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桩西地区边底水油藏水平井含水上升快、产液量高,传统堵水效果差,为此开展了复合堵水技术研 究。设计合成了一种微观油水调控剂,研发了耐温高强度堵剂,评价了解堵剂的解堵性能。实验结果表明,微观油 水调控剂具有良好的驱油性能;耐温高强度堵剂本体强度可达 2722.4 N,耐温120℃,耐盐 100 000 mg/L。以桩1 -平 71井为例,优化了堵水工艺参数。目前,在水平井实施复合堵水5井次,堵水有效率100 %,平均单井日增油 2.8t,日产液降低125t。现场应用结果表明,复合堵水工艺可实现对水平井的封堵,达到降液增油的目的,具有较 高的推广应用价值。 相似文献
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针对延川南煤层气田部分排采井因杆管腐蚀造成的检泵作业,开展了排采井防腐工艺的技术研究。分析了排采井的气体成分和地层产出水成分,研究了不同材质在不同水型条件下的腐蚀规律,并在此基础上找出了延川南区块杆管腐蚀的主要原因,优选KD-H03-1#型和KD-H03-2#型两种缓蚀剂。该工艺在Y3-40-24U等5口井开展了现场试验,措施后排采井日产液2.8 m3,日产气585.29 m3。结果表明:Ca Cl2水型下加缓蚀剂KD-H03-1#能延缓井下杆、管、泵的腐蚀,延长检泵周期,为延川南区块排采井的连续性排采提供了新的技术支持。 相似文献
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化学解堵技术在安塞油田的应用及效果分析 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了针对安塞低渗油田的化学解堵技术,能够较彻底地清除井筒周围的污染物,解除近井地带堵塞,改善近井地带的渗流条件,且施工工艺简单,经济效益显著。通过在安塞油田郝家坪区块的34口油井的解堵工艺现场试验,其有效率达到79.5%,部分井有效期远超过120d的增产作业标准,达到1800d。同时还对导致措施失败的原因进行了分析、总结,提出了进一步提高解堵增产效果的途径。 相似文献
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CO2增能解堵技术在延长油矿的应用 总被引:4,自引:1,他引:3
介绍了二氧化碳增能解堵原理、所用工作液的组成和性能,及该技术在延长低渗(平均1.3×10-3μm2)低孔(平均9.7%)油藏作为油井增产措施的应用。解堵液为加有强氧化剂的多元复合配方酸液(含有盐酸、氢氟酸、冰醋液、磷酸,浓度不超过12%);增能液为溶入二氧化碳气体的化学物溶液,在地层与酸液相遇则生成大量热和以二氧化碳为主的气体。实验配方增能解堵液与一种稠油在10 MPa初始压力下反应50分钟后,稠油25~55℃下的粘度降低90%以上;在60℃下对油井垢中分离出的硫酸钙垢、碳酸钙垢和油垢的4小时溶解率为91.0%~99.4%;初始压力10 MPa的增能液体系,经58~65分钟压力升至最高值18 MPa,此后由于二氧化碳溶于原油,压力逐渐下降。报道了施工工艺、选井及效果:解堵液、隔离液、增能液段塞分两个循环注入油井,2004年在23口油井施工,油层厚0.7~11.2米,单井注入增能解堵剂11~16吨,平均13.1吨,单井增产原油38~213吨,平均85.9吨,有效期91~131天,平均105.9天。图1表3参4。 相似文献
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目前采用的水击法采油中,水击器的级数少,工作不连续,操作繁琐,效果不佳。为此,开展了连续冲击化学解堵管柱技术的研究。该技术中,水击工作的级数大大增加,最大级数可达60级甚至更多,通过级数的增加瞬时高压液体顺裂缝处作用在地层的岩石壁面上,在反复不断的交变应力之下裂缝继续延伸或破碎,从而提高近井地带的导流能力。操作上只需在井口投送1只钢球就可形成连续不断的水力冲击,与盐酸、土酸等化学解堵剂联合作用可收到较好的解堵效果,并能有效解决近井地带的污染。该技术在辽河油田曙125-1井的现场应用中,日产液由施工前的10.9 m3升至17.8 m3,日产油由2.1 t升至6.1 t;目前已累计增油285 t,增产效果明显。 相似文献
