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通过摸索SBS聚合釜的搅拌形式,分析研究了聚合釜挂胶形成的原因,通过修改CBY-E桨叶,增大了聚合釜内的径向流和轴向流,使内冷管处的胶液流动状态加剧,减少了内冷管管卡子处的挂胶,延长了装置运转周期. 相似文献
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在丁腈橡胶的生产过程中,由于各种原因聚合釜内经常形成挂胶、凝胶。由于挂胶、凝胶的产生,减小了聚合釜的净容积和传热面积、堵塞胶浆管线,从而增加了生产过程中的能量消耗和物料消耗,影响生产效率。针对聚合单元聚合釜内的挂胶现象进行分析,探讨聚合釜挂胶和凝胶产生的原因,提出了一些减少或避免挂胶和凝胶的生产措施,探讨聚合最佳操作条件。 相似文献
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本工作研究了顺丁胶生产过程中挂胶和聚合物微观结构的关系。结果表明,聚合物的反式-1,4和1,2-结构的比值(简称t-1,4/1,2值)高时,易挂胶;反之,则不易挂胶。挂胶指数 A(聚合首釜挂胶的总重量和原料丁二烯体积之比)和t-1,4/1,2值呈线性关系。形成挂胶的原因,可能是氟原子问镍的配位作用受阻,影响催化剂的定向能力所致。防止挂胶的措施和提高催化活性、改善产品质量的措施是一致的。 相似文献
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有机硅室温胶装置中搅拌设备 (聚合釜、脱低釜、调和釜 )内的物料在反应过程中形成了粘度较大的聚合物 ,因此搅拌设备在运转中所需功率较大 ,搅拌器的形式也比较特殊 ,为螺带式搅拌器。该搅拌器采用釜底轴承支撑形式。由于此种搅拌器运转中存在偏心载荷 ,釜底的滑动轴承受力较大 ,容易磨损。过去所使用的聚四氟乙烯轴承每 1个月左右即要更换 ,检修时间长 ,影响生产、浪费人力、材料。因此 ,如何选用耐磨损、耐腐蚀、耐高温、无污染的轴承材料就成为减少停车检修次数 ,延长设备运转周期的关键。1 993年 ,吉化电石厂首次在有机硅室温胶搅拌釜… 相似文献
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介绍了国内外PVC聚合釜的发展状况,对比分析了传统PVC聚合釜与全流通PVC聚合釜的结构特性、生产强度及防粘釜技术等。指出大型聚合釜的正常运转是以很高的控制水平为前提的。 相似文献
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一、我国氯乙烯聚合釜的发展现状 我国1958年投产的第一座聚氯乙烯工厂选用的是13.5米~3瘦长型聚合釜,釜的特点是高径比约3.85,具有较大的比传热面,这是仿照一台德国釜制造而成的。稍后,一些小厂使用7米~3的搪瓷釜。这两类釜一直长期使用,虽然在局部上稍有改变,但在总体结构、搅拌、传热等方面没有根本性的变化。目前在国内这两种釜都以数以百计的在运转。 相似文献
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简要论述了聚合釜机械密封的工作原理,结合实践对聚合釜机械密封在生产中出现故障的原因进行了分析,并采取了一系列的解决措施,使其使用周期由原来的3~4个月延长至10~12个月。 相似文献
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针对70 m3聚合釜PVC生产中存在的聚合釜出现粘釜物、冬季物料预热时间长、助剂杂质多等问题,提出了相应的改造措施。改造后上述问题得到解决,70 m3聚合釜PVC生产能力达到4万t/a。 相似文献