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油砂山油田Ⅱ断块因整体抬升剥蚀导致断块整体压力值较低,自油田注水开发后取得较好效果。通过2005年《油砂山油田开发调整方案》的实施,目前该断块主体分三套至四套层系开发。随着开发的不断深入,对该区域目前形成东部及北部注水开发形势较好,32号断层以西注水开发形势较差。Ⅱ断块具有良好的储量基础,纵向上油层分布井段长,油层多,细分层系开发的潜力更加凸显,因此,Ⅱ断块效益开发的方向之一是部区域进一步实施细分层系开发,完善分层系注采井网。二是在注水受效差区域开展先期注水提高水井注水量,摸索大排量注水下一线油井受效情况 相似文献
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《Planning》2019,(3)
油田高压注水计量仪表是油田开发生产过程中一种重要的计量设备,油田高压注水计量仪表的使用好坏直接关系到油田注水开发效果。通过介绍了油田高压注水计量仪表的发展过程、高压注水智能流量计的特点、以及常见故障及解决办法。希望对计量检修人员和计量仪表使用管理人员有所帮助。同时,准确可靠的高压注水计量仪表不仅可以降低注水管网压损,提升管网系统运行效率,而且有利于提升油田注水开发效果。 相似文献
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红山嘴油田于1990年投入注水开发,在注水开发中,由于注入水水质不稳定,注水配伍性差,注水开发过程中注水系统结垢严重,注水井井况恶化,修井频繁,注水井测调合格率低。经过对红浅稠油污水可行性评价及论证,实现了红浅稠油净化污水回注红山嘴油田,污水回注后需对污水回注地层后储层伤害、腐蚀结垢趋势进行动态跟踪评价,确定净化污水对注水指标的影响程度及影响因素。通过对污水回注效果动态跟踪表明,污水回注后红山嘴油田水质得到明显改善,消除了注水系统结垢,污水回注地层后储层伤害得到有效控制,年可节约油田清水用量73万方。不仅如此,还在合理利用外排污水,减少环保压力方面,为稠油污水回注提供技术储备和技术示范奠定良好基础。 相似文献
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《Planning》2017,(8)
我国低渗透油气资源十分丰富,边水与底水驱动不明显,天然的能量补给较差,增加了开发难度。随着石油的不断开采,国内大多数油田需要采取注水开发以保持地层压力,达到提升最终采收率的目的。对这些注水开发油藏,如何评价注水开发效果,到目前为止,还几乎没有系统完善的方法。在充分调研的基础上,对现阶段油田注水开发效果的评价方法进行了归纳分析。 相似文献
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《Planning》2017,(11)
某油田是我国开发较早的裂缝性低渗透油田,目前油田开发进入中高含水后期,面临着含水上升快,注水效益差的问题。在研究量化常规调整技术标准的基础上,结合精细油藏描述成果,开展分层注水、注水结构调整、周期注水、化学浅调剖常规调整技术,合理进行单砂体的强、弱水驱注水结构调整,可以有效控制含水上升和产量递减,投入成本低,是高效的油藏工程节能手段。减少无效注水76.31×104m3,节约水资源费用610.48万元,少产液节约用电486.99×104k Wh,节约电费266.53万元,取得了好的节能效果和经济效益。 相似文献
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《Planning》2018,(2)
葡萄花油田已进入高含水开发期,随着注水井数的增加,注入水低效无效循环严重,控水挖潜的难度越来越大,层间矛盾不断加剧,层间动用状况差异加大。为了有效调整注入剖面,提高油田开发效果,以葡萄花油田剩余油潜力及成因分析、储层非均质性发育状况为依据,选择天然碱土作调剖剂,利用木质素配合封堵。通过310井次的应用,注水井注入压力大幅上升,吸水剖面调整效果明显,主要目的层吸水率明显下降,截至目前已累计增油7738 t,扣除施工成本后可创经济效益1894万元。实践证明,木质素-碱土浅调技术对低渗透率、层间层内开发程度差异较大且储层内有较大挖潜空间的油田,可有效改善注入剖面和储层的动用状况,提高油田开发效果。 相似文献
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《Planning》2018,(3)
注水开发是油田提高采收率的有效手段,随着油田综合含水的不断上升,采出液逐渐增多,注水能耗将逐渐增大,油田开发成本也将不断上升。羊三木油田单井注水压力需求差异大,部分携排砂井动力液压力需求高,系统效率较低。为提高羊三木油田注水系统效率,采用"系统降压+单井增注"方式进行系统改造,改造后年节约电费可达84.25万元,节能效果明显。 相似文献
