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苯乙烯装置节能工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对影响苯乙烯装置能耗的主要因素进行了分析,找出了现有苯乙烯装置能耗高的主要原因,提出了苯乙烯装置节能新工艺方案,并运用流程模拟软件对节能新工艺进行了模拟计算和验证,有效降低苯乙烯装置的能耗达20%以上。 相似文献
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液化石油气(简称液化气)脱硫醇系统目前普遍采用Merox碱洗抽提和碱液空气氧化再生循环工艺。通过分析中国石化北京燕山分公司三号催化裂化装置的废渣、废水、废气排放及节能减排等要素,采取系列创新技术进行生产优化。实现二级高效抽提技术改造及脱硫醇尾气治理,从催化裂化装置源头控制碱渣排放量,同时实现碱渣厂内处理,液化气水洗水减量使用,脱硫醇尾气进再生器处理。通过以上措施,有效降低了装置的碱渣、废水、挥发性有机物(VOCs)排放。 相似文献
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液化石油气(简称液化气)脱硫醇系统目前普遍采用Merox碱洗抽提和碱液空气氧化再生循环工艺。通过分析中国石化北京燕山分公司三号催化裂化装置的废渣、废水、废气排放及节能减排等要素,采取系列创新技术进行生产优化。实现二级高效抽提技术改造及脱硫醇尾气治理,从催化裂化装置源头控制碱渣排放量,同时实现碱渣厂内处理,液化气水洗水减量使用,脱硫醇尾气进再生器处理。通过以上措施,有效降低了装置的碱渣、废水、挥发性有机物(VOCs)排放。 相似文献
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液化气脱硫醇工艺完善及节能减排要素分析 总被引:6,自引:0,他引:6
液化气脱硫醇目前基本上采用Merox碱洗抽提和碱液空气氧化再生循环利用工艺。随着高含硫原油加工比例的上升以及液化气产量和综合利用率提高,液化气脱硫醇碱渣排放量大幅增加,对环保压力很大且增加操作成本。根据各炼厂同类装置运行情况调查,分析了生产过程的节能减排要素并提出了实现途径,即通过对脱硫醇工艺的整体优化并对碱液再生单元进行技术创新,控制原料液化气胺液夹带量以避免对碱液的污染,采用纤维膜脱硫醇工艺提高脱硫醇过程的传质效率和分离效率,控制再生碱液中二硫化物浓度以延长剂碱使用周期,有可能将碱渣排放率降低75%以上。 相似文献
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针对储运厂槽罐车清洗环节耗能多、污染大,结合工作实际,从工艺优化、采用新技术等方面深入实施节能减排措施,提高了能源利用率。同比2006年,2009年用水量、电量、蒸汽量分别降低了53%、57%、44%,排污量、COD、油含量分别降低62%、89%、96%,效益显著。 相似文献
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利用目前在用设备,在相同工况条件下,以新老修井机为参照,以油耗、电耗、噪音测试数据为评价指标,对四种修井机进行现场对比测试,绘制了四种机型修井机起升隔热管的全过程能耗及噪声曲线。根据对比结果,提出新型修井机的选择和使用建议。 相似文献
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苯乙烯装置用能分析及节能措施 总被引:1,自引:0,他引:1
苯乙烯装置改造完成后,对蒸汽管网进行优化,改造工艺冷凝液回收系统,降低部分精馏塔的回流比,将P-303泵改为变频调速控制,使装置能耗(标油)降低了10.95 kg/t。并且根据国内外最新技术进展,提出了使用低水比脱氢催化剂及双塔变压精馏技术降低装置能耗的建议和设想。 相似文献
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供热企业是冬季能源利用的大户,随着能源成本价格的增加,给企业带来沉重的负担.为了达到节省能源,减少环境污染,减轻供暖企业成本,大庆油田外围物业对庆新区域供热系统通过增设“热耦合均压管”、更换循环泵等措施,取得了节煤、节电、节水的显著成效,达到了经济和社会双重效益,对供暖企业深入挖掘节能潜力具有重要意义. 相似文献
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我国石油石化行业的节能减排及可持续发展状况分析 总被引:1,自引:0,他引:1
概述了我国石油石化行业的能源利用及节能减排现状,从油气资源、装置经济技术水平、企业规模等方面分析了制约该行业可持续发展的重要因素,并指出可采取优化产业结构、开发和应用节能减排技术、建立清洁发展机制等途径实现我国石油石化行业的绿色可持续发展。 相似文献
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为降低联合站冬季整体能耗,提出了直接利用SAGD高温热源对倒罐原油及采暖系统换热加温的优化方案,并对1#换热器及供暖管网实施现场改造。结果表明,SAGD采出液以90~120m~3/h通过螺旋板换热器可将倒罐原油升温至95~97℃,SAGD高温分离水直供采暖管网可保持室温在23℃以上。新措施在供暖期内实现燃油消耗下降2.65t/d、电耗减少10.4k W·h/d、清水资源节约27.7t/d,全年可实现创效316.8×10~4元。 相似文献