共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
鄂钢380m^3高炉设计采用了先进实用的技术,如合理的炉衬和冷却结构,高温内燃式热风炉,新型煤气洗涤系统;适宜的自控系统等 相似文献
2.
介绍了攀钢1号高炉第四代炉役大修技术改造情况,技术改造包括:高炉扩容至1280m^3;各项技术经济指标进一步优化;高炉本体采用了高致密粘土砖底并增加水冷施,纯铜冷却壁、乌克兰大型冷却块等多项新技术;4座内燃改造式热风炉;扩大上料能力;高炉过程控制采用DCS系统,同时应用智能专家系统优化高炉操作。通过改造,高炉装备和自动化控制达到国内先进水平。 相似文献
3.
4.
1简介
宣钢动力厂热力车间4^#风机为透平压缩机,是陕西鼓风机厂生产的全静叶可调轴流AV80—16型压缩机。采用先进的气动计算程序,利用叶栅吹风实验数据模化设计,设计点流量为5700m^3/min,工作转速4150r/min;透平压缩机驱动方式为汽轮机拖动.采用杭州汽轮机股份有限公司生产的凝汽式NK63/80型工业汽轮机,额定功率36000kW;机组控制系统采用国际先进水平的ABB公司DCS控制系统,并在动力油系统加装了液压锁装置。 相似文献
5.
综述了首秦工程高炉电气设计所采用的国内成熟先进的技术和装备,高压系统采用了先进的微机综合保护装置;低压系统采用可就地动态补偿,控制水平达到国内领先水平。总结了今后设计中应注意的问题。 相似文献
6.
7.
中厚板轧制过程分层递阶智能控制 总被引:9,自引:0,他引:9
按分层递阶智能控制设计了组织、协调、执行三阶控制系统。应用动态设定AGC的智能性,将基础级的AGC功能移置到协调级;协调级采用协调推理网络,其知识库由组织级提供;组织级是一个开放系统。人机交互,实现学习和决策功能。该系统已在天津、新余、上海等多套中厚板轧机上应用,效果十分明显,钢板异板差小于0.04mm,达到了世界先进水平。 相似文献
8.
9.
鞍钢半连轧厂带钢层流冷却系统浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述鞍钢半连轧厂带钢层流冷却设备的设计原则、冷却段的确定及侧吹水的设置。重点介绍以传热理论为基础的层流冷却数学模型。该模型考虑了带钢厚度方向上的温度分布、钢材热物性参数随温度和成分变化的实际情况,配以先进的控制系统,获得了理想的钢材组织与性能。 相似文献
10.
南钢新建的2000m^3高炉采用全冷却壁薄壁炉体结构,炉腹至炉身下部使用了四段铜冷却壁,并采用了先进的软水密闭循环冷却,为高炉长寿创造了良好的条件。本文从设计特点、工艺流程对该系统进行综合论述。 相似文献
11.
介绍了A-B公司PLC系统在唐钢第一炼钢厂汽化冷却控制系统的应用,具体讲述了控制系统的结构、控制方式及程序设计思想. 相似文献
12.
针对原进口连铸机喷淋水控制系统的不足之处,采用先进的气雾冷却技术,对原有的控制系统进行改造.使铸坯冷却满足工艺要求,提高了铸坏质量水平,取得了理想的效果. 相似文献
13.
为使高炉长寿,除了采用先进的设计,制造,施工及耐火材料配制技术外,当前,世界高炉炼铁技术的新举措有:开发新型原料,尽最大努力精化入炉炉料,开发完善炉顶布料控制技术,合理控制炉内煤气流分布,采用软水作为炉体冷却介质,以强化高炉冷却;开发可大幅延长炉体寿命的炉衬修补技术,保护炉子内型等。 相似文献
14.
15.
合钢3号高炉(314m^3)第一代炉役寿命达到12年7个月(无中修),单位炉容产铁量达到6185t/m^3,其主要的长寿经验是:重视设计、施工及开炉工作,尤其是炉体冷却的能力设计较大,确保了冷却设备的安全工作;抓好精料工作;加强高炉的日常操作;加强炉役一期的操作及维护。 相似文献
16.
对攀西3×1 750 m3高炉本体设计特点进行了总结分析。高炉本体采用了适合钒钛磁铁矿冶炼的薄壁内型,隔热保温型的复合炉底炉缸内衬技术,冷却强度适中的双层蛇形管球墨铸铁冷却壁,分段供水的冷却水系统,配置大量的监测仪表,使得高炉的设计达到了国际最先进的钒钛磁铁矿冶炼高炉水平。 相似文献
17.
武钢250t转炉烟气回收(OG系统)的技术总负责是德马克公司,武汉钢铁设计研究院负责工厂设计。该系统采用新式全汽化冷却结构,整个系统实现了全自动控制。转炉吹炼过程实行安全联锁,显示了操作简单,工艺先进,安全高效等特点。 相似文献
18.
19.
20.
琥钢5号高炉(3200m^3)的设计特点主要表现在:设计的技术经济指标先进适宜,采用以长寿为目标的内衬结构,冷却设备和冷却系统,采用第四代无料钟炉顶,采用吊车作业面大,除尘效果好的环形铁场,采用占地面积小效率高的“INBA”炉渣粒化系统,采用高温内燃式热风炉,采用分级计算机监控系统等,近10年的生产实践证明,武钢5号高炉的设计是成功的,年均利用系数保证2.1以上,焦比保持在400kg/t以下,煤比120kg/t左右,近10年冷却壁没有一块失去功能,仅有17根水冷管破员,现有在炉况仍然良好,高炉寿命可望达到12-15年。 相似文献