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相似文献
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1.
我厂生产联合采煤机的叶片式变量油泵和液压马达中,有如图1所示的导向环零件。此零件由GCr15钢制造,要求(1)φ80D_1、φ145与φ135D不同心度允差0.005毫米;(2)A、B两端面不平行度允差0.005毫米;(3)C端面对A面圆周不平行度允差0.005毫米,C端面对A面径向不平行度允差0.002毫米;(4)热处理硬度R_C58~62。所以要求较高,尤其是沟槽加工是关键。经过三结合的多次试验,掌握了沟槽磨削的方法,现将沟槽磨削介绍于下:  相似文献   

2.
图1为万能工具显微镜的精密顶尖接轴,内锥度为2°53′30″,对φ20外圆的不同心度要求为0.001毫米,φ20外圆为精密配制。为保证该零件的圆柱圆锥形同心度,如用图2的弹簧压板式工具进行加工,可在一般磨床上很容易达到这个要求。加工前先将工件一端的中心孔研好,并精研工件外圆,使其不圆度误差小于0.0004毫米。然后将工件装在工具2上,用弹簧10及螺钉4压在顶尖3上,同  相似文献   

3.
我厂生产的2V—5/10压风机,关鍵零件是图1所示的四种閥片。其結构复杂,尺寸也相差悬殊(外径φ89~φ227毫米,厚度1.1~1.8毫米),精度要求高,再加上閥片材料为3Cr13(不锈鋼)很难磨削。厂內没有专用机床,便在M7350磨床上进行磨削。由于砂輪与工件的接触面較小,排屑和冷却条件好,所以发热小,不易产生热变形,有利于保  相似文献   

4.
我厂生产的新产品MM 52125 A龙门导轨磨床工作台移动油缸的活塞杆,直径为φ87d_4、长度5米多(图1)。对于这个工件我们是在M 1083无心磨床上采用长接送料托架进行加工的,由毛坯直接进行了粗精磨削,精度稳定达到椭圆度0.01毫米,锥度全长为0.01~0.04毫米,光洁度7~8,在机床  相似文献   

5.
我厂生产的BJ-130汽车后桥壳总成(见图1),外圆φ100d_4对φ55_(-0.035)~(-0.015)径向跳动允差0.08。原来加工工艺是在C630车床上用顶针顶紧工件,粗车各外圆和精车φ100d_4外圆后,再经M131W磨床磨削φ55_(-0.035)~(-0.015)等三处外圆。加工后φ100d_4对φ55_(-0.035)~(-0.015)的径向跳动达0.18左右,有的甚至超过0.20,磨削后的三处外元,椭圆度达0.04~0.05,远远达不到图纸要求,成为我厂加工中的关键。为此,我们曾先后到一些兄弟单位  相似文献   

6.
在仪器仪表工业的生产中,需磨制各种小直径的冲头,因我厂没有小型磨床,只好在普通外圆磨床上进行磨削。加上冲头一般采用铬合金工具钢制造,因此,磨削φ0.5~2毫米直径的小冲头困难较多。解决困难的办法是,除砂轮在磨削时保持锋利外,还在φ250×600毫米液压万能磨床上,添置了特殊支承架。由图1和图2可见,磨削前先将带莫氏锥柄的钻夹2插入头架1的主轴锥孔内,使头架主轴能够带动工件3旋转。夹紧工件后,调整特殊支承架螺钉9,使木质托6托持在被磨削工件的端部4~5毫米处。再调调整螺钉10,使特殊专用支杆7轻轻地顶住木质托。  相似文献   

7.
一、前言我厂曾接受某项任务,在我厂产品MS74100A(I)型半自动双头立轴圆台平面床上采用专用夹具磨削汽车气阀大端面(图1)。工件由φ10毫米圆柱面定位并夹紧,磨削上端面,要求光洁度达到(?)_7,上端面对φ10毫米圆柱体轴线的不垂直度不大于0.00毫米。  相似文献   

