首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
我厂2000t/d熟料新型干法生产线的水泥粉磨是由2台 3.8m×12m闭路磨承担 ,设计台产量为#425R水泥65t/h ,#525R水泥55t/h。但自试产以来 ,该磨一直未达到设计能力 ,#425R产量在60t/h左右 ,#525R产量在40t/h左右。为此 ,我们对 #1水泥磨采取了一系列技术改造措施 ,使磨机的产量大幅度提高。本文作一简单介绍 ,仅供参考。1工艺流程简介 3.8m×12m水泥磨磨机分粗磨仓和细磨仓 ,物料从磨机进料装置喂入 ,经过磨机中空轴进入粗磨仓 ,然后经双层隔仓板进入细磨仓 ,最后经出料篦板、…  相似文献   

2.
我公司有1台Φ3m×11m筛分磨,一仓长2.75m,二仓长2.00m,三仓长5.50m。在生产过程中发现不同的熟料对筛分磨产量影响很大,最高时达40t/h,最低仅20t/h。本文根据我公司对不同熟料的特点进行分析,找出规律,采用不同的研磨体级配来消除熟料对磨机产量的影响,以供参考。1熟料的特点我公司有1000t/d窑外分解窑生产线1条和机立窑5台,熟料品种多,优劣程度有一定的波动,根据熟料外观、理化性能及对筛分磨产量的影响程度,可分成4种:A类表示优质回转窑熟料,B类表示较差的回转窑熟料,C和D类分别表示优…  相似文献   

3.
李伟  陈志光  柯志平  张德耀 《水泥》2002,(11):33-34
韶钢水泥厂为年产10万t水泥的立窑生产线。经过各地考察,多次反复论证于1999年决定采用Φ2.2m×6.5m水泥磨配O-Sepa选粉机的粉磨系统生产超细矿渣。1系统改进和调试1.1调整磨机工艺参数为了获得较高比表面积的超细矿渣产品,一仓研磨体采用球段混装,二仓研磨体采用钢段,原磨机工艺参数进行调整,缩短一仓(隔仓板靠近磨门)加长二仓以加强研磨能力,并将隔仓板和磨尾衬板篦孔进行改进,改后篦缝为8mm,以保证通风良好而又不漏段。改后研磨体规格与级配见表1。表1改后研磨体规格与级配仓位一仓二仓长度/mm1500…  相似文献   

4.
我厂水泥粉磨系统采用闭路生产工艺,球磨机规格为Φ2.2m×6.5m,磨尾卸料,其主要参数为:有效内径2.1m,一仓长度2750mm,二仓长度3500mm,磨机有效容积21.4m3,磨机转速21.4r/min,一仓为高铬沟槽衬板,二仓由高铬沟槽、分级、...  相似文献   

5.
0 引言 我公司头屯河水泥厂1997年9月新增20万t水泥生产线,水泥磨采用 φ3m ×11m闭路磨,该磨原设计为3个仓,根据我公司特种水泥厂同规格磨机实际运行情况看,这种磨机3个仓结构的最大不足之处在于磨内风阻大,物料流速慢,造成选粉效率低,直接影响磨机产量,于是我厂在安装时将原设计3个仓改为2个仓。自1997年11月至1998年 3月短短 4个月时间内,仓内镶砌衬板脱落,坍塌达12次,每次衬板脱落都必须停机倒仓,重新安装衬板,填充研磨体,迫使磨机停机30h以上,最长的达60h,致使整个系统无法正…  相似文献   

6.
张睿 《水泥工程》2017,30(4):40-40
<正>1存在的问题我公司为某水泥厂加工制造了Φ4.8m×9.5m闭流水泥磨,该磨机为我公司自主研发制造的机型,属于短球磨机。配用V型选粉机和1.2m辊压机,设计台时产量为160 t/h,但该磨机投入生产运行后,产量不能达标,仅为100 t/h。该磨机共分为两仓,回转部分结构见图1,主要由隔仓板、出料篦板、筒体、衬板等组成。隔仓板采用双层隔仓装置见图2,由篦板、前板、支撑板、中心格栅和衬板组成。磨机一仓采用阶梯环状衬板,二  相似文献   

7.
我厂有2台Φ4.2m×13.12m的水泥磨,担负每年粉磨熟料100万t的生产任务。设计生产P·O32.5水泥台时产量105t/h,P·O42.5水泥90t/h。虽然已经达到了设计能力,但由于熟料产量的提高及水泥市场需求量的加大,对水泥磨生产水平提出了更高要求。为此,我们对1号水泥磨采取了一系列的措施,使磨机台时产量有了大幅度的提高。1工艺流程该水泥粉磨系统为圈流,磨机分粗磨仓和细磨仓。物料经配料秤、输送皮带喂入磨机,出磨物料经空气输送斜槽、斗式提升机进入选粉机,粗粉经空气输送斜槽重新回磨,细粉经螺旋输送机、皮带输送机、提升机和空气输送斜槽入水…  相似文献   

