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相似文献
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1.
宝钢3号高炉喷吹煤粉装置设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
王朋军  贾京 《炼铁》1996,15(4):1-5
宝钢3号高炉喷吹煤粉装置采用双系列、双罐串联、总管加分配器直接喷吹方式,设计喷吹能力为120kg/t。制粉系统采用中速磨负压操作,喷吹煤种为强爆炸性烟煤。该装置自1994年10月投产以来,运行状态良好,喷煤量已达到设计能力。  相似文献   

2.
张三印 《炼铁》1996,15(6):50-51
1 概况 略阳钢铁厂现有2座150m~3高炉,1993年10月建成喷煤系统,喷煤工艺流程和设备选型等处于国内较先进水平。喷吹系统规模按供2座180m~3高炉(利用系数2.2)最大煤比为150kg/t设计,设计喷吹煤种为烟煤。系统投产至今一直喷吹无烟煤,高炉试喷的第一个月煤比为21.19kg/t,1994年年均煤比为34.86kg/t,未达到80kg/t的设计水平,焦比在630kg/t左右,煤焦置换比低(1994年1月份平均为0.426)。为此,西安建筑科技大学围绕略钢高炉如何提高置换比及使煤比增加到80~100kg/t进行了攻关,并取得了一定效果。  相似文献   

3.
<正>高炉喷吹煤粉是改善炼铁用能结构,优化高炉生产,推进炼铁工序节能减排的重要手段之一。焦化的工序能耗为122kgce/t,而喷吹煤粉的工序能耗约为27kgce/t。按喷吹1t煤粉置换0.85t焦炭计算,喷吹煤粉200kg/t,可降低炼铁系统工序能耗23.75kgce/t。因此以价格较低的煤粉部分替代价格昂贵且日益缺乏的冶金  相似文献   

4.
1995年9月份,安阳钢铁公司4座高炉相继实现煤粉喷吹,其中2号高炉于9月1日率先实现,1,3,4号高炉则于9月中、下旬相继实现。该喷吹系统由冶金部武汉钢铁设计研究院设计,设计能力为120kg/t铁,现喷煤种为焦作无烟煤(焦作洗末精煤),喷吹方式为并罐喷吹。  相似文献   

5.
宫文垒  刘汉海 《炼铁》2023,(4):53-56
莱钢银山型钢两座1 880 m3高炉原设计采用粒煤喷吹技术,近年来已不能适应生产要求,存在经济性差、制煤量少、燃烧效率低、设备磨损严重等问题。2021年5月改为粉煤喷吹后,从上下部调剂入手,进行提升煤比的攻关,通过采取控制炉腹煤气量、改善煤气流分布及保证煤粉充分燃烧等措施,将煤比由155 kg/t左右提升到170kg/t左右,并阶段性地突破了175 kg/t,同时焦比降低了约15kg/t。高炉不仅实现了由粒煤喷吹改为粉煤喷吹的平稳过渡,而且炉况稳定顺行,平均利用系数达到3.4t/(m3·d),取得了良好的经济效益和社会效益。  相似文献   

6.
《炼铁》1995,(2)
鞍钢新10号高炉(2580m~3)于2月12日送风点火,投入生产。该高炉引进、吸收了发达国家20余项先进技术。 天津铁厂1994年高炉喷吹煤粉总量为135868t,吨铁喷煤粉量为90kg。  相似文献   

7.
炼铁厂煤粉输送过去采用螺旋泵。该设备对于制粉系统远离高炉喷吹站的武钢,经过十多年的生产实践证明,不能满足向高炉喷吹站输送煤粉的要求,是高炉喷吹量受到限制的一个环节;尤其是在高炉喷吹量越来越大的情况下,这个限制环节会更加突出。因此,要加以改造,使之能适应高炉大喷吹量的要求。 1.仓式泵输送系统的选择炼铁厂拥有四座大型高炉,目前高炉平均日产量在11000~12000t,四座高炉都喷吹煤粉,喷吹量已达50~60kg/t铁,个别高炉有时达70kg/t铁以上,每天的煤粉需要量在600~700t。在“七五”期  相似文献   

8.
李小静  王文忠 《炼铁》2000,19(1):48-50
1 概况 马钢四铁厂新1号高炉制粉系统距离喷吹站550m,制好粉后需经仓式泵输送至喷吹站。由于每罐煤粉重13.5t,需20min左右才能输送至高炉喷吹站集粉仓,这样难以满足日后2500m~3高炉150kg/t以上煤比的要求,且能耗较大,不符合节能降耗原则,再加上气源压力波动大,对整个制粉系统带  相似文献   

9.
1.绪言 往高炉内喷吹煤粉,可实现高炉生产作业稳定、增加生产弹性、扩大用煤范围。为达到大量喷煤的目的,必须弄清喷煤量和粒径界限等问题,从而确立最佳喷吹技术。 过去,曾做过各种有关煤粉空间燃烧实验,发现煤粉的燃烧性能低于重油,而且,往高炉内大量喷吹煤粉或喷吹粗粒煤粉均颇为困难。 但是,根据在有焦炭情况下所进行的喷煤实验发现,在高炉风口燃烧带,煤粉的燃烧性良好。荷兰、法国等国家喷煤粉量已达到了130kg/t,英国曾报道过喷吹平均粒径在0.3mm以上的粗粒煤粉的消息。  相似文献   

