误差8.7%,精度满足生产要求。  相似文献   

17.
主要从碳酸盐岩油田注水替油开发技术实施的可行性着手,阐述了碳酸盐岩油田水驱后残余油的分布形式,在此基础上分析了碳酸盐岩油田水驱开发模式并进行了总结。希望通过此次分析为碳酸盐岩油田注水替油开发技术的发展提供参考。  相似文献   

18.
预测水驱砂岩油田驱油效率的方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
驱同效率是预测油田最终采收率,评价油田开发效果的主要参数,以双河油田普基础,建立了驱油效率与渗透率,油水粘度比和注入倍娄物关系式。该多元回归式不仅可确定最终允油效率,而且还可计算注水倍数,确定不同开发阶段的驱油效率、波及系数、驱油效率实际值与预测值平均相对误差87%,精度满足生产要求。  相似文献   

19.
腰英台油田特低渗、裂缝发育、高含水、含油饱和度低、水驱开发效果差。实施CO_2非混相驱矿场试验后,尤其是气水交替注入后产量递减明显减缓,并有效控制了含水上升趋势,同时减少了松南气田CO_2的排放。31口一线受控油井中CO_2驱见效井25口,见效90井次。试验表明:气驱提高微观驱油效率和水驱提高宏观波及效率两优势互补,产生的协同效应是油井多次见效的根本原因;特低渗油藏水气交替注入,拉大井距对减缓气窜作用明显;增加多向受效率是继续提高气驱效果的关键;优化注气与注水段塞和注气与注水交替周期有利于提高增油有效期;气窜井间歇生产与转注可以有效改变地下CO_2运移方向提高油井见效率。  相似文献   

20.
裂缝性特低渗碳酸盐岩油藏注烃类气驱油室内实验研究   总被引:13,自引:2,他引:11  
川中大安寨油田属特低孔、低渗并有裂缝的双重介质油藏,目前主要是衰竭式开发,靠自喷原油采收率只能达到3%~5%。室内实验采用人工造缝的方法模拟地层双重介质系统,在此基础上采用长岩心设备开展不同驱油方式的烃类气驱油效果对比研究,并开展注气压力敏感性试验。结果表明在裂缝性低渗油藏中,衰竭式开采原油其采收率低,无论注水还是注气均会产生水窜或气窜;单纯注水可适当提高原油采收率,但驱油效率不高;注烃气虽然不能达到混相,但注入压力越高采收率越高。大安寨油藏在目前地层压力下,注烃气比自然衰竭提高原油采收率6.21%,比注水提高3.91%,效果明显。图3表1参7(郭平摘)  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号