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简要介绍该公司"24·40"工程造气吹风气余热回收系统目前存在的吹风气总管压力偏低导致炉况恶化和造成造气煤耗升高的问题,提出了提高吹风气总管压力的方法,顺利地解决了问题,达到了节能降耗的目的。 相似文献
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山西兰花科创田悦化肥有限责任公司目前有2套造气吹风气余热回收装置。从造气炉回收阀至燃烧炉之间的吹风气总管上原没有设计安全隔离装置,由于造气炉回收阀存在着不同程度的漏气现象,致使吹风气回收装置在停炉检修时必须在造气炉回收阀后加装盲板。但在加装盲板的过程中,仍有一部分煤气会通过造气炉回收阀经吹风气总管漏入吹风气回收系统,如果空气预热器换热管或管板破裂,漏入的煤气就会倒入空气系统,可能导致空气系统发生爆炸事故。 相似文献
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煤炭是小氮肥企业生产碳铵的主要原料。在目前我国能源紧张、原材料大幅度涨价的情况下,采用新技术,实现造气工段蒸汽自给,降低能源消耗,已成为小氮肥厂造气工段送来的约300℃吹风气,除尘后经吹风气回收总管进入吹风气喷燃器与来自空气预热器约500℃ 相似文献
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造气吹风气余热回收装置在煤化工企业的日常生产和节能降耗工作中一直发挥着重要的作用。由于运行条件恶劣且造气工况不断变化,致使许多企业的吹风气余热回收装置都不同程度地存在问题,制约了其节能降耗、降低成本的能力发挥,但通过对吹风气余热回收装置作适当技术改造,即可利用较少的投资获取较大的节能效益。 相似文献
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吹风气回收装置运行小结 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司吹风气回收装置于2004年12月开始试车烘炉、煮锅,2005年1月6日投入生产运行,不仅烟气热量得到有效回收,而且极大地改变了651环境差、灰尘大的状况,为生产操作创造了良好的环境。1工艺概况1·1烟气流程(见图1)图1烟气流程吹风气分别由1#~12#造气炉废锅后引出,通过吹风气回收阀进入吹风气总管,然后进入水力除尘器,除尘后入混配器,与来自第二空气预热器的空气混合,进入燃烧炉上部燃烧;弛放气来自合成(流量600~800 m3/h,起长明火和助燃作用),经气动调节阀进入止逆水封、气水分离器(兼有安全水封作用),将其中的水分离后(弛放气量不足时可从… 相似文献
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山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司造气车间有吹风气余热回收装置2套,其中1^#吹风气回收装置为:咖3800mm×13625mm燃烧炉配10t/h余热锅炉,配套造气风机为D450型,1台风机配3台西2610mm造气炉生产运行,制气循环时间为120s,吹风时间为25~27s,设计回收4台造气炉吹风气余热,但实际只能回收3台炉的吹风气余热。 相似文献
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<正>0前言江苏劲力化肥有限责任公司2006年投产的120 kt/a合成氨、200 kt/a尿素装置采用以煤为原料固定层间歇制气工艺技术,造气系统新增了8台Φ2 650 mm造气炉(共计16台),其中2台造气炉吹风气及氨合成系统放空气回收至原有吹风气回收系统,仍有6台造气炉吹风气、部分氨合成放空气及弛放气(三者简称废气)排空,造成资源浪费。为此,2007年10月投运了1套重风型造气吹风气余热回收装置,用于回收这部分气体。 相似文献
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0前言河北唐山邦力大银化工有限公司现有6台Φ2600mm造气炉。正常生产时常,开5台造气炉,原有的1套旧吹风气余热回收装置只能回收2台造气炉的吹风气余热,其余3台造气炉的吹风气全部由烟囱放空,吹风气中含有大量的未完全燃烬的煤粉灰和约8%体积分数的CO排入大气中,既污染环境又浪 相似文献
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利用DCS强大的功能优化造气生产过程 总被引:2,自引:1,他引:1
在固定床煤造气装置生产实践中,工艺操作人员发现,由于程控阀的开关时机不尽合理造成了蒸汽和产品半水煤气的浪费,同时还影响产品气质量。为提高造气产量及质量,降低消耗。我们充分利用DCS优势对造气控制系统程序做了优化,实现了在送吹风气与上吹交界阶段吹风回收阀与煤总阀、下吹及二上阶段初期上下行煤气阀与上下吹阀的合理开启和关闭。 相似文献
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从造气吹风气余热回收流程、主要设备选型,引风机和二次空气风机设置、蒸汽蓄热器的设置等方面,详细讨论了如何优化小氮肥造气吹风气余热回收装置,达到节能降耗的目的。 相似文献
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对原有造气吹风气余热回收装置存在问题进行分析,提出改造思路和实施方案,并对装置改造后的运行效果进行简要的介绍。 相似文献
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概述了新建造气吹风气余热回收及环保装置工艺选择、系统控制、投资、效益等;重点阐述了利用合成氨生产过程中产生的稀氨水作为吸收液并采用SCR工艺成熟的中温(即温度在320~420℃)催化剂技术的烟气脱硝系统;通过对造气吹风气余热回收系统改造,提高了蒸汽产量及品位。 相似文献
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0前言山西兰花科创田悦化肥有限责任公司造气工段现共有Φ2650mm/2800mm锥形夹套造气炉16台,共分4套系统,每2套系统配1套吹风气余热回收装置,所采用的空气鼓风机均为C600型,正常生产时常开13~14台造气炉制气。2套规模相同的造气吹风气余热回收装置均采用 相似文献
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0前言
随着生产能力的扩大,原Ф5000mm吹风气回收装置不能满足生产的需要。经考察、计算、研究,公司决定拆除原Ф5000mm吹风气回收装置,另外新建1套Ф7500mm吹风气回收装置,对12台Ф2650mm炉的吹风气(约75000m^3/h,标态)进行集中回收,配1台35t/h余热锅炉生产3.82MPa,450℃的过热蒸汽并入蒸汽总管,供发电机组发电使用。 相似文献