共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
张芳 《全国造气技术通讯》2006,14(6):12-13,23
以固定床间歇煤(焦)制气的合成氨厂和甲醇厂,制气过程要排放大量的吹风气,其中可燃成分(H2+CO+CH4)约占8%~12%,并带有大量的可燃粉尘,严重污染周边环境,造成巨大的浪费。将这些可燃气体及粉尘通过专门设计的吹风气余热回收系统加以再燃烧,用于产生过热蒸汽,供汽轮机发电,可以达到节约燃料、降低成本和增加效益的目的。 相似文献
3.
公司目前生产能力为250kt/a氨醇、200kt/a尿素、100kt/a甲醇。造气车间有φ2610mm造气炉7台,φ2800mm造气炉6台,φ3200mm吹风气回收装置两套。随着生产能力的不断增大,蒸汽供应紧张问题越来越突出,原φ3200mm吹风气回收装置无法满足生产要求。两套老吹风气装置只能开1套,回收2~3台炉吹风气,其余炉吹风气被迫放空。为此经多方考察论证, 相似文献
4.
安徽德邦化工有限公司合成氨分厂造气系统共有6台Ф2 650 mm造气炉及1套吹风气回收系统,合成氨生产能力120 kt/a。因公司450 kt/a纯碱项目扩建的需要,新增4台Ф2 800 mm造气炉。原吹风气回收系统最多只能回收6台造气炉的吹风气,锅炉采用上、下锅筒式,阻力大,已不能 相似文献
5.
2003年1~5月,我公司投资600万元上马了一套3.8MPa吹风气装置,它是我国目前最先进的吹风气装置,能完全回收14台煤气发生炉所产的吹风气,配有1台30t/h水管余热锅炉,生产3.82MPa、450℃的过热蒸汽,并人电厂3.82MPa蒸汽管网供汽轮机发电。 相似文献
6.
我公司现生产能力为250kt/a氨醇、200kt/a尿素、100kt/a甲醇,造气车间有Ф2610炉7台、Ф2800炉4台(另有2台Ф2800造气炉正在安装),①3200吹风气回收装置2套。随着公司生产能力的不断增大,蒸汽供应紧张问题越来越突出,原中3200吹风气回收装置因燃烧炉直径小、蓄热效果差、产汽量少、压力低、热回收利用效率差、检修频繁、费用高、系统阻力大、漏点多,尤其是耗助燃气多等问题,2套老吹风气装置只能开一套,回收2台炉吹风气,其余炉吹风气被迫放空,浪费资源,污染环境。为解决上述问题,同时结合公司发展规划,发挥汽电联产综合利用优势,经多方考察论证,最终决定投资约600万元,新上一套全燃式中7800吹风气回收装置,设计回收12台中2800炉和中2610炉吹风气生产3.82MPa、35t/h、450℃过热蒸汽,远期过热蒸汽并入电厂蒸汽管网发电,汽机抽汽再送化肥装置使用,近期过热蒸汽减压降温送尿素和造气工段使用。 相似文献
7.
8.
1吹风气余热回收装置
河南煤业化工集团开封永大化工有限公司成立于2006年12月,目前氨醇产能为60kt/a。合成氨装置造气系统有6台中2600~2800mm造气炉,吹风气余热回收装置于2007年11月投运, 相似文献
9.
梁明超 《全国煤气化技术通讯》2010,(4):29-31
1前言
1987年第一代造气吹风气余热回收装置在山东寿光化肥厂的投运成功,使该厂率先在全国小合成氨厂中实现了合成氨生产蒸汽自给,取得了历史性的突破。自此以后,经过不断的辛勤探讨研究,第二代、第三代吹风气回收装置也先后问世,并在全国数百家企业都得到了成功运行。吹风气余热回收装置的投运成功,为企业的节能降耗和减少环境污染起到了重要的作用。笔者认为:要使吹风气回收系统达到长周期安全稳定运行,必须注意以下几个方面的问题。 相似文献
10.
0前言
吉林通化化工股份有限公司是80kt/a合成氨的氮肥企业,总共有造气炉10台(tφ32610mm3台,φ2400mm7台)。1997年投产1套上燃蓄热式吹风气回收装置,回收3台t32610mm造气炉和1台φ2400mm造气炉的吹风气,设计能力产1.57MPa饱和蒸汽15t/h。近两年吹风气回收装置故障频繁,产汽量减少到7~8t/h, 相似文献
11.
