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管夹典型零件连续模具设计 总被引:1,自引:0,他引:1
根据管夹典型零件的结构特点,围绕保证产品质量、提高生产效率、降低生产劳动强度,设计了一副使压字、冲裁、压弯、压筋、胀形于一体的连续模具.首先由压弯凸模与顶料板配合将条料压紧拖入压弯凹模型腔内,带动后面的条料前移,然后再将条料切断分离,保证了自动送料的顺畅.利用楔块装置把成形后的零件从模具侧面推出,使管夹零件实现了全自动... 相似文献
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对止动件进行了工艺分析和多工位级进模的设计 ,阐述如何合理安排模具结构 ,保证产品质量 ,同时提高生产效率 ,降低劳动强度 ,延长模具寿命 ,并对加工过程中存在的问题提出了解决的措施。 相似文献
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介绍了U形卡结构与原成形工艺,通过对原成形工艺进行改进,将U形卡原2道成形工序改为在1副模具上1道工序完成。还介绍了U形卡弯曲模结构与主要零件的设计。实践表明:使用弯曲模提高了生产效率,降低了劳动强度,生产的制件质量稳定。 相似文献
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<正> 在生产实践中,加工橡胶○形圈模具的型腔,一般采用成形R刀来进行加工。我们知道,采用成形刀进行切削加工,由于切削刃接触面积大,机床转速低,被加工的模具腔型表面光洁度一般只能达到▽4~▽5。用这样的模具硫化橡胶○形圈,根本满足不了其密封要求。各生产厂家,为了生产优质橡胶○形圈,对模具的型腔,在进行成形R刀 相似文献
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分析了不锈钢管帽原成形工艺存在的缺点,论述了新工艺的分析计算,介绍了零件排样图设计和拉深级进模结构。模具结构合理,产品质量稳定,大大地降低了工人的劳动强度和生产制造成本,显著提高了模具使用寿命和生产效率。 相似文献
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1.概述一模多腔成形瓦形磁体湿压磁场自动模具是1985年我厂从罗马尼亚与 PHI—100型压机配套引进的。模具采用“封闭式”系统进行工作,技术难度大。引进的目的在于国产化。在对引进模具消化、吸收的同时,对其不完善之处进行了改善。成功地自行设计、制造出该类模具,并推广应用于国产压机。经五年多来的实际使用证明,自行设计,制造的一模多腔成形瓦形磁体湿压磁场自动模具的生产效 相似文献
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详细介绍了在数控加工中心上加工O形圈多型腔模具时所采用可调镗头的工艺特性及设计方案,并分析了可调镗头影响加工精度的因素及其解决方案.通过这种专用夹具结构的优化设计,可极大提高模具加工质量和生产效率. 相似文献
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<正> WXD_3精密多圈线绕电位器的外壳(图1),原采用模具一模两件,机外抽芯,两人操作,不仅生产效率低,而且劳动强度大。为此,我们重新设计了一种由电气控制的(图2)机械自动抽芯结构的外壳成形注射模。一模四件,只要一人操作。 相似文献
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十字轴因形状所致,其挤压成形无法采用传统的上模插入下模的闭式锻模结构。给出了括弧楔锁模十字轴无飞边径向挤压新型模具结构。该模具采用上凹模与浮动的下凹模对合结构,锻件在2个凹模和凸模形成的封闭模腔中挤压成形,生产的锻件无飞边,锻件精度和机械性能显著提高。结果表明,可降低生产成本,提高产品质量和生产效率。 相似文献
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根据模具的结构及使用要求,详细介绍了多腔O型圈板模的一种简单而实用的铣加工方法,从而提高模具的加工质量和效率。 相似文献
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通过分析空调蒸发器支架零件成形的工艺特点,在原有单冲工艺(落料冲孔→Z形弯折→弯折、压筋→冲孔→切角→Z形弯折、压筋→弯折→弯折→压平打V形,共9副模具)的基础上,经过工艺改善,提出了1副多工位级进连续模冲压的方案。重点阐述了该零件冲压成形的排样、模具结构以及模具的工作原理。该多工位级进连续模的成功开发替代了原生产的单冲模,为企业节省了生产成本,提高了生产效率,解决了材料的利用率低的问题,增加了经济效益,确保了产品质量的稳定性。 相似文献
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