10.
介绍了天津轧三钢铁有限公司2×1 260 m~3高炉喷煤系统的设计特点,讨论了煤粉计量、喷吹罐压力控制等问题。该喷煤系统采用三罐并列、喷吹主管加分配器的直接喷吹形式,系统喷吹能力大,单座高炉最大可达29 t/h;三罐并列形式实现了充压氮气的回收,延长了设备使用寿命。一年多的生产实践表明,该设计合理,布局紧凑,系统运行平稳,吨铁喷煤比控制在150 kg,有效地降低了生产成本。  相似文献   

11.
宝钢炼焦配煤的技术进步   总被引:1,自引:1,他引:0  
胡德生  吴信慈  冒建军  曹进 《钢铁》2004,39(1):9-12
宝钢投产17年来,焦炭质量逐步提高,满足了宝钢提高高炉喷吹煤粉量的要求,确保了高炉顺行,实现最高喷吹煤粉量261kg/t。从1999年以来,连续年平均喷吹煤粉量稳定于200kg/t。宝钢焦炭质量的提高,主要依赖于宝钢炼焦配煤技术的进步。  相似文献   

12.
长钢高炉喷煤系统主要由备煤系统、制粉系统、喷吹系统和向8#高炉输煤的管道组成,总结了高炉喷煤技术的进步.通过对制粉设备、喷吹设备以及煤种选择、高炉操作等方面的探索和改进,重点解决了制约煤粉产量、输送和风口前燃烧状况的难题,在远距离输送和浓相输送喷吹方面取得了突破性进展,实现了1 600m远距离输送,中间无加压装置,浓相输送固气比达到80 kg/m3.4座高炉煤比均达到200 kg/t,并且稳定保持在190 kg/t以上.  相似文献   

13.
本文介绍顿涅茨克钢铁厂高炉喷吹煤粉的经验。1968~1978年已向高炉炉缸喷吹了65万多吨煤粉,每吨生铁随天然气喷吹60~80kg 煤粉,加上其它工艺措施和补偿措施,可使焦比降低132kg/t 铁.  相似文献   

14.
1 绪言向高炉内喷入煤粉对稳定操作、降低成本、提高生产率和扩大煤的选择自由度等都是有效的。特别是大量喷吹煤粉作为一种解决焦炉老化及环境等问题的有效手段,其重要性近年来已日益为人们所认识。在现役高炉上,煤粉比已达到了170kg/t铁以上的实绩。今后,试图通过确立200kg/t铁以上的喷吹技术来达到上述目的。要实现200kg/t铁以上的喷吹目标,就必须改善煤粉的输送性和燃烧性,同时确立在高矿/焦比时的炉顶布料控制技术。本文主要  相似文献   

15.
对唐钢高炉喷吹煤粉中配加碳粉进行生产实践研究,研究表明喷吹煤粉中配加5%碳粉能够满足高炉喷吹条件,并且使混煤成本降低6.2元/t。根据高炉日常生产数据的比较分析,喷吹碳粉以后高炉能够稳定顺行,未对高炉日常生产造成不良的影响。  相似文献   

16.
陈茂熙 《炼铁》2002,21(4):14-17
重钢高炉新建喷煤系统采用直接喷吹方式,制粉系统采用中速磨负压制粉,喷吹系统采用了浓相输送、双罐并列、喷吹主管加分配器等技术,全厂3座高炉共用1套喷吹系统。设计煤比200kg/t,制粉能力可满足煤比250kg/t的生产需要。  相似文献   

17.
高炉喷粉技术,目前在日本发展很快。加古川钢厂2号高炉(3850m~3)和神户钢厂3号高炉1845m~3的煤粉喷吹系统分别于1983年3月和5月正式投产。半年后,操作运行已处于稳定状态,喷粉率为50~55kg/t·HM。喷吹煤粉可以有效地减小炉壁反应不良区域,这在全焦操作中往往可以观察到。目前神户钢铁公司计划将喷粉率提高到70kg/t,并且用劣质煤。这里将高炉煤粉喷吹系统的技术发展经过概述如下。  相似文献   

18.
《炼铁》1995,(6)
天津铁厂5座高炉全部实现喷吹煤粉,截止今年8月,全厂喷煤粉已达104kg/t铁,居全国冶金行业高炉喷吹煤粉的先进水平。仅喷煤粉一项,生铁成本下降9.61元/t铁。马钢扩大高炉富氧大喷吹技术攻关,取得了突破性进展。今年1~9月,全公司9座中型高炉平均吨铁喷煤11.4kg,名列全国同类中型高炉首位。尤其是第二炼铁厂1号高炉,研制推  相似文献   

19.
分析了鞍钢鲅鱼圈分公司目前喷吹使用的烟煤性能,采用正交试验设计方法对提高烟煤的配比进行研究,同时对喷煤方案的混煤粒度组成、富氧率等影响煤粉燃烧因素及输送速度、理论置换比进行了分析,据此确定了最优化的喷煤方案,并进行了工业化试喷吹。试喷吹期间,2座高炉整体稳定顺行,喷煤比分别提高了5.03kg/t和4.97kg/t,燃料比分别降低了7.37kg/t和5.98kg/t。  相似文献   

20.
两段式喷吹煤粉工艺应用于瑞典SSAB Oxel(o)sund 2号高炉,效果显著.结果表明:若维持风口喷吹煤粉量不变,两段式喷吹煤粉工艺可以提高喷煤量,降低焦比,当第二段喷吹煤粉量5 kg/t时,焦比下降5 kg/t;改善高炉料柱透气性,降低料柱压差,使炉内煤气流分布更加合理,有助于高炉操作稳定,提高煤气利用率;第二段喷入的煤粉可以在高炉内被充分利用,并可以有效地抑制焦炭强度在高炉内的劣化,有助于降低在实施大喷煤工艺时对焦炭质量的苛刻要求;有助于减少炉墙热损失.  相似文献   

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