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《Planning》2013,(2):177-180
随着国内油田注水开发的深入,注水井污染堵塞和欠注现象越来越严重,注水井酸化增注越来越被重视。如何解除注水井伤害,以及延长注水井酸化周期是目前国内油田开发生产亟待解决的问题。分析了注水井伤害的主要原因,通过室内实验结果提出了适用于注水井酸化增注的酸液体系。 相似文献
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《Planning》2017,(11)
目前国内外许多油田为提高采出率,保证地层压力,均采油注水驱替的方式补充地层能量进行开采。但是开发多年后,管网的维护和改造使注水井的配注量发生了改变,使得在管网系统供水能力富裕的情况下,注水量与需水量不相匹配。而在注水系统中的不同注水站之间相互影响,当一个区域出现注水不足或过剩的情况,很难找出影响它的直接因素,因而造成资源的浪费。为解决上述问题,以国内某油田某区块为研究对象,对注水系统的压力及水量进行监控,明确压力异常原因后,指导开泵方案,降低日耗电量近1×104k Wh,约6.5万元,为油田降本增效提供有力的数据支撑和理论指导。 相似文献
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随着注水开发的进行,尕斯库勒油田油水关系进一步复杂,原有的调驱调剖工艺无法满足开发要求。复合调剖的研究,通过改变油层深部的液流方向,实现深部调驱,提高了注水开发效果。 相似文献
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红山嘴油田于1990年投入注水开发,在注水开发过程中,由于注水水质不稳定、配伍性差,造成注水系统结垢严重,注水井井况恶化、检配合格率低,修井频繁。文章对稠油净化污水回注开展可行性评价研 究和论证,实现了稠油净化污水回注红山嘴油田,对净化污水回注后储层伤害、腐蚀结垢趋势进行动态跟踪评价,确定了净化污水对注水指标的影响程度及影响因素。动态跟踪结果表明:净化污水回注后,红山嘴油田注 水水质得到明显改善,消除了注水系统的结垢问题,储层伤害得到有效控制,实现外排污水合理利用,可节约油田清水用量73万m3/a,减少环保压力,为稠油净化污水回注技术储备和示范奠定良好基础。 相似文献
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《Planning》2017,(6)
陆梁油田陆9井区存在注水能力不满足地质配注需求、管网压损较大、两套注水压力系统分布失衡、注水系统效率低等问题。针对这些问题分别对注水系统的站区和油区进行优化。优化后提高了注水能力,降低了管网压损,达到了提高注水系统效率,降低注水单耗的目的,满足了油藏开发"注够水"的地质需求,为低渗透油田稳产、增效起到了重要作用。 相似文献
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《Planning》2013,(4):399-403
通过综合分析国内外对低渗透油藏井网优化、开发技术政策、改善开发效果的综合调整试验等研究成果,针对油田开发中存在的问题,加强渗流理论及数值模拟技术研究,确定合理的井底流压、注水强度、注水时机、注水压力、注采比等,不断优化和调整开发技术政策,从而满足低渗透油藏开发的实际生产需要。 相似文献
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《Planning》2016,(11)
葡南油田开发井网边部共部署七批扩边井。目前,这些扩边井油水关系复杂含水上升较快,注水开发效果逐渐变差。通过对扩边井开发效果进行分析,总结其生产规律和含水变化特点,指出含水上升快是扩边区目前存在的主要问题。并从影响葡南油田扩边井含水主要因素进行详细分析,得出油水井比例不合理、油层平面矛盾和层间矛盾大是影响扩边区含水上升,产能下降较快的主要原因。针对这一情况提出了控含水治理对策,有效改善水驱开发效果,控制含水上升速度,起到增油控水作用,以此改善扩边区的开发效果。 相似文献
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《Planning》2014,(21)
卫城油田卫360块为低渗复杂断块油藏,注采井网完善后经历8年稳产上产阶段。近年来,受水质因素影响,注水压力上升,欠注井注井逐年增多,整体压裂后水井单层突进严重,含水上升速度快,开发效果变差,自然递减加大开发效果变差,针对这种情况编制实施卫360块整体调整方案后,区块开发效果好转,水驱状况得到改善。 相似文献