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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
杨远志 《水泥》2002,(5):48-49
我厂Φ4m/3.5m/4m×145m湿法窑的窑口内衬采用普通磷酸盐耐火砖和浇注料浇注,在生产运行中,由于耐火砖移位和炸裂掉砖及浇注料的磨损脱落,不能有效地保护窑口,时常停窑维修,影响回转窑的正常运行。1窑口耐火材料的使用情况1.1普通磷酸盐砖的砌筑和使用情况我厂普通磷酸盐砖的砌筑形式见图1。图1窑口及耐火砖砌筑形式由于窑口耐火砖设计的缺陷,在回转窑热态运行中,窑口A型砖易炸裂、脱落、移位、抽签,造成整个窑口内衬松动、垮落,使窑口护板烧坏、变形,见图2。又由于筒体窑口护板变形,耐火砖很难按技术标准要求…  相似文献   

2.
闫禄军 《水泥》2006,(12):61-62
我公司煅烧氧化铝熟料回转窑为湿法直筒窑,采用单筒冷却机,窑规格为Φ4.5m×100m. 1 原窑口结构 原窑口筒体安装结构示意见图1.筒体前端直接安装窑口护铁,在距窑口700mm的位置设置挡砖圈,在挡砖圈与窑口护铁之间采用浇注料保护筒体.  相似文献   

3.
我公司回转窑Φ3.95m×56m窑外分解窑,窑口护板的材质为ZG4Cr25Ni20Si2,原结构型式见图1a。在使用过程中,发现其端面即序号1处,因无浇注料,长时间受到夹有熟料粉末或颗粒的二次风和炽热熟料的冲刷,易出现裂纹,最后发展到端面脱落,窑口护板仅剩下与筒体联接部分。端面脱落以后,不仅堵塞蓖冷机出料口,导致停窑处理,而巨使窑口变形,影响窑头密封。我公司于1999年7月将窑口护板改成图1b所示结构,在端面上打上浇注料,对其起到了保护作用。当浇注料脱落以后,重新打上即可。改造后,护板的效果至今很好,从未更换过一块窑口护板。  相似文献   

4.
徐伟干 《水泥》2009,(1):58-59
我公司Φ4.8m×72m回转窑自2003年投产以来,窑口浇注料损坏频繁,除属高温熟料正常冲刷磨损外,其余均为整块脱落(篦冷机第三段可发现),使用周期最多只有2-3个月。且由于浇注料的脱落,引发窑口护板脱落及窑口筒体严重变形,造成多次停窑处理。因此,我们于2006年9月对窑口护板进行了技术改进,同时选用性能更适宜的浇注料。  相似文献   

5.
水泥窑口浇注料易脱落,满足不了生产周期的需要。我们对水泥窑口浇注料采用无顶模施工技术,通过对锚固件的形状、焊接方式、浇注料材料、施工水量、膨胀缝的留设以及不支顶模等施工方式的改善,解决了前述问题。  相似文献   

6.
<正>0前言随着新型干法水泥生产技术的不断进步,窑的运转率及可靠性都在不断提高,对烧成系统的耐火材料使用周期也提出了更高要求。窑口作为窑系统的重要部位,窑口浇注料的使用寿命严重影响窑的运转可靠性,曾有不少工厂发生过窑口浇注料脱落甚至窑口护铁掉落的停窑事故,造成较大的经济损失。延长窑口浇注料的使用周期对保护窑口护铁,  相似文献   

7.
1出现的问题 我公司φ4.0m×60m回转窑1998年投入生产.从2004年开始,窑口护铁经常脱落,导致窑口浇注料使用周期短,3~4个月即开裂脱落,使窑头筒体被烧成喇叭形.  相似文献   

8.
王泽健 《水泥》2002,(6):41-41
我厂是邗江型Φ2.5m×42m五级旋风预热器窑,窑口使用的是FA钢纤维增强耐火浇注料,其理化指标见表1。受多种因素影响,窑口耐火衬料使用寿命一般为6个月左右。为缩短施工时间,提高窑口耐火浇注料的使用寿命,经不断的实践摸索,自1998年3月以来,我们采用在浇注前先将拌好的浇注料用振动棒在一小容器内预振动,使浇注料内部密实,再将预振后的浇注料倒入模板中,再振动出浆成型养护,我们称之为二次振浆法。采用该方法施工,窑口浇注料使用寿命达31个月,使用效果比较见表2。表1FA钢纤维增强耐火浇注料理化指标Al2O3…  相似文献   

