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为提高6 m焦炉单孔装煤量,采取了缩短周转时间、调整配合煤细度、改变装煤操作方式以及改造推焦车平煤杆措施,使单孔装煤量由28.4 t提高到29.3 t以上。 相似文献
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为提高JN60-6型焦炉单孔装煤量,采取了调整配合煤细度、稳定配合煤水分、规范装煤与平煤操作等措施,提高了单孔装煤量,降低了炉顶空间温度,进而提高了焦油和粗苯产率,具有较好的经济效益。 相似文献
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通过缩短周转时间、控制配合煤细度、改进装煤操作以及对平煤杆改造等措施,提高了焦炉装煤量,充分利用了炭化室的有效容积,使焦炭产量稳步提高. 相似文献
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在炼焦行业生产中.焦炉装煤计量是一项重要的管理指标。顶装焦炉计量采用轨道衡或不间断电子计量秤,称量装煤车的重车和轻车重量后求得。而捣固焦炉装煤车太重,其装煤计晕尤其是单孔装煤计量是需迫切解决的问题之一。 相似文献
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RJ-50A型焦炉机械设备是30~50万t/a焦化厂用于捣固、装煤、出焦等配套的机械设备。该套设备采用了世界上先进的捣固技术。为配合清洁型热回收焦炉捣固炼焦,在原“一站四车”基础上,新开发研制出新型“一站两车”焦炉机械设备。其中一站为捣固站,由捣固车和捣固平台组成,两车为装煤推焦车和熄焦车。装煤推焦车是整套设备的灵魂,我厂博采众长,用煤筒、托煤板和伸缩顶杆代替了原托煤板装煤,使得整体结构更加合理,运行更加可靠。1工作原理由捣固站来的挡煤小车将托煤板用销子牵引至捣固平台上,将煤饼捣固后撤煤饼模,由伸… 相似文献
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焦炉除尘在我国已开展20多年。焦炉除尘系统可分为顶装煤和侧装煤(捣固焦炉)除尘系统、装煤出焦二合一除尘系统以及车载式烟尘净化系统等。焦炉除尘对于改善炼焦生产环境具有重要作 相似文献
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本钢焦化厂的装煤除尘车是国内首次用于焦炉烟尘治理的新设备,采用PLC控制,且自动化程度高。该车由装煤系统、燃烧系统和辅助部分组成。1 装煤系统 装煤系统主要包括煤斗、螺旋给料装置和装煤密封套筒等。煤斗设在装煤车平台上,内部装一块纵向分煤板,煤斗上部有蓖子,蓖子旁边有高料位计和低料位计。高料位计装在离煤塔漏咀较远的位置,可使煤斗多装煤。如果 相似文献
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酒钢焦化厂在20世纪90年代初生产开始蓬勃发展, 但2座58型焦炉却进入晚期。如何提高 焦炭产量, 又不拼焦炉设备, 我们在提高单炉煤量上采取了多种措施。如: 将装煤车煤斗改 成双曲线, 以提高装入煤的堆密度; 将耐火砖衬炉门改成金属板块衬炉门, 以增加炭化室有 效容积; 同时对平煤杆也进行了改造, 采用了独特的有较强滚动压煤能力的平煤杆, 以提高 炭化室顶部煤层的堆密度,并减少了平煤杆往外带煤量。见图1。由于平煤杆操作主要使用平煤杆前12~13m段, 所以平煤杆的改造主要是平煤杆前10m段。改造的原则是: 尽量不增加平煤杆前部重 量, 减少… 相似文献
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焦炉地面除尘系统的应用日益广泛,因装煤车结构的设计要求,与之配套的装煤方式多采用螺旋下煤。螺旋下煤与传统的重力下煤特点不同,在实际生产中,若不能很好的掌握并适应其特点,会直接影响装煤操作的顺利进行。本文以马钢1^#、2^#焦炉螺旋下煤系统为例,分析了螺旋下煤常见问题及处理方法。 相似文献
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SCP机将捣固装置、装煤系统和推焦装置集合成一体,使分体捣固焦炉设备的单孔炭化室操作时间由20~25min缩短为11~12min.与传统的捣固焦炉炼焦设备相比,具有自动化程度高、生产效率高、维护量小和节能环保等优点.文中对捣固装置、装煤系统和推焦装置关键技术的优化进行了详细阐述. 相似文献
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1存在问题 我公司3.8m捣固焦炉原装煤对位是由人工操作,操作人员站在装煤推焦车煤槽上部用眼睛瞄准炭化室与煤槽中线,指挥大车对位装煤。该操作主观性强、人为因素多、误差大,经常造成托煤板(宽420mm)与炭化室(宽455mm)两侧刮碰,以至于损伤焦炉炉体。 相似文献
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我厂有5座焦炉,其中58型焦炉1座,80型焦炉4座,装煤车为JL-7型.在装煤过程中,装煤量不易控制,误差大,经常出现焦饼凹陷和缺角现象,造成炉顶空间温度过高等不良后果.由于人工操作协调速度慢,控制精度差,造成装煤时间长,烟尘多.我们曾在装煤车上安装过电阻式料位显示、电容式料位显示,均因检测装置不适应煤斗中的恶劣环境而失败. 相似文献