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WAl—1A型铝线加铝机,是炼钢终脱氧加铝工艺的现代化设备,操作简单,占地小,可移动,使用方便。使用该机的效果;①提高铝在钢中的收得率,可将钢中AIs含量控制在最佳范围,提高钢的质量;②对08AI汽车板等深冲薄板,节约加铝量27%左右,且保证AIs命中率高达95%左右,对碳素钢和低合金钢,节约加铝量30%以上;③大大地减轻了工人的劳动强度,改善了企业管理。 相似文献
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采用转炉复合吹炼、铝线加铝机加铝和连续铸铜过程大包保护浇注工艺生产超深冲冷轧薄板钢,能够稳定地提高该钢的酸溶铝(Als)命中合格率,同时能收到纯净钢液、降低钢中氮含量和减少Al_2O_3夹杂的效果。 相似文献
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结晶器喂丝工艺研究和在新钢种开发中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
采用无级调速的喂丝机,进行了向连铸结晶器内喂铝丝工艺的工业试验。结果表明结晶器喂丝技术可有效地提高钢中的酸溶铝,进而改善钢的机械性能,特别是低温中冲击性能。适当加快喂丝速度,铝的回收率可达60%以上。采用这项工艺成功地生产出D级船板钢,晶粒明显细化,夹杂物球化增加,机械性能全部合格。 相似文献
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W15MnHP钢脱氧工艺的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
本文分析了W15MnHP钢钢质异议产生的原因和原工艺上存在的问题,提出了W15MnHP钢采用高碳锰铁合金化和铝线机加铝的工艺制度。实践表明:与原来用中碳锰铁和沉箱法加铝的脱氧、合金化工艺相比,转炉终点综合控制水平显著提高,钢中氧化物夹杂形态得到明显的改善,成品钢中氮、硅含量大幅度降低,经济效益显著。 相似文献
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涟钢CSP生产线自投产以来,钢中酸溶铝的控制不稳定,酸溶铝命中率较低。钢中酸溶铝控制过高,会造成铝的浪费;过低,则延长了LF精炼炉调铝的时间。在生产中可以通过调整钢中酸溶铝来控制钢中的夹杂物、组织性能,但不同钢种对酸溶铝的控制要求并不相同。通过现场试验研究,对不同钢种、不同终点氧含量采取不同的调铝工艺,有效提高了酸溶铝的命中率。 相似文献
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介绍了在冶炼轻轨用钢50SiMnP和矿柱用钢34SiMnK时,取消终脱氧加铝工艺的理由以及不加铝后对钢的浇铸、表面质量、钢中的酸溶铝含量、钢的晶粒度和机械性能的影响。 相似文献
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转炉--CAS--连铸工艺生产低碳铝镇静钢中非金属夹杂物的研究 总被引:12,自引:2,他引:10
采用添加示踪剂方法研究了转炉— CAS精炼—连铸工艺生产的低碳铝镇静钢中的非金属夹杂物 ,发现出钢或 CAS精炼过程钢包炉渣与钢液作用生成的夹杂物 ,其中尺寸在 30 μm以下的夹杂物很难从钢液中完全上浮排除。铸坯中主要的非金属夹杂物为来源于钢包炉渣与钢液作用生成的球形夹杂物、块状 Al2 O3夹杂物和簇群状 Al2 O3夹杂物。连铸坯 T[O]在 ( 1 4~ 1 7)× 1 0 - 6之间 ,非金属夹杂物含量在 2 .3mg/ 1 0 kg左右 ,表明该工艺可以生产较高洁净度的低碳铝镇静钢铸坯。 相似文献
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摘自《日本公开特许公报》,平1—301814 通常,转炉出钢时带入钢包的炉渣含有高达10~20%的总氧化铁含量,如不采取适当措施就会将钢水中的Al氧化,致使钢中的Al_2O_3非金属夹杂含量增加。为了提高钢的纯洁度,川崎钢铁公司开发了一种新的精炼工艺,即在转炉出钢过程中,往钢包内加石灰,形成成分接近CaO∶Al_2O_3=1∶1的低熔点CaO-Al_2O_3系炉渣来改善炉渣的流动性,并进一步在出钢末期和(或)出钢以后往钢包内炉渣上方加铝促进氧化铁还原,为此,必须加入与铝同氧化铁反应产生的Al_2O_3量大致同等的石灰。同时通过浸入式吹 相似文献
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1.概述铝是炼钢常用的脱氧剂,又是钢的致密剂。钢中加入少量铝,可细化奥氏体晶粒,提高钢在低温下的韧性,减少时效敏感性。铝在钢中主要以金属固溶体存在,少部份以氧化铝和氮化铝存在。钢铁及合金中铝量以铬天青—S光度法 相似文献