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相似文献
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1.
分析了低硅铝镇静钢在生产过程中的钢液增硅机理,铝将渣中SiO2还原使钢水增硅,而LF精炼过程中吹氩促进了该反应的进行,并根据增硅的影响因素,结合生产实际提出改进措施,取得了较好的控制效果。  相似文献   

2.
SPHC钢LF精炼过程钢水增硅分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
硅的控制是CSP工艺生产SPHC钢成分控制的一大难点。通过在国内某厂进行生产试验所获得的相关数据,利用FactSage热力学软件分析了增硅最严重的LF精炼过程钢中[Al]s对硅含量控制的影响。结果发现:LF精炼结束时钢渣间还远未达到平衡,而且整个过程增硅趋势强烈;LF精炼过程增硅严重的主要原因是脱氧喂入了过量的铝,同时顶渣氧化性高也增加了钢中酸溶铝的损耗。  相似文献   

3.
研究了低硅铝镇静钢的增硅现象,从理论和实践两方面分析,提出了解决办法。结果表明,控制此类钢增[Si]量的最主要的措施是在LF炉处理前期尤其是脱硫以前,严格控制钢中的[A1]含量。  相似文献   

4.
刘轶良 《黑龙江冶金》2011,(1):32-33,35
研究了低硅铝镇静钢的增硅现象,提出了解决办法。结果表明,控制此类钢增硅量的主要的措施是控制钢中的Al的质量分数不过高、保证渣碱度、减少转炉下渣量以及合适的LF炉终渣。  相似文献   

5.
通过对日钢低碳低硅钢中增硅机理进行研究分析,明确了在当前工艺条件下LF精炼脱氧脱硫搅拌作业负荷量大、过程高铝控制还原、精炼周期偏长、钙处理、石灰质量等是增硅的主要影响因素,并针对以上增硅原因提出了相应改进措施,使低碳低硅过程增硅受控。  相似文献   

6.
为有效控制低碳低硅钢冶炼过程增硅,对低碳低硅铝镇静钢SPHD各工序生产实践增硅因素进行了分析.结果表明:转炉过吹及出钢过程下渣是钢水增硅的重要原因;LF精炼过程钢水增硅主要发生在较强的还原气氛下,钢中的铝与精炼渣中的SiO2反应,以及钙处理工艺也是钢水增硅的重要因素.  相似文献   

7.
低碳铝镇静钢增硅问题探讨   总被引:4,自引:1,他引:3  
王凤珍  李庆胜  郭辉 《河北冶金》2003,(2):13-14,17
从理论上论证了低碳铝镇静钢在精炼过程中的增硅问题,指出在目前的生产条件下,增硅现象是不可避免的,并结合生产实际提出了几条改进措施。  相似文献   

8.
通过对转炉出钢钢包增硅、LF炉精炼过程中顶渣成分、碱度、钢中Als、中间包增硅的统计与理论分析,提出了冶炼冷轧基板控硅的措施,为冷轧基板的冶炼控硅提供了理论和实践依据。  相似文献   

9.
朱万军  区铁  李光强  王春锋  沈继胜 《炼钢》2012,28(2):48-51,64
为减少低碳低硅钢冶炼过程增硅,通过工业试验对武汉钢铁股份有限公司CSP流程精炼过程硅含量控制作了分析。结果发现:钢水增硅主要发生在LF精炼过程,除转炉下渣量和钢水AlS含量外,钙处理工艺也是影响钢水增硅的重要因素。热力学计算也表明:精炼结束时钢水中AlS与渣中SiO2反应未达到平衡,增硅还会继续进行;钢水中钙对渣中SiO2的还原能力远大于AlS;通过调整精炼渣中SiO2含量,可减缓钢水增硅。  相似文献   

10.
超低碳钢生产中硅含量的控制问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
从热力学方面计算分析了超低碳钢钢水增硅的可能性。钢水增硅在脱氧后发生,增硅的多少取决于钢水中的铝含量和渣的碱度。  相似文献   

