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介绍安徽六国化工股份有限公司采用清污分流、消化吸收、闭路循环技术,成功实现1、2期磷酸、磷铵装置生产污水的零排放。 相似文献
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向山硫铁矿自1966年改酸性浮选流程为碱性浮选流程以来,不但改善了原来酸性污水对矿区地面水体的污染,并解决了设备腐蚀严重的难题。同时,就硫铁矿的碱性浮选流程而言,也是一项有价值的成果。 在排放污水中占比例最大的尾矿库排放水,水质有了明显的改善,这从目前的排放尾水分析结果即可看出(见下表)。 相似文献
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经技改后,造气污水、热电灰水系统实现了闭路循环,使造气、热电污水达到零排放。对整个装置的技术进步及运行情况进行了总结。 相似文献
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保护环境,提高水资源的利用率,是我们对造气污水治理的目标,造气、脱硫污水大颗粒悬浮物经沉淀池沉淀、微小悬浮物在微涡流澄清器内,在药剂和涡漩的作用下,使其迅速增大,加快了下沉速度。从而达到循环水的浓度净化,改善水质、降低水温、最后实现污水“零”排放的目的。 相似文献
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电镀车间含铬污水的来源是:镀锌、镀镉、镀铜后钝化;铜及其合金酸洗后钝化;钢制件刻蚀时去毛刺、炭质;铝制件氧化的填充、电化学抛光、铬酸阳极氧化;塑料件的粗化,镀铬等工序的漂洗水等。任何含铬污水都是极其有害的,因此国内外对它的排放标准有着严格的规定,如美国规定六价铬为零排放,日本规定在0.5mg/L 以下,我国规定 相似文献
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一、概述我厂位于苏州市阳澄湖下游官渎河西侧,目前煤、油两个系统生产能力已达2万吨合成氨/年,煤造气污水为200~220吨/时。建厂初期对造气污水采用平地曝气、煤渣过滤后,直接排入水体。而苏州市自来水公司北园车间取水口紧临阳澄湖,距离我厂排水口上游约有800米,由于污水中含有各种有害物质,随着原料煤种的不同,含量变化的幅度较大,具体数据 相似文献
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焦化厂所有的污水——工业污水、酚水、生活污水都含有许多不同浓度的杂质:酚、硫氰化物、悬浮物、碳酸盐、氯化物、氨等。因此,净化和最终净化这些污水,使其达到卫生组织或城市供水部门的要求,费用相当昂贵。 相似文献
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在红矾钠生产工艺中,铬酸钠转变成重铬酸钠,通常化验酸化率来控制加硫酸量。但长期以来采用的化学容量法操作繁琐,消耗试剂量大,化费时间长,分析的准确度差,不能及时而准确地满足生产工艺地要求。为此采用了25型酸度计测定pH值来控制酸化率。收到了较好的效果。实践证明,此方法 相似文献
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磨机喂料的自动调节是磨机自动化操作的主要内容。我厂于1979年6月首先在3号磨和4号磨上试验成功了用磨内物料通过量来控制和调节磨机喂料量的自动操作,获得了良好效果: 1.随着提升机负荷的变化能及时自动增减喂料量,提高了磨机产量(见表1)。 2.能较正确地按比例喂料,保持了双磨平衡,使产品比面积波动范围缩小;细度易于控制。 相似文献
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我厂目前生产能力为三万吨合成氨/年,常开四台Φ2260煤气发生炉。造气污水为220t/h左右。污水中含有硫化物、氰化二物等多种有害物质(具体数据见表1)。为此,结合我厂实际情况,采用了“以曝气氧化为主,强制冷却,结合自然菌生化处理的闭路循环”方案,于86年7月3日建 相似文献