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对中国石化齐鲁乙烯装置的两座乙烯精馏塔投用先进控制进行了分析,阐述了先进控制的实际运用对于乙烯装置的操作所产生的经济效益。 相似文献
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介绍了先进控制技术在丙烯精馏塔的应用情况,先进控制系统的投用提高了丙烯精馏塔的运行稳定性,实现了塔顶产品的“卡边”控制和塔釜有效产品的“截留”控制,减小了丙烯损失,达到了提高产品收率和装置节能降耗的目的。 相似文献
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乙烯精馏塔软仪表与先进控制工程实践 总被引:4,自引:1,他引:4
以乙烯装置乙烯精馏塔现有的常规控制为基础,提出乙烯精馏塔先进控制策略,通过化工机理分析,建立用于预测控制的动态机理数学模型,并线性化简化为状态空间模型和质量控制软仪表。塔顶侧线乙烯产品纯度和塔底馏出物乙烯浓度两个机理软仪表工业实施效果良好,其中乙烯产品纯度软仪表采用在线色谱分析数据实时校正。预测控制器控制塔顶产品纯度(给定点控制)和塔底循环乙烷浓度(约束控制),操纵变量为塔顶侧线采出量和塔底再沸器加热蒸汽量。仿真实验表明预测控制器的有效性。状态反馈预测控制器用于工业装置,效果良好,可以实现塔顶侧线产品的“卡边控制”和塔底馏出物浓度的区间约束控制。 相似文献
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介绍了先进控制技术在乙烯和丙烯精馏系统的应用情况。先进控制系统的投用,显著提高了精馏系统的运行稳定性,乙烯产品摩尔分数从99.96%降低为99.95%,塔釜损失的乙烯摩尔分数从0.077%下降为0.042%;丙烯产品摩尔分数从99.58%降低为99.51%,塔釜损失的丙烯摩尔分数从8.1%降低为4.3%。实现了乙烯、丙烯产品的"卡边"控制和塔釜物料组成有效控制,减少了乙烯、丙烯损失,提高了产品回收率、降低了装置能耗。 相似文献
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乙烯精馏塔运行状况的好坏与乙烯产品的质量及产量息息相关。中韩石化乙烯装置乙烯精馏塔经过110万t/a脱瓶颈改造后,出现了塔压差增高、塔顶产品不合格、塔釜乙烯损失增多等生产问题。文中从乙烯精馏塔实际运行状况着手,分析影响乙烯精馏塔正常运行的原因并提出优化措施。通过将乙烯精馏塔气相进料部分转至液相进料来降低精馏塔整体负荷;优化裂解原料组成;降低中沸、增加底沸热负荷等优化措施,消除了塔压差高的影响,降低塔顶乙烷含量及塔釜乙烯损失,让乙烯精馏塔能安全稳定运行,保证乙烯产品质量合格。 相似文献
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在裂解气深冷分离装置中,乙烯精馏塔是比较关键的一个塔。特别是当塔顶产品乙烯的纯度为聚合级时,则对乙烯精馏塔的操作要求就更高。另外,乙烯精馏塔的温度仅次于脱甲烷塔,所以冷量消耗也比较大,约占总制冷量的30~40%。这使产品乙烯的成本增 相似文献
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某公司乙烯装置脱丁烷塔,由于精馏塔内结焦物逐渐积累,在正常运行期间塔压差多次升高,造成产品质量不合格,给乙烯装置稳定运行带来较大隐患。通过分析,判断结焦物生成是由于凝液汽提塔进料中带水、设备检修投用时带入微量氧、精馏塔塔盘生锈及裂解原料重质化比例提高等因素综合影响所致。经优化操作、加强工艺监控,并增加阻聚剂注入流程,脱丁烷塔压差恢复正常,运行状态维持稳定。 相似文献
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针对某厂乙烯装置丙烯精馏塔产品组成存在的问题,应用 HYSIM 软件对该塔进行操作性能模拟分析,得到塔顶、塔底产物的产量、组成与回流比、再沸器热负荷等一系列关系,找出现场丙烯精馏塔塔底产品中丙烯含量高的主要影响因素,并以此指导和优化生产操作,减少丙烯损失. 相似文献
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乙烯装置急冷系统通过优化换热流程,使裂解炉空气预热器全部恢复投用,同时实现急冷水塔塔顶、塔底温度正常控制,实现节能减排目标,提高了装置竞争力。 相似文献
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