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我公司是引进FULLER-F.L.SMIDTH加拿大有限公司的技术和装备建成的FR5型超短窑,使用旋流式SF型分解炉,窑规格为Φ3.962m×42.672m,长径比是10.8,日产熟料2000t.原来的设计思路是预热器系统设有物料再循环系统,通过物料的多次循环从而增加物料在分解炉的停留时间,确保入窑生料分解率达到90%以上. 相似文献
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我厂窑尾预分解系统采用带有第三代RSP分解炉型预热器,预分解区总有效容积达347.7m3.三次风以双切线方式将生料载入SC室,产生强烈的涡旋运动,既延长了气固停留时间,也使物料形成了边壁浓中心稀的吸热保护屏障,炉衬寿命大大延长,分解室耐火砖自1995年7月投产以来未更换过,入窑物料分解率稳定在90%~93%,RSP炉出口燃料燃尽率达95%~96%,极少出现“后燃”现象.生产实践表明,高海拔地区窑操作的重点应是窑速和风量控制.笔者结合实际浅谈几点操作体会. 相似文献
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1概述我公司20O0t/d熟料新型干法生产线自1988年投产以来,尽管产量逐年提高,但由于分解炉能力偏紧,始终未达到年产62万t熟料的设计能力。为此公司于1998年4月利用窑换砖大修时机对分解炉时行了改造,以扩大分解炉炉容和改善其流场的分布,达到延长物料停留时间,改善熟料烟烧状况的目的(具体改造内容本刊已有报道,本文略——编者注)。改造后,分解炉炉容扩大了156m3。同时,由于三次风割向火炉,炉内流场在原纯喷腾的基础上增加了旋流效应,因而延长了气体和物料在炉内的停留时间,改善了煤粉的完全燃烧,稳定和提高了入窑生料分解… 相似文献
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我厂窑尾预分解系统采用带有第三代 RSP分解炉型预热器,预分解区总有效容积达 347. 7m3。三次风以双切线方式将生料载入 SC室,产生强烈的涡旋运动 ,既延长了气固停留时间,也使物料形成了边壁浓中心稀的吸热保护屏障,炉衬寿命大大延长,分解室耐火砖自 1995年 7月投产以来未更换过,入窑物料分解率稳定在 90%~ 93%, RSP炉出口燃料燃尽率达 95%~ 96%,极少出现“后燃”现象。生产实践表明,高海拔地区窑操作的重点应是窑速和风量控制。笔者结合实际浅谈几点操作体会。 1窑及单筒冷却机的合理操作 1. 1窑速控制 主要是控制… 相似文献
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0引言呼和浩特市水泥厂2号窑为带余热锅炉的流态化预分解窑,回转窑规格为Φ3.5m/3.0m×57m,汽轮机装机容量6000kW。该系统自运行以来,流态化分解炉因喂料点偏低,供料能力差,分解率低,以及频繁的后结圈一直困扰着回转窑的正常生产,给企业带来了极大的影响。1窑系统工艺流程系统工艺流程见图1。图1窑系统工艺流程生料首先入分解炉,分解炉类似于MFC型,在炉内生料随880~900℃热气流上升进入到C1筒内。C1筒收集下的物料入窑,含尘气流进入到C2筒继续进行气固分离,收集下的物料入窑,废气进入到余热锅炉… 相似文献
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我公司Φ2.8m/2.4m×40mRSP-4型预分解窑生产线于1979年建成,属于第一代RSP型试验窑,设计能力300t/d。自投产以来,通过小改小革,回转窑达到了设计能力,但存在能耗高、入窑分解率低及产质量不稳定等问题。为此,于2001年3月对回转窑系统进行了改造,使窑生产能力提高到500t/d以上。1存在的问题1)分解炉炉体容积小,物料在MC室停留时间短,煤粉在炉内不能完全燃烧,常出现分解炉和C4筒温度倒挂现象,造成预热器超温,C3经常堵塞,物料分解率只有40%左右。2)“V”型三次风管阻力太大,一般为… 相似文献