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覃业军 《金属材料与冶金工程》2002,(2):18-21
根据轧制φ6.5mm盘条的工艺设计,研究了轧件在精轧机组中的轧制张力和轧件变形的关系,分析了辊径,孔槽磨损,进精轧机组坯料尺寸等因素对各架次轧制张力,轧件变形的影响。从而探讨合适的工艺调整方法。 相似文献
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1问题的提出
棒线厂目前有3条生产线,设计总生产能力为150万吨/年。一棒为全连续棒材生产线,设计年产50万吨,设有:粗轧机组Ф560×4/Ф475×3、中轧机组Ф410×6、精轧机组Ф350×6;二棒设计年产60万吨,设有:粗轧机组Ф610×6、中轧机组Ф410×6、精轧机组Фb350×6; 相似文献
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因大规格圆钢头部弯曲超标需要矫直,影响了用户订单交付速度.从轧材头部弯曲的统计数据入手,对影响头部弯曲的因素如延伸系数分配、短应力线轧机装配和进出口导卫安装等展开了分析,采取有效措施,从而降低了圆钢头部的弯曲比例. 相似文献
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头部弯曲是热轧粗轧过程中常见的缺陷,生产过程中严重影响板带产品质量和轧制稳定性。实际生产中由于轧件上下表面温降和轧制工艺参数的不对称,轧件在经过粗轧后容易出现头部弯曲现象。为实现头部弯曲规律的模型化描述,基于传热学理论及刚塑性变分原理,利用ABAQUS软件建立了粗轧轧制过程热力耦合有限元模型。系统分析了在轧制线不对中的情况下轧件温度分布对头部弯曲的影响,及在轧制线不对中且轧件上下表面存在温差的情况下辊速比、压下率和入口厚度对头部弯曲的影响,最后通过拟合得到了各工艺因素对轧件头部弯曲的影响规律,实现了轧件头部弯曲的预测。仿真研究结果表明,随着上下表面温差的增加,轧件下扣逐渐加重;辊速比、压下率和入口厚度均对头部弯曲有影响,且相互耦合;随着辊速比的增加,弯曲角度逐渐变大,轧件头部由扣转翘;随着厚度的增加,轧件头部逐渐趋于平直;随着压下率的增加,弯曲角度在一定范围内波动;现场实测数据表明,基于所建立的预测模型,预测角度偏差在±5°之内的比例达到90.10%,验证了所建立模型的有效性,实现了头部弯曲的准确预测,能够为粗轧过程工艺优化提供参考。 相似文献
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在宽带连轧机的粗轧机座中,金属咬入时的负载在很大程度上是由轧件头部的温度状况决定的。直接轧制的工艺特点是,在轧制铸坯时,在板坯机上、板坯轧件的切口上,及将板坯运输到宽轧机时,金属的表面已变凉。这时,板坯的端部变凉,彻底冷却。轧件头部温度的降低和其在通过轧机时增强的刚性决定咬入时负载方面的不利条件。在1680宽带轧机上轧制小于16t(双倍长度)的铸坯时,板坯双倍的质量和提高的压下置是对负载量有影响的附加因素,因为在粗轧机组改造前,这些板坯的轧制只用5个粗轧机座中的3个。 相似文献
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柳钢第二棒材生产线精轧机组布置有3架平立转换轧机。在轧制棒材时,根据工艺要求的不同,平立转换轧机需呈水平或垂直轧制状态,通过液压驱动实现转换。在生产实践中,我们发现连接平立转换轧机齿轮箱与稀油润滑系统主回油管的金属软管经常破损而漏油。经统计一个月平均至少要换2条金属软管,不仅如此,因稀油回油管破损而产生的油品消耗也非常大,而且漏油也污染环境。 相似文献
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针对粗轧机AWC液压控制系统发生异常振动和异常噪声的现象,分析出其产生原因是液压冲击力过大.通过减少伺服缸所受的冲击、插装阀上增加阻尼、调整伺服阀的零漂措施后,使粗轧机AWC液压控制系统所受的冲击明显减小,消除了异常振动和异常噪声的现象,保障了生产的正常进行,提高了板卷的产量,取得了较大的经济效益. 相似文献
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分析了莱钢H400x400规格翼缘端部未充满缺陷的产生原因,通过采取完善加热、速度以及变形制度,优化压下规程及轧边机槽深等措施,最终使得此缺陷得到有效解决。 相似文献