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通过对宝钢高炉炉顶液压系统污染度的实际控制试验,证明国内原有冶金设备污染度的控制可以达到国际先进水平。本文简述了循环过滤回路中油泵和滤油器的压力、流量和过滤精度的选择方法。 相似文献
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我公司四号高炉(容积2516m~3)炉顶装置采用液压传动。 液压系统包括:轴向柱塞泵160MCY14-1B两台轮换工作,额定压力32MPa,工作压力12MPa,输出流量160ι/min;W-YPL80-10FZ回流过滤器,过滤精度10μm;油箱容积3000ι。系统介质是30号抗磨液压油。 液压系统工作特点:在工作压力下,使 相似文献
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1985年以前,徐州钢铁厂6号高炉炉顶装料设备的传动机构为强迫下降式平衡杆结构。由于料钟拉杆和吊挂系统很长,刚性较差,当强迫下降时,往往拉杆(或吊杆)压弯。而且,由于炉顶有笨重的平衡装置,其卷扬机电机功率较大,料钟关闭时,对炉顶结构产生强烈的冲击和振动。炉顶设备的安装也比较困难,精度不易保证等。因此,1985年6号高炉大修时,将大小料钟改为液压传动(简称液压炉顶)。和料钟的机械传动相比,液压传动的优点是:可降低炉顶高度和重量,投资省;传动平稳,冲击小;炉顶安装简单,精度可以提高;降低了电耗。 相似文献
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炼铁厂1^#高炉在1989年大修中,炉顶采用了液压控制系统,共控制大、小钟油缸等11个及一个马达。为了提高液压系统的可靠性,该系统采用了双回路控制。整个系统的工作压力为11~12.5MPa,最高压力为13.5MPa,公称流量为Q=160(L/min)。经过两年使用后,整个炉顶液压系统在很大程度上满足了各液压缸工作性能的控制要求。 相似文献
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对安钢炼铁厂3号高炉炉顶液压设备在使用过程中经常出现的大钟关钟速度慢、关不到位故障进行了分析,找出了故障原因,并对炉顶液压系统进行了改进,取得了良好的效果。 相似文献
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第二代高炉炉顶设备采用液压传动后,用于控制炉顶油泵的电接点压力表损坏率极高,经常制约炉顶布料,经过反复试验,对故障原因进行分析研究后,选用无泄漏活塞式传感器替代了电接点压力表,取得了满意的效果。 相似文献
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本文通过高炉生产实践,对装料液压系统中存在的大钟油缸同步、大钟开启影响均压、放散阀以及小钟开启影响整个系统等三个问题进行了分析,并提出了改进意见。 相似文献
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本文论述广钢3^#高炉炉顶大,小钟液压系统不能停泵检修的弊端,探讨在原有1^#,2^#液压系统基础加装第3系统,同时对1^#,2^#液压系统进行改造,实现不停泵检修。 相似文献
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高炉炉顶液压控制系统在炉顶布料生产中起着非常重要的作用,分析了高炉炉顶液压控制系统结构特点和功能特征,并对其进行了改造。改造前,高炉炉顶液压控制系统有着液压回路较多以及控制回路单一等结构特点;存在液压系统故障率高、漏油、振动和噪音以及不便于检修及维护等缺点;改造后,通过增加液压备用回路或者备用阀台[1],可以在不停产休风的情况下对液压回路进行更换检修,通过优化设计,降低了振动和噪音,减少了液压系统的漏油。结果表明,通过对高炉炉顶液压控制系统的改进,提高了生产效率,间接的提高了钢厂的经济效益。 相似文献
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为了提高风温水平,韶钢3号高炉热风炉采用整体式热管换热器对助燃空气进行预热,把风温提高到1100℃,工程投产后运行效果良好,经济效益与社会效益显著。 相似文献
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采用理论推导和仿真计算对安装旋流板的高炉煤气脱湿管道内流场进行理论分析,得到流场流动与管理结构参数的关系式。 相似文献
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对厚板厂热处理炉炉温不均匀的原因做了详细的分析,对燃烧系统的技术改造方案和措施做了较充分的论述,并对其改造效果进行了说明。 相似文献
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冯国华 《金属材料与冶金工程》2000,(2):27-31
结合湘钢 1# 高炉的计算机控制系统的情况,分析了计算机控制系统中产生干扰的来源,并对该高炉计算机控制系统所采取的硬件抗干扰措施与软件抗干扰措施作了介绍. 相似文献
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介绍了邯钢1260m^3高炉热风炉烟气余热回收系统的安装工艺。该项目为日本资助节能环保示范工程。 相似文献
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对攀钢钟式高炉强化冶炼的生产实践进行了介绍,通过一系列精料措施的实施提高了原、燃料质量,采用加重边缘的装料制度和较高的鼓风动能活跃了炉缸,改善了煤气利用率,使攀钢钟式高炉各项技术经济指标不断优化。 相似文献