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为了适应钢铁工业飞跃发展的新形势,完成或超计划完成1800万吨钢,首先就要保证高炉能够获得适合需要的优质焦炭。土焦由于生产方法、炉型条件、理化性能不可能完全满足较大高炉的冶炼要求。洋焦虽好,但现有设备能力有限,建造新炉,由于筑炉材料焦炉机械及技术装备的供应一时满足不了需要,在短时间内不可能大量修建。在“红旗一号”基础上改进的“红旗二号”简易炼焦炉,结合土洋焦炉优点,投资少,建炉快,产品质量与洋焦炉差不多,故大力发展“红旗二号”简易炼焦炉是完成1800万吨钢的重要措施。一、“红旗二号”简易焦炉的特点和大力发展的意义“红旗二号”简易炼焦炉的特点(在“钢鉄”1958年 相似文献
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上钢五厂一轧分厂500车间1~#燃油加热炉于85年被评为全国10座冠军炉之一,吨钢能耗41.5公斤/吨。由于设备长期超负荷运行且大大超越大修周期,许多设施达不到应有的指标。91年吨钢单耗在48~50公斤/吨徘徊。按“沪冶能(90)98号“及”(88)冶能字第683号”关于轧钢工序节能规定提出的特等炉指标存在一段不小的差距,为适应我厂一级企业各种指标不断提高的新形势,结合500车间大修改造,依据分厂对加热炉的工艺要求、能源环保,炉型结构、仪表自动 相似文献
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国内某炼钢厂为保证浇注周期较短的2号连铸机连浇,多座转炉需同时向该连铸机供应钢水,导致炉 机对应关系不明确,生产组织难度较大。通过对该厂炼钢 连铸过程的工序作业周期与生产运行模式进行解析,在保证连铸机连浇的基础上,探究合理的炉 机对应关系,改善该厂的生产顺行。结果表明,在“一一对应”运行模式下,2号连铸机最大连浇炉数仅为6炉;而在“定炉对定机”运行模式下,若适时接受3号转炉冶炼的钢水,2号连铸机最大连浇炉数可延长至19炉。在此基础上,通过对连铸机“柔性”的优化和钢水供应的合理调配,2号连铸机可满足实际生产的连浇要求。此外,运用“炉→机”匹配度进行评价,计算结果表明优化后的炉 机对应关系得到显著改善。 相似文献
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从1900年起,首钢4座高炉相继进行了重大技术改造,在高炉不同部位分别采用了Si3N4-SiC砖,热压小块炭砖,组合砖等新型耐火材料以及“陶瓷杯”技术。其中2号,3号,4号高炉采和了炭砖-高铝砖综合炉底,将NMA砖砌筑在炉底炉缸交界处“蒜头状”侵蚀区。2号高炉凤产后炉底温度一直维持在100-200℃范围。1号高炉采用了“陶瓷杯”和热压炭块相互补充的炉衬结构。 相似文献
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目前,全国“小土群”已进入整顿、巩固、提高的新阶段,有的已走进“小土联”的道路,有的正朝这方向走,正在实现“五定”,“五定”中,定型是一个重要问题。去年在全党全民兴办小土高炉运动中,出现了各种多样的炉型,其中有的炉型较为合理,而有的炉型不合理,但什么样的炉型是合理的,如何能得到这种合理的炉型这是一个问题。今就小高炉炉型问题进行一点探讨。 相似文献
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水钢二号高炉1998年因炉底温度升高而被迫停炉抢修,计划生产五年,至现在已处于炉役末期,靠炉皮喷水维持生产。按照公司总体发展规划,二号高炉炉龄要求达到2005年。因此,炉役末期的操作很重要,是炉况能否稳定且炉龄延长到2005年这一目标的关键所在。 相似文献
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从1990年起,首钢4座高炉相继进行了重大技术改造。在高炉不同部分别采用了Si3N4-SiC砖,热压小块岩砖,组合砖等新型耐火材料以及“陶瓷杯”技术。其中2,3,4号高炉采用了炭砖-高铝砖综合炉底,将NMA砖砌筑在炉底炉缸交界处“蒜头状”侵蚀区。2号高炉投产后炉底温度-直维持在100-200℃之间。1号高炉采用了“陶瓷杯”和热压炭块相互补充的炉衬结构。 相似文献
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砌砖厚度为3.1米的武钢四号高炉炉底,作为我国第一座水冷全碳薄炉底已度过了十一年多。1982年10月以后,即一代炉龄十二年后,将进行计划大修。八十年代初期将进行大修的武钢四号高炉炉底,继承它的光荣传统继续采用水冷全碳薄炉底结构,这是没有分歧的。但正如我们所预言的,“八十年代的武钢四号高炉第二代炉底,应赶上八十年代的水平!”现从以下几方面设想四号高炉第二代炉底的先进水平。一、加强与改善炉底的冷却为加强与改善炉底碳砖的冷却,冷却装 相似文献
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武钢1号高炉炉底与炉缸长寿新技术 总被引:4,自引:0,他引:4
武钢1号高炉改造性大修,炉底与炉缸采用长寿新技术:增大炉缸容积,加深死铁层;选用半石墨炭砖和德国的高密质炭砖;炉底冷却采用软水密闭循环,以及设置完善的检测设施。总结运用钒钛矿护护经验,以减缓或消除炉底与炉缸“环缝”、“熔洞”、“蒜头状”侵蚀,达到炉底、炉缸高校长寿的目的。 相似文献
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本文叙述了湘钢2号高炉停炉取样及实验室的炉缸侵蚀模拟试验,分析了含钛物料的护炉机理,是“一种能自动选择的补炉过程”。此外,高炉配加含钛物料冶炼后,炉渣的矿物组成以及渣-砖界面的矿物组成发生很大变化,形成一系列高熔点矿物,有助于保护炉缸。 相似文献
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青钢3号高炉热风炉系统的设计 总被引:1,自引:1,他引:0
1 高炉设计简况 青岛钢铁集团公司现有2座350m~3高炉,新建的3号高炉容积为420m~3。3号高炉炉顶设备采用双钟炉顶,本体采用软水闭路循环冷却,炉腰及炉身下部为强化冷却壁,炉底炉缸采用陶瓷杯“复合结构”,炉前采用水 相似文献
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尤孝廉 《有色金属(冶炼部分)》1975,(5)
读了姜澜同志“关于连续炼铜的几点建议”(以下简称“建议”)一文后,愿就有关几个问题和作者进行商榷,并谈谈我们的连续炼铜炉型的设想方案,为改革炼铜工艺,开展连续炼铜试验,共同研究讨论。 一 “建议”一文中的炉型,“在风口的上方设一个宽敞的竖烟道,竖烟道要够大,以 相似文献