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针对选煤厂入浮煤泥表面氧化程度高、含氧官能团多,导致浮选精煤产率低且灰分高的问题,分别采用柴油、常规极性-非极性复配捕收剂以及自主开发的新型极性-非极性复配捕收剂,进行了浮选试验,并结合接触角测试和吸附量测试,揭示了新型极性-非极性复配捕收剂强化氧化煤泥浮选效果的作用机理。结果表明:采用柴油和常规极性-非极性复配捕收剂进行氧化煤泥的浮选时,浮选效果均较差,难以满足生产要求;而采用新型极性-非极性复配捕收剂进行氧化煤泥浮选时效果较好,且该复配捕收剂更容易吸附在氧化煤泥表面,可显著提高煤泥表面接触角、降低其对水的润湿性,从而提升氧化煤泥浮选效果。同时,针对氧化煤泥采用新型极性-非极性复配捕收剂进行浮选,当捕收剂总用量为1200 g/t时,精煤产率可达74.28%,精煤灰分仅为7.66%。 相似文献
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双柳矿选煤厂浮选系统技术改造方案的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
针对双柳矿选煤厂现有浮选系统处理能力小,尾矿灰分低的现状,提出了二套扩建方案并进行了优势对比,确定采用方案二,可使浮选能力满足全厂生产要求. 相似文献
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煤泥浮选过程中,对浮选尾矿成分进行测量、控制,可以有效地浮选出合格的煤产品且有利于节能减排。提出将增加型极限学习机(I-ELM)应用于煤泥水成分的识别中。通过CCD相机及其配套PLC软件系统得到灰度直方图,基于灰度直方图提取灰度特征,将灰度特征作为输入向量,煤泥水灰分含量作为输出向量,建立起以I-ELM为基础的煤泥水灰分识别模型。同时,训练建立传统的BP人工神经网络模型和ELM预测模型与提出的方法进行比较。结果显示,增加型极限学习机可以在较短的时间内,达到要求精度。 相似文献
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为解决某洗煤厂自动化、智能化程度较低的问题,在分析已有重介洗选系统的基础上,将原重介质旋流器更换为S-3GHMC870/410型超级重介质旋流器,并对其工业性能开展检查试验,得到的数量效率大于98%,对原煤的分选相对彻底;将密度控制改为灰分闭环控制,解决了原系统控制响应时间长的问题,提高了精煤灰分控制的精确性和稳定性;安装煤层厚度自动调节装置,提高了灰分检测装置的精确性。对粗煤泥的分选工艺进行优化,改用0.5 mm弧形筛与旋流器相配合,在满足粗精煤泥灰分要求的同时,也使粗煤泥的分选下限降至0.15 mm,提高了回收率,减少了浮选系统入料量,并取得了可观的经济效益。 相似文献
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采用浮选柱对张家峁井田煤矿煤泥进行浮选综合回收利用研究,分别进行了矿浆浓度试验、磨矿细度试验、煤油用量试验、2~#油用量试验、给矿速度试验、回水利用对比试验、浮选机与浮选柱对比试验,研究结果表明:矿浆浓度、2~#油用量、煤油用量对指标影响较大,采用浮选柱进行煤泥浮选所得指标优于浮选机所得指标,且有生产稳定、处理量大、生产成本低等优点。最终能够得到的指标为精矿产率71.32%,精煤灰分8.11%,尾矿产率28.68%,尾煤灰分40.99%,浮选完善度指标为46.50%,分选指标理想。 相似文献
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论述了如何合理的确定浮选尾矿灰分指标,将全矿灰分控制在5 0 %左右的合理性,以及如何保证煤泥全部入浮问题。并进一步论述了如何进行工艺流程的改造,将粗选流程改为扫选流程,以充分利用药剂,提高尾煤灰分,取得好的经济效益 相似文献