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沙曲选煤厂煤泥水絮凝沉降的试验研究 总被引:10,自引:1,他引:9
选用不同的凝聚剂、絮凝剂对沙曲选煤厂煤泥水进行絮凝沉降试验,根据试验结果确定聚合氯化铝铁、聚丙烯酰胺的合理用量,改善沉降效果,降低了洗水浓度,提高了选煤效率。 相似文献
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高泥化煤泥水絮凝沉降试验研究 总被引:7,自引:1,他引:6
为减少选煤厂处理煤泥水的药剂用量,以煤泥水初始沉降速度和上清液透光率为考察指标,采用单因素试验优选法初步确定煤泥水沉降所需絮凝剂(相对分子质量分别为8×106和1.2×107的聚丙烯酰胺PAM)和无机凝聚剂(CaCl2和MgCl2)的合理用量范围,在此基础上对絮凝剂和无机凝聚剂用量配比进行了优化试验.结果表明:对于质量浓度为75 g/L的煤泥水,当相对分子质量为1.2x107的PAM用量为6.8 g/m3,CaCl2用量为350 g/m3时,上清液透光率可达97.70%,初始沉降速度达22.32 cm/min. 相似文献
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为探索后所煤矿选煤厂难沉降煤泥水的有效沉降方法,以该厂煤泥水为研究对象,基于煤泥水性质分析进行自然沉降试验、凝聚沉降试验、凝聚-絮凝联合沉降试验。试验结果表明:粘土矿物含量高,水的硬度小、浓度高,颗粒表面电负性强是煤泥水难沉降的主要原因;凝聚-絮凝联合沉降可显著提高煤泥水的沉降效果,当PAC、PAM用量分别为200、9 mg/L时,煤泥水沉降效果最好,上清液浊度为41.90 NTU,初始沉降速度为8.13 cm/min。 相似文献
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选煤厂的煤泥水中微细粒含量多,且微细粒难以自然沉降。分析了用合适的凝聚剂絮凝剂促使煤泥水中微细粒沉降的作用机理。通过试验,确定了凝聚剂和絮凝剂的最佳药剂配比,以加速煤泥水中微细粒在浓缩机中的沉降,降低溢流浓度。生产应用表明,该方法简单,处理效果好,可满足洗水闭路循环清水洗煤的要求。 相似文献
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选煤厂煤泥水絮凝沉降试验研究 总被引:2,自引:2,他引:0
介绍了絮凝剂选择与配置的方法,阐述了絮凝剂性能试验方法的原理.通过对絮凝剂自由沉降速度测定试验,分析出单独使用絮凝剂能取得较好的沉降效果;通过絮凝剂初始沉降速度测定试验,分析出絮凝剂用量达到一定程度时,处于饱和状态,沉降速度不再增加,反而会降低.根据易泥化煤种煤泥水沉降试验,分子量为1000万的阴离子型聚丙烯酰胺的沉降效果较好. 相似文献
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摘要:结合选煤厂煤泥水的沉降设备,建立数学模型计算出颗粒的沉降时间为63s。进行煤泥水絮凝沉降试验,研究煤泥水的沉降时间对沉降效果的影响,结果表明沉降时间为60s是合理的,沉降时间过长意义不大。 相似文献
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以选煤厂高灰细泥型煤泥水为研究对象,分别选用阴离子型、阳离子型和非离子型聚丙烯酰胺高分子絮凝剂和氯化镁、氯化铝和氯化钙无机凝聚剂对其进行絮凝沉降试验,考察沉降速度、上清液浊度等评价指标。通过正交试验设计研究该煤泥水沉降的影响因素关系,并确定了适合该煤泥水沉降的较优药剂制度。 相似文献
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为研究恒温条件下煤泥水热解制氢的特性,以吕家坨选煤厂煤泥水为原料,分别在600,700,800℃下进行恒温热解试验,对煤泥水热解获得的总气体析出规律和氢气的析出规律进行了分析研究.结果表明,恒温试验时,在每个温度点恒温时间足够长,样品充分反应,气体产量和氢气产量都随着恒温时间的增加而有所提高;恒温试验各设定温度下气体产量都比40 g线性升温条件下的相应温度段的气体产量高;40 g煤泥水在恒温800℃时的氢气平均产量比线性升温试验中50g样品950℃时的氢气产量高出了7百分点,且温度降低了150℃. 相似文献
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高浓度水泥-尾砂充填料浆沉降性能试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对不同配比的高浓度水泥金级配尾砂充填料浆进行自然沉降试验,分析相关因素对沉降特性的影响。结果表明。水泥含量对充填料浆沉降性能的影响较大。在特定范围内,质量浓度对沉降速度的影响小于水泥含量的影响。于料中水泥含量从0%增加到20%(即灰砂配比0~1:4)。对应试件的沉降速度逐步减小。充填料浆沉降速度越快。沉降水在总用水中所占的比率随浓度和水泥含量的增加而减小,沉降水与料浆体积比也随浓度和水泥含量的增加而减小。对于具体采场来说,若采用合理有效的脱排水设施将泌出的沉降水及时排出,则能够对料浆凝结硬化起到帮助作用。 相似文献