8.
高速磨头上有一个零件叫外壳轴套。这个轴套的技术条件是:两孔φ62的不同心度为0.005,锥度跟椭圆度不得大于0.005;2)φ80外径对φ62孔的相互摆差不得大0.01:3)φ62孔对端面A的振摆为0.003。磨削这种轴套按一般的方法是:先磨好轴套外径,再装在磨床的四爪卡盘和中心架上用千分表校正,校正到没有摆差后再磨削内孔。但因机床主轴与轴承间有  相似文献   

9.
某产品主阀芯控制边要求见图1所示,控制边尺寸为164.6±0.015mm、65.4±0.015mm,其型面及技术要求见展开图。6处型面均布,对外圆φ180mm中心的位置度为5φ0.1mm,且6处型面的平面部分共面允差为0.01mm,并与声180mm轴线垂直度为0.015mm。平面与斜面成15°,过渡圆滑。表面粗糙度为R_a0.8μm;材料轴承钢GCr15;淬火硬度58~62HRC。为了精加工主阀芯轴向型面和尺寸,我们设计制造了如图2所示的磨削装置,安装在C8955型铲齿车床上,用成型砂轮进行磨削加工,得到了满意的效果。现将磨削装置的结构。工作原理及机床调整、加工操作等介绍如下。 一、结构及技术要求  相似文献   

10.
我车间某产品的液压油缸长375毫米,内径φ40 D_8,材料为45钢,要求光洁度达到8,锥度0.015毫米,椭圆度0.015毫米。原来采用研磨的方法加工,很难保证上述技术要求。去年,在大干四季度的时候,我们改革了一套滚压工具,只经一次滚压就可完全达到要求。使光洁度在8以上,锥度和椭圆度在0.005毫米以内,保证了内径的精度要求。过去,仅研磨一道工序就需要两、三天时间,现在只要五分钟左右就能完成。滚压工具如图1所示,它共由七个零件组成,六个滚珠C_1均匀分布在保持套3中,在心轴7的锥体上回转,外护罩  相似文献   

11.
<正> 一种热交换器端板(直径φ1200毫米),每件有1200个内径为φ5.4毫米的高精度孔,孔里有两条槽子要加工,而且槽子的深度和同心度公差要求很高。由于一时无法选用合适的普通刀具加工,难度较大。下面介绍一种专用刀具(如图所示),操作简便,效果相当理想。  相似文献   

12.
随着液压技术的日益广泛应用,如何进行油缸加工是我们经常碰到的技术问题。最近在担负某技改项目中,我们对内径φ200毫米、孔深1120毫米的盲孔球墨铸铁油缸,在C630普通车床上进行浮铰加工,经小批生产,效果良好,光洁度稳定在?8左右,椭圆度和锥度均在0.02毫米以内,其它技术指标完全达到设计要求。结构特点由图1可见,油缸2由装有45钢托块的中心架3支撑(该车床的中心架太小,我厂是自制的)。浮铰机构由可调浮动刀体5,铰头7、刀杆11及刀台13等组成。刀头材料为  相似文献   

13.
我厂磨削的活塞杆是细长比为67的空心管子,如图1。由于尺寸公差、形位公差、光洁度都要求很高,所以必须进行磨削才能达到图纸的要求。我厂最大的外圆磨床是M1380,其磨削工件的最大长度为4500mm,最大磨削面长度为4400mm。为了加工这个工件,我们改装了M1380外国磨床的尾架如图2。工件的装夹工件右端φ65 H7配上工艺闷头,并钻中心孔。图3中:工件靠床头箱的一端顶在死顶尖上,通过拨盘、滚柱及带有V形面的对合夹头带动工件旋转;另一端穿过图2所示的尾架,用四爪卡盘初步夹紧工件(工件与卡爪之间垫有2~3mm厚的铜块),  相似文献   

14.
我厂4S-275型柴油机不慎飞车,致使三缸活塞拉裂(图1)。裂纹长度48毫米,裂纹处壁厚9毫米,活塞重约80公斤。为满足生产供电急需,我们采用电弧热焊修复,现已使用三年,情况良好。热焊工艺如下: 1.焊前准备在裂纹处开V形坡口,坡口角度为70°~80°,深度6~7毫米,距裂纹两端3~5毫米处钻止裂孔(φ6毫米)。 2.预热  相似文献   