8.
李韬 《水泥》2003,(7):32-33
1工艺系统改造我公司Φ2.4m×10m水泥磨与Φ2m旋风式选粉机、布袋除尘器、旋风除尘器等构成闭路系统。粉磨水泥设计能力18t/h。由于1996年建厂之初,回转窑熟料煅烧技术欠佳,熟料出现过烧难磨现象,至1999年5月磨机台时产量才达设计能力,但制成工序水泥综合电耗(包含包装用电)高达43.5kWh/t。2000年首次对系统进行改造:Φ2m旋风式选粉机更换为NHX-700选粉机。同时在熟料入磨前增设超高细防尘破碎机。该破碎机出料筛板与锤头磨损较快,45~60d必须更换,相对材料消耗成本较高,但该破碎机破碎效果较好。同时将水泥磨隔仓板向一仓方向移动1块衬板…  相似文献   

9.
我厂Φ2.4m×10m水泥磨原设计入磨物料粒度小于25mm,出磨水泥80μm筛筛余5%~8%时,生产能力为17~19t/h。但该磨自1998年投入使用以来,产量一直徘徊在17~18t/h左右,2000年11月在磨头增设了熟料细破,使磨机产量达到了18~20t/h,平均为19t/h,但经常出现跑粗、窜料、窜段、窜球和磨内温度超限的现象。2001年初,我厂对该磨磨内筛分装置进行了改进。1问题及原因分析1)三仓出料篦板孔隙较大且不规则,造成跑段严重,致使磨后输送及包装设备频频出现故障。2)二仓筛分装置设计不合理。…  相似文献   

10.
刘远征 《水泥》2002,(9):58-59
我厂水泥磨系统与辊压机配套球磨机为Φ3.05m×13.8m,磨机筒体厚度δ=45mm,一仓长4600mm,二仓长9200mm,单边缘传动,电动机装机功率1600kW。此磨为日本Ube公司1976年制造,在香港青洲水泥有限公司运行了约10年,因公司扩建,该磨拆下后,于2000年2月安装在我厂,运行至2001年6月份,发现磨机筒体出现有26条裂缝,最长达1300mm,裂缝总长达6m,所有裂缝均出现在衬板螺栓孔处,并且磨机中端位置裂缝最长。1裂缝的原因分析1)据调查了解,在拆除旧衬板时,曾经用气割割过衬板螺栓,大部…  相似文献   

11.
我公司生产线配套的生料系统所采用的是一台Φ2.4m×13m中心传动生料磨,原设计为四仓湿法生料磨,设计能力为生料浆45~50t/h。湿法磨不能适应东北地区使用,为此我厂1982年将磨机进行改造,采用干法生产。随着生产规模的不断扩大,生料磨机产量和出磨细度已不能满足烧成的需求,因此,1992年12月对该磨机进行第一次改造。将该磨机由四仓磨改成三仓磨,具体改造方案如下:改造前(有效长度12380mm)一仓二仓三仓四仓2750225027004680250505012730改造后(有效长度12630mm)一仓二仓三仓350033505780505012730图1各仓室变化示意图1.将一仓长度由2.75m延长…  相似文献   

12.
闫伟 《中国水泥》2002,(3):28-29
1992年天津水泥设计院根据江西省上高白水泥厂需要,开发设计了1台Φ2.8×11m白水泥磨,此台磨机是在经过对数家白水泥厂、磨机制造厂、衬板制造厂进行考察,调查了解情况,收集了大量资料的前提下,进行开发、设计的。当时,这个规格的白水泥磨在国内属首台,设计有一定难度。1.水泥磨系统技术参数2.设计体会磨机作为水泥生产中的关键设备,直接影响到水泥生产的产量和质量。在磨机系统中,诸多因素都不同程度影响着磨机的使用效果,诸如传动、进出料,回转部分中的衬板,隔仓板,进出料装置等,理想中的磨机状态是物料与研…  相似文献   

13.
我公司2台φ2.4mx13m开流水泥磨,在1994~1996年的生产运行中,由于细度偏粗,只能生产425号水泥,台产最高只能达22t/h,主机电耗达33kWh/t,因此决定采用筛分磨技术进行改造。1改造内容改造工作内容主要有:增大进料螺旋截面,提高过流能力;磨内设置筛分装置,二、三仓隔仓板加装筛板,限制大颗粒流入三仓;三仓内安装3道微段激发装置,激活物料抛撒死区;对仓位进行调整,满足粉磨特性要求;出料装置改造;磨机配套布袋收尘器由原反吹风清灰改为压缩空气强制脉冲清灰,增加磨内通风以提高磨机产量。…  相似文献   

