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为了实现低氮钢种的稳定生产,基于氮溶解热力学和动力学理论,在结合某厂生产实践的基础上,分析了LF精炼过程中电弧特性、渣层厚度、埋弧程度、吹氩流量以及原辅料含氮质量分数对钢水增氮的影响。通过采取回收连铸热态铸余钢渣、合理选择加热过程电极档位;精确控制氩气流量、减少钢水裸露;严格控制原辅料中氮质量分数、使用优质增碳剂替代普通增碳剂、优选转炉入炉废钢等措施,钢水增氮质量分数分别从优化前的0.001 44%、0.001 15%、0.001 35%降低至0.000 52%、0.000 49%、0.000 11%,精炼过程钢水总增氮质量分数由优化前0.003 94%降低到0.001 12%,LF终点氮质量分数可控制在0.004 50%以内。 相似文献
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在55~75kg实验钢包炉精炼渣系的研究基础上,采用组成(%)为:63.6~70.0石灰,22.7725.0高铝矾土,5.0~13.6萤石(S1渣);60.0~66.7石灰,20.8~25.0萤石,12.5~15.0火砖块(S2渣);55.5~65.0石灰,35.0~44.5萤石(S3渣)3种渣系进行60t LF精炼渣埋弧工业试验,所精炼的钢种为20,20G,40Cr,35-CrMoA和GCr15。结果表明,用3种渣系钢水平均脱硫率均为87%,LF在采用S1、S2、S3渣系精炼时钢水平均升温速度分别为3.84℃/min、2.86℃/min和2.48℃/min。S1渣的脱硫速度快,从而缩短了精炼时间。 相似文献
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J55管坯钢92 t钢包炉(LF)精炼工艺实践 总被引:3,自引:0,他引:3
攀钢集团成都钢铁公司采用92 t偏心底(EBT)电弧炉-92t钢包炉生产成分(%):0.32~0.38C,1.25~1.55Mn J55管坯钢。电弧炉出钢时[C]≥0.10%,[P]≤0.015%;EBT出钢约1/4时,加入硅铝钡脱氧剂200kg/炉,通过控制LF精炼时渣中FeO浓度小于0.5%,可使钢中S含量低于0.015%。在LF处理时,通过喂Al线吹氩8~15 min后再喂0.4~0.6kg/t CaSi线处理,以促进夹杂物上浮,防止中间包水口堵塞。 相似文献
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LF炉钢水炉外精炼工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在实验室对埋弧渣进行试验的基础上。围绕新产品开发,对LF炉精炼工艺进行了工业性试验研究,对精炼渣的使用效果、物流协调模型、钢液温度模型、成分微调模型等进行了研究和总结。 相似文献
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针对低碳含铝钢转炉生产的粗钢水[O]含量高和钢水[C]低的特点,提出了采用CaO-Al2O3的LF炉精炼渣系.为兼顾脱硫和吸收同化夹杂的需求,可选取(质量分数)CaO=55%~60%,SiO2=4%-7%,Al2O3=28%~32%,MgO=4%~8%,CaO/Al2O3=1.7~1.9作为LF炉精炼终渣组成.出钢过程中采用渣洗工艺向钢包内加入大部分精炼渣、出钢末期对转炉下渣还原处理的造渣模式,结合足够的软吹Ar时间,对16MnR进行精炼,得到了脱硫率为61.8%,铸坯T[O]为22×10-6,铸坯中大型夹杂总量为15.68mg/10kg钢的良好冶金效果. 相似文献
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由于用户对钢材质量的要求越来越高,LF炉精炼是提高钢材质量的主要途径之一,可以有效提高现有炼钢厂的钢材质量.在LF炉精炼过程中,科学合理的白渣制备工艺可以改善炉外钢中稳定的还原气氛,快速达到脱氧脱硫的目的,也可以采用白渣制备工艺.在精炼过程中,吸收钢中的碎屑,并控制碎屑的相关形状,白泡沫渣的效率和我们所形成的热效率相对... 相似文献
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介绍了榆钢新建60t LF钢包精炼炉的主体设备和工艺技术特点,经过近1年的调试与生产,设备运行正常,各项技术指标达到了设计要求,满足了榆钢生产顺行、品种开发的需要,为榆钢创造了较好的经济效益. 相似文献
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通过建立CaO-Al2O3-SiO2-MgO渣系,调整炉渣碱度,降低炉渣氧化性,选择合理的渣量和吹氩制度等方面介绍了安钢150 tLF钢包精炼炉深脱硫工艺的实践过程。 相似文献
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根据LF炉生产、工艺、设备的特点,建立了适合柳钢实际的LF炉生产模式;对LF炉的生产设备进行了整改,使得其更好的服务于生产;为了能够更好的实现LF炉的升温、脱氧、去夹杂的功能,对LF炉的生产工艺进行了优化。 相似文献
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80 t钢包精炼炉(LF)埋弧渣工艺分析 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了湘潭钢铁公司第二炼钢厂80t钢包精炼炉埋弧渣的成渣过程,并对应用埋弧渣的工艺条件和钢包精炼炉的电气特性进行了分析. 相似文献