张芳 《全国煤气化技术通讯》2006,(6):23-24,17
间歇煤(焦)制气的合成氨厂或甲醇厂,制气过程要排放大量吹风气,其中可燃成分(H2+CO+CH4)占8%~12%,并带有大量可燃粉尘,严重污染周边环境,造成巨大浪费。将这些可燃气体及粉尘通过吹风气余热回收系统加以再燃烧,用于产生过热蒸汽,供汽轮机发电,可达到节约燃料、降低成本和增加效益的目的。我院承接的某厂18万t/a氨醇装置,其中有一套φ7800燃烧炉吹风气回收装置配套13台φ2650造气炉,设计生产3.82MPa(A)、35t/h、450℃过热蒸汽并蒸汽管网发电,汽机抽汽再返送化肥装置使用。 相似文献
12.
以固定床间歇煤(焦)制气的合成氨、甲醇厂,制气过程要排放大量的吹风气,其中可燃成分(H2 CO CH4)约占8%-12%,并带有大量的可燃粉尘,严重污染周边环境,还造成巨大的浪费。将这些可燃气体及粉尘通过专门设计的吹风气余热回收系统加以再燃烧,用于产生过热蒸汽,供汽轮机发电,可以达到节约燃料,降低成本,增加效益的目的。 相似文献
13.
我公司具有年产氨醇60kt、碳酸氢铵120kt、复合肥30kt、编织袋2亿条和钎具30万套的生产能力。合成氨系统造气岗位有咖(2600~2800)mm固定床常压造气炉6台,原来因节能减排设施缺乏,造气吹风气全部直接排入大气,造成大量的能源浪费和环境污染。2007年在造气岗位配套建设了1台12t/h吹风气余热回收装置,以回收造气岗位的吹风气, 相似文献
14.
马德勉 《全国煤气化技术通讯》2003,(6):13-15
根据化肥造气吹风气回收的生产工艺情况,概述了3.82MPa吹风气装置的显特点、创新优势、主要设备、工艺流程、综合利用等,并通过分析得出结论:淘汰原三套20世纪90年代吹风气装置,上马3.82MPa吹风气,无论在经济效益和环保效益方面,都具有可行性和实用性。 相似文献
15.
李基元 《全国煤气化技术通讯》2007,(5):23-23,28
2003-2004年,我公司新上T40、50t吹风气回收发电装置各一套,为防止吹风气中携带的固体粉尘对后续工序的设备产生不良影响,我们在吹风气燃烧炉前安装了扩散式旋风除尘器,其简图见图1。自设备投运3年多来,除尘效果非常好,现将有关情况介绍如下: 相似文献
16.
刘贵阳 《全国煤气化技术通讯》2004,(4):23-25
我公司造气分厂老系统有8台间歇煤气炉,其中2^#、5^#炉为φ3.0m炉,其余6台为φ3:3m炉,以本地小机焦厂生产的机焦和山西无烟块煤为原料,随着环境治理力度的加大和煤矿的治理整顿,原料质次价高,生产成本增大。为改变原料路线和节能降耗,去年我公司新上了一套型煤生产线和一套吹风气集中回收装置,改造2^#、3^#、5^#、6^#、7^#、8^#煤气炉使之能烧型煤,现已正常烧4—5台炉,由于型煤炉温度低,吹风气在燃烧室不能完全燃烧,部分可燃气体放空,造成能量损失,而吹风气集中回收的就是这部分能量。我公司吹风气集中回收锅炉于去年底建成,经过两个多月运行、改进,效益明显。现就我公司吹风气集中回收锅炉及改进情况介绍如下。 相似文献
17.
彭春生 《全国煤气化技术通讯》2005,(5):16-19
通过我厂Ф7800吹风气余热回收装置半年来运行情况剖析,结合国内同类装置的运行情况,刘影响吹风气余热回收装置安全经济运行的因素进行了总结,以求提高装置运行周期,发挥最大潜能。 相似文献
18.
我公司合成氨生产蒸汽自给技术改造主要包括造气吹风气回收、CO变换采用全低变技术和φ1 200氨合成系统后置锅炉回收余热等工作。 相似文献
19.
“φ4800燃烧炉与吹风气余热回收系统的开发及应用”获得了中国氮肥协会小氮肥第2次技术进步奖。正式宣告国内第1套低温吹风气重风燃烧炉及其低温暖风气余热回热技术业已取得成功,可在规模较大的小氮肥厂推广应用。该文就重风燃烧炉的设计特点和应用情况予以了叙述。 相似文献
20.
简述了中氮厂吹风气回收的必要性,结合本厂情况阐述了以焦炭为原料的中氮厂进行吹风气回收时方案的选定、装置的设计和选型,并指出具体设计中应注意的问题及解决方案。 相似文献