15.
高精度管壳(图1)不仅生产批量大,而且对工件的技术要求高(内外圆直径公差在0.01毫米以内,同心度0.02毫米以内;内椭圆度与内圆锥度小于0.005毫米、内外圆光洁度在7以上)。要完成对高精度管壳的成批加工,必须寻求一种高效高质的加工方法。在有关领导的支持下,我们经过了认真探索研究和反复试验,终于找到了一种比较理想的方法──旋压加工。  相似文献   

16.
冯德渝 《机械制造》1990,28(6):26-26
图1双点划线所示的工件,材料为20CrMo,渗碳淬火HRC58~62,外径φ84±0.1,内径φ69.6_0~(+0.2),长150,外圆对中心线的同轴度要求为φ0.06.由于我厂无大型无心磨床,热处理后磨外圆一直采用如图1所示的以内孔定位的滚珠心轴加工,其缺点是装卸工件慢,工人劳动强度大。为了克服上述缺点,我们设计了如图2所示的回转顶尖两件,分别装在M131磨床主轴和尾架套筒锥孔内(装在主轴上的回转顶尖应加拨杆)。利用工件孔的周边与图2锥套之间的摩擦力和拨杆带动工件旋转,依靠磨床尾架压缩弹簧力顶紧工件,磨削外圆,取得了满意的效果。磨削的外圆对内孔同轴度达φ0.03  相似文献   

17.
我厂生产的HZ—150平面磨床的主轴套筒(图1),前后轴承孔的同轴度、圆柱度及圆度要求比较高。我们通过摸索采用了两端孔同轴的磨削方法(图2),取得了较好的效果。 当一批主轴套筒最后一件外圆磨削完毕时,将圆筒(不抽去芯轴)拆下(不准碰撞),尾架顶尖座不移动。按所需位置搭好前、后中心架,然后把套筒(连同芯轴)按磨外圆时一样装好。在工件外圆顶部靠近中心架处搭上千分表,记好读数,分别调整两中心架的下支脚,使其两下支脚与工件接触。在卸去见架顶尖后千分表读数和原来相同。固定支脚后中心架就调整完毕了。撤去尾架顶尖座,并按图2所示装上各…  相似文献   

18.
(一)另件图: 如图(1)所示另件为剖分球面垫,材料为35号钢,球面部份为铜料。技术要求φ158~(-0.035),φ108~(-0.015),φ100~(+0.02)球面着色在95%以上,φ108~(-0.015),与球面φ100~(+0.02)不同心度±~(0.02)毫米。  相似文献   

19.
弹簧夹头(图1)是机械制造工业上普遍使用的工具。由于这种夹头的同心度要求较高(0.01毫米),所以,经常出现中心跳动过大,精度达不到要求而造成废品。后来,三结合小组对五种不同规格的弹簧夹头进行了多次摸  相似文献   

20.
FTY2500永磁电机主轴的内圆柱孔与两端外圆同心度要求为0.025mm。采用以工件外圆定位装于外圆磨床的卡盘上进行校正的方法,显然是达不到同心度精度的要求。为解决这一生产难题我们自制一种V型定位夹具见附图,在万能磨床上磨削加工电机主轴的内圆柱孔与两端外圆,其同心度可以达到0.025mm以上,完全符合设计要求。 具体操作工艺是: (1)先将工件有中心孔的一端顶在床头不能调整的死顶尖上,另一端则将精磨好的外圆支承在V型铁块上,再将装有弹簧装置的压紧卡板把工件压紧,以防止在磨削加工过程中产生轴向和径向跳动。 (2)在磨削前,首先要调整夹具,把工件在万能磨床上先用前后顶尖顶着,然后把可调整的V型铁块的两工作面与工件外圆接触并固定,再松开后顶尖检查  相似文献   

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