14.
朱选庄 《水泥》2001,(3):51-52
我厂水泥粉磨系统为 2台Φ 3. 8m× 12m康比丹磨,配套主电动机功率为 2 500kW。设计成品细度为 300m2/kg时,生产能力 60t/h。磨机分两仓,一仓采用阶梯衬板,以高铬球为研磨介质,二仓采用小波纹衬板,以低铬微段为研磨介质,采用组合式筛析隔仓板。   自投入运行以来,磨机台时产量波动大,磨内温度高,水泥 "跑粗 "现象比较严重。针对这些现象,结合开流系统的特点,我们对球的级配、熟料性质和喷水系统进行了改进,并取得了一定的成绩,现总结如下。 1级配的调整 2000年 1、 2月我们对 2台磨按照不同的级配进行了调整,数据见表 1。…  相似文献   

15.
庄祖坤 《水泥》2002,(11):62-62
我公司熟料分厂2台Φ2.2m×6.5m水泥磨配Φ4m离心式选粉机。在实施GB/T17671水泥强度检验标准后28d抗压强度平均下降10MPa。为提高水泥比表面积,减少强度下降值,对该水泥磨系统进行了改造。1改造措施1.1磨前增设细碎系统我公司的立窑熟料破碎系统只有一级250mm×400mm颚式破碎机,出机粒度较大,增加了磨机一仓破碎负担,降低了研磨能力,必然造成水泥比表面积降低。针对这一问题,我们于2001年4月在磨前增设了1台CXL800×800冲击式破碎机,使入磨物料的粒度控制在8mm以下占80%左右。增…  相似文献   

16.
Φ2.2m×6.5m水泥粉磨系统的改造   总被引:2,自引:0,他引:2  
张聚先  洪奇 《水泥》2002,(5):35-37
王岘水泥厂是300t/d熟料的水泥厂,水泥粉磨系统由Φ2.2m×6.5m球磨机及Φ3.5m离心式选粉机组成。多年来,水泥磨产量一直未达到设计能力,始终在11.0t/h左右。加之该厂已于1999年7月完成了Φ2.8m/2.5m×42m五级旋风预热器回转窑的改造,窑产量从原来的7~9t/h提高到现在年平均10.5t/h。此时水泥磨的产量更显不足,该厂于2000年11月委托我院对粉磨系统进行改造设计。1改造方案1.1降低入磨物料粒度该厂水泥熟料冷却使用Φ2.2m×24.0m单筒冷却机。冷却效果不好,温度在180℃以上…  相似文献   

17.
1概况我公司1000t/d熟料生产线,水泥粉磨系统采用Φ38m×12m球磨机,配用Φ4m旋风式选粉机,设计台时产量为55t/h(525号水泥),其工艺流程见图1。图1水泥粉磨系统工艺流程图1入磨皮带;2磨机;3出磨斜槽;4提升机;5空气斜...  相似文献   

18.
绍兴三狮水泥有限公司2 500 t/d熟料生产线于2003年8月投产,配套水泥粉磨系统设计能力为85 t/h,由φ4.2 m×(10 3.5)m球磨机与N-2500 O-Sepa选粉机组成圈流粉磨系统。磨机投产后产量为86 t/h,达到了设计指标。为了增加磨机产能,提高生产效益,  相似文献   

19.
<正>泰山中联水泥有限公司3号水泥磨机为Φ3.2m×13m开路磨,设计能力为45~50t/h,主要生产P·C32.5水泥,2005年11月投产。磨前破碎系统原设计安装在熟料库下输送皮带机处,因维护困难,破碎机一直未运行,导致磨机在实际运行时产量较低,而且磨机初期运行存在三仓研磨体窜仓及饱磨现象,实际粉磨电耗达到35.6kWh/t以上。几年来,经过相关技术人员不断采取优化措施,调整磨机级配及解决隔仓板研磨体窜仓问题,磨机保持低耗运行,实际电耗与其他厂早期增加辊压机技改后的电耗接近,实现了经济运行  相似文献   

20.
黄玉楼 《水泥》2003,(1):49-50
我公司现有1台带五级旋风预热器干法回转窑,规格为Φ2.5m×44m,台时产量13.5~14t/h,运转率92%以上。2台Φ2.2m×6.5m闭路水泥磨,配NHX600双转子式选粉机,随着烧成系统能力的提高,水泥磨已不能满足生产需要。主要矛盾是进料粒度大、产量低及细度不理想。为解决以上难题,公司经多方考察、论证,于2000年底选用ZMJ900型柱磨机作预粉磨,使用至今,取得了良好效果。1柱磨机工作原理柱磨机结构示意见图1。当物料从进料口加入后,由撒料盘均匀撒入内筒,自由下落到滚轮和衬板之间的间隔中,由主轴…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号