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胜利油田采油工艺研究院微生物研究中心承担的国家级课题和胜利石油管理局重大先导试验项目——单12块内源微生物驱油试验目前获得成功。迄今,整个区块日产油从10吨上升到20吨以上,其中单12—6井日产油从10吨上升到15吨,其余2口井含水从98%下降到N90%。试验区3口油井均见到明显的降水增油效果。 相似文献
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针对塔里木油田迪北区块目的层阿合组致密砂岩储层岩性致密、地层压力高、煤层发育,应用常规液体介质的钻完井技术对储层损害严重,为此特引入氮气钻完井技术,并在DX1井开展现场试验,获得日产气量82.39×104 m3,日产油量100.8 m3的高产。但由于地层岩性的复杂性,氮气钻完井过程中,出现了井壁垮塌严重、内防喷工具失效、井控装备冲蚀等问题,制约了氮气钻完井技术在该区块的推广应用。通过对井身结构、钻具组合、井口装备、排砂管线、内防喷工具以及配套工艺流程等关键工艺、装备的改进优化,形成适用于高压高产深层致密砂岩储层的氮气钻完井配套工艺技术,并在DB104井开展了现场试验,试验效果显著。与同区块液体介质钻井的钻完井方式相比,DB104井日产气增加了400余倍,日产油量增加了6倍。通过DX1井和DB104井证明,只要工艺、装备、措施得当,氮气钻完井技术在迪北区块这类高温高压深层致密砂岩气藏中对储层具有重要的保护作用,可为塔里木油田乃至全国高压高产致密砂岩储层的高效勘探开发提供技术支撑。 相似文献
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欢17块兴隆台油层为边底水油藏,边底水锥进导致全块油井相继因高含水停产.区块长期停产后,油水运移作用使剩余油出现重新分布.通过对区块构造、储层、水驱规律和油水分布的深入研究,找出构造高部位、储量动用程度低的区域、潜力井纵向上油层顶部以及注入水驱油聚集区等复产的潜力点.在工艺上结合制约油井生产的矛盾,采取堵水调剖、加热降粘等相应技术手段,对区块进行综合治理,实现区块复产,预计实施复产措施10口井.4口已投产井投产初期日产液86.5t/d,日产油32.2t/d,综合含水62.77%. 相似文献
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注聚井堵塞类型及措施效果 总被引:2,自引:1,他引:1
潘恒民 《大庆石油地质与开发》2005,24(1):85-86
针对注聚并存在的水力压裂和化学解堵措施有效期短的问题,对大庆油田10个聚驱区块2000年和2001年施工的92口化学解堵井的地质状况和动静态资料进行了整理分析,建立了一套注聚井堵塞诊断及措施优化方法。按照该方法,对现场22口井进行了诊断及解堵施工,取得了明显的效果。 相似文献
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山西沁水盆地郑庄区块经过多年开发,目前已初具规模。但是随着排采持续进行,部分生产井产量已经呈现明显下滑的态势。针对低产原因,从地质构造(断层、陷落柱)以及工程施工(压裂液、压裂参数)2个方面对排采井低产原因进行深入分析,提出现场施工采用活性水压裂液以及采用变排量施工工艺,尤其针对埋深大、渗透率极低的低产井提出“大液量、大砂量、变排量”压裂工艺,确保储层改造达到预期的效果。由于煤层堵塞导致生产井产量下降,建议采用解堵性二次水力压裂改造措施,并且在郑庄区块首次实施微生物解堵的实验性措施,探索了该技术在郑庄区块低产井治理中的有效性。 相似文献