11.
郭辉  王凤珍  李松  李斌  李托明 《河北冶金》2007,(4):45-46,30
针对邯钢三炼钢厂冷轧用低硅低硫铝镇静钢LF炉精炼生产增硅严重的问题,对其限制性环节进行分析后,制定了新的LF精炼工艺,使供冷轧用料的钢水合格率明显提高.  相似文献   

12.
分析了低硅钢ST30Al(/%:0.06~0.10C,≤0.05Si,0.30~0.45Mn,≤0.015P,≤0.005S,0.025~0.050Al)在LF精炼过程中钢水回磷量、钢水铝含量、精炼渣二元碱度、精炼渣Al2O3含量等因素对钢水增硅量的影响,得出转炉下渣量、钢水铝含量、精炼炉渣碱度是影响增硅的主要因素。通过控制转炉下渣、降低原辅料中的硅含量、调整精炼渣中SiO2、Al2O3含量、控制精炼渣二元碱度14,渣中Al2O3为27%,控制钢水铝含量0.010%~0.020%,LF钢水增硅量由原0.033%~0.047%降低到0.004%~0.018%,成品钢水硅含量≤0.035%。  相似文献   

13.
对LF精炼脱硫过程中回硅反应进行了热力学分析,以唐钢生产冷轧用SPHC钢为例,以实际生产数据为依据分析了影响冷轧用SPHC钢中硅含量的因素,通过降低原料中SiO2含量、减少转炉下渣、减少连铸热态浇余回收量、控制精炼后期底吹氩气强度等措施的实施,降低硅含量的效果显著。  相似文献   

14.
从理论上分析低碳低硅铝脱氧钢生产过程中的增硅问题,并提出几条减少、控制增硅的措施。  相似文献   

15.
铸造铁生产时,为降低成本和提高炉况顺行度,常采用炉外增硅的方式达到生产高牌号铸造铁的目的;由生产实践数据得出硅粉的回收率,对影响回收率的因素分析;增硅经济分析。  相似文献   

16.
分析了低碳低硅铝镇静钢增硅的机理,结合酒钢CSP工艺实际,对增硅环节进行了改进和控制,使低碳低硅铝镇静钢:Si≤0.03%命中率由原来的37%提高到现在的82%以上;Si≤0.04%命中率由原来的75%提高到现在的95%以上,创造了很好的经济效益。  相似文献   

17.
比较“铁水预处理→BOF→RH→LF→板坯连铸机”和“铁水预处理→BOF→LF→RH→板坯连铸机”两种工艺路线生产管线钢精炼过程的增氮控制.结果表明,LF→RH比RH→LF生产工艺在精炼时增氮减少约5×10-6.因此从控制增氮角度上,生产管线钢优先选择LF→RH精炼工艺.  相似文献   

18.
现代电弧炉流程钢液氮控制的试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
李晶  傅杰  周德光  严月祥 《钢铁》2003,38(3):13-14,20
通过生产试验研究了电弧炉冶炼过程、LF精炼过程及连铸过程钢液氮的控制。研究表明,电弧炉冶炼过程主要是电弧区增氮,LF过程及连铸过程钢液增氮主要是钢液与大气接触,LF供电制度也对钢液吸氮有影响。  相似文献   

19.
李景春 《铁合金》1992,(5):20-23
通过理论分析和工业性试验,阐述了电硅热法微碳铬铁冶炼过程中的增碳途径。由试验数据的回归统计,得到了炉料装入最与合金含碳量的关系式和硅铬堆底引弧过程中电极对合金的平均增碳量。试验还表明,硅铬堆底法冶炼中炉内适量留铁不会导致合金增碳,回渣引弧操作方法可避免电极在引弧过程中对合金的接触增碳。  相似文献   

20.
巩建国  段广云  缪韚  赵兵 《铁合金》2010,41(5):29-32
为可靠监测硅微粉增密料仓输料料位,文章针对微硅粉这一特殊介质及其增密处理的特定生产工艺,通过在微硅粉气力输灰时,对其增密仓料位进行在线适时监测装置进行设计,解决了微硅粉增密仓输料料位无可靠监测的现状,从而杜绝了因料位超限引起的输料管道堵塞等工艺问题。  相似文献   

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