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铸坯角裂是连铸生产普遍存在的问题,严重影响了连铸的各项技术经济指标。南钢炼钢分厂在消化西德德马克小方坯连铸机的基础上,对二冷系统进行了改造,从而解决了角裂漏钢问题,为方坯连铸机的发展开拓了新领域。经过对二冷室的改造,提高了铸坯质量、铸机作业率,使铸机达产率跨入了特等机的行列,取得了显著的经济效益。 相似文献
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采用板坯非正弦振动技术,对转炉板坯连铸机结晶器振动系统进行了改造。改造后的系统可改善铸坯质量,减少粘结漏钢事故,减少设备故障,保证生产顺利。 相似文献
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铸坯在连铸生产过程中经常发生裂纹漏钢,它将严重影响铸坯质量,并可能造成中断生产和损坏设备的事故。产生裂纹漏钢的原因是多方面的,本文阐述了钢水的温度,成分等因素与裂纹漏钢的关系,对两次较典型的裂纹漏钢连铸坯进行了取坯样检验分析。此文对连铸生产操作会有一定帮助。 相似文献
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本文对2#小方坯连铸机角裂漏钢事故产生的原因进行分析,事故原因主要有浸入式水口浸入深度过深、浸入式水口不对中、二冷室托辊磨损严重和二冷零段排管设计缺陷。针对原因分析,通过制作和使用专用工具,实现了水口浸入深度和对中的精确控制;对二冷室托辊材质进行改进,使用球墨铸铁材质二冷室托辊,彻底解决了托辊辊面磨损严重的问题;重新设计改造二冷零段排管,改造之后零段水嘴喷出的二冷水能全部、无死角地覆盖到出结晶器下口的坯壳上,同时零段二冷水水量较改造前上升4~5 m3/h,坯壳出结晶器后的冷却效果明显增强。措施实施后取得了较好的效果,至今两年时间里2#连铸机再未发生过角裂漏钢事故。 相似文献
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连铸矩形坯漏钢的原因是设备管理不到位,结晶器冷却水和二冷水控制不当、钢水过热度高、操作不当等。通过采取加强设备管理、严格操作规程、改进一冷和二冷系统、加强结晶器管理、实行低过热度浇注等措施后,漏钢事故大幅度减少,铸坯合格率达到99.9%,铸机生产率提高,单包连拉炉数达130炉。 相似文献
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以某钢厂圆坯连铸机为研究对象,建立了连铸坯凝固传热模型。在不同拉速下对280 mm断面圆坯二次冷却过程进行仿真优化,确定了16MnNb钢合适的二冷制度。根据仿真结果,在最小工作拉速(0.9 m/min)下,矫直点处铸坯内弧表面中心温度为947 ℃,有效避开了铸坯的二次低延性区。在最大工作拉速(1.2 m/min)下,铸坯出结晶器时,其凝固坯壳厚度为19 mm,二冷初期产生漏钢等质量问题的可能性较小。不同拉速下,横断面温度场分布均匀。经低倍检测发现,铸坯表面及内部质量良好,无裂纹、疏松、缩孔等质量缺陷。 相似文献
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肖跃奇 《金属材料与冶金工程》2005,33(1):34-38
介绍了涟源钢铁集团有限公司第一炼钢厂2^#连铸机高效化改造的情况。通过对连铸机弧形半径、流间距、中间包、结晶器、二冷系统、振动装置、拉矫机、铸坯导向装置、引锭杆及其存放装置、给水系统、自动控制系统及部分辅助设施等的改造,提高了铸机的生产能力,改善了高拉速条件下小方坯的质量,取得了显著成效。 相似文献
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新钢公司三钢厂小方坯连铸机高效化改造的主要内容有结晶器,振动装置,拉矫机,二冷I段导向架,火焰切割机和供水系统等,通过改造,铸机拉速由1.2~2.0m/min提高到2.5~3.2m/min,产量提高2倍,铸坯质量改善,由此带来可观经济效益。 相似文献
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连铸二冷制度设置是否合理与铸坯质量有很大关系,铸坯传热系数直接影响二冷制度的制定。本文在实验测定的基础上研究了不同水流密度、不同气体水比条件下传热系数与铸坯表面温度之间的关系,分析了其形成机理。 相似文献
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首钢第二炼钢厂通过铸机高效化改造及相应的炼钢、连铸标准化作业制度调整,炼钢出钢温度降低41℃,铸机每户钢水浇钢时间缩短18.8min,结晶器铜管使用寿命提高16.42%,铸坯质量得到明显改善。 相似文献
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