9.
杨永朝 《水泥》2018,(1):37-38
我公司两条2 500 t/d生产线是天津水泥设计研究院有限公司于2002年和2004年设计并组织施工的。窑内耐火砖使用周期1年,窑口浇注料使用周期仅4~6个月,使用周期的不同步,造成计划外停产,既影响生产运行,又增加了生产成本。为此,我公司不断实践和改进,通过加强对施工过程控制、对锚固件和浇筑施工方案技改、优化点火升温操作等措施,使窑口浇注料使用寿命提高到了1年以上,解决了窑口浇注料过早损坏问题,达到了检修周期的同步,取得了较好的经济效益。  相似文献   

10.
0前言 窑口作为可动设备的异形部位选用不定型浇注材料做衬里是非常适宜的,许多兄弟厂家为了提高窑口衬料运转周期,大多选用高档浇注料,这未尝不可,但另一方面最关键的问题还在于施工,俗话说“三分材料七分施工”,只有正确的浇注方法,严密细致的施工方案和精心地操作才是提高衬料运转周期的前提,以我厂2号窑(规格φ4m×60m,RSP型分解炉,2000t/d三风道喷煤嘴)窑口砼使用周期为例,我厂选用一种中档低水泥浇注料——北京通  相似文献   

11.
吕宏伟  郑云涛 《水泥》2008,(6):55-55
1现有工况 我公司有两条新型干法窑,其中1号窑规格为Ф3.2m×44m.该窑前窑口用两环挡砖圈,规格均为50mm×60mm,在挡砖圈上使用250mm高的铝碳耐磨异形砖接窑口浇注料,该砖规格、形状见图1.后窑口使用高强耐碱异形砖,该砖的规格、形状见图2.前、后窑口用砖砌筑情况见图3.  相似文献   

12.
我厂自行设计的03.3X52.36m的亲外分解密,窑口来用的是较重的铁砖。由于窑口温度高,该处简体极易变形,导致亲口砖经常抽出和脱落,使用周期非常短,据统计最长的也只有8天,严重地影响着密的长期安全运转。为提高窑口耐火砖的使用周期,我们曾在窑口打过《次耐火浇注料,但使用最长的也只有45天左右,加之浇注料需要养护,造成停赛时间较长,故未能达到预期效果。针对上述情况,我厂有关技术人员经过多次研究论证,自行设计了异型亲口砖,经在该赛上使用后,取得了较理想的效果。现简介如下。1具体做法(1)采用高强度、低水泥耐火浇…  相似文献   

13.
江西永丰南方水泥有限公司5 000 t/d熟料生产线2010年6月投料,回转窑窑口浇注料自2012年中修以来使用周期均低于6个月,最短的只有2个月,严重影响窑的安全运行与经济效益。整改实践证明,延长窑口浇注料长度(建议0.8~1.0 m),在窑口增加一道挡砖圈,可使浇注料整体强度有所提高,筒体刚度增强,从而有效保护窑口护铁、挡砖圈、窑筒体,避免其烧损变形增加维修成本。  相似文献   

14.
我公司1号2 500t/d生产线于2003年投产,窑口浇注料使用周期一直在10个月以上,2012年连续出现了2次窑口浇注料脱落现象,使用周期均不足2个月。  相似文献   

15.
正水泥窑口耐火材料由于受高温、急冷急热、物料的冲刷、机械应力、施工等因素造成窑口耐火材料使用周期较短,制约了窑的运转率,甚至出现浇注料脱落造成窑筒体烧穿的事故,某水泥厂在运行中出现窑头罩冷风套飞砂料较大,并漏出大颗粒熟料的情况,经过停窑检查发现窑筒体冷风套下出现了窑筒体烧穿向外边漏料的情况。本文通过分析窑口浇注料的品种选择及施工改进,以提高窑口浇注料的使用寿命,提高运转率达到优质低能耗的  相似文献   

16.
预分解窑由于利用三风道喷煤嘴以及随着二次风温和产量的提高,窑口热力负荷加大,熟料对衬料的侵蚀磨损也加大。根据以往的生产实践,窑口衬料的使用周期往往只有1-3个月。窑口作为可动设备的异形部位选用不定型材料浇注做衬里不是非常适宜的。许多厂家为了提高窑口衬料运转周期大多选用高档浇注料,但如何施工也是一个关键问题。俗话说:“三分材料七分施工”,只有掌握正确的浇注方法,实施严密细致的施工方案和精心地操作才能提高衬料的使用周期。  相似文献   

17.
0引言 窑外分解窑窑口热力负荷加大,熟料对衬料的侵蚀磨损也加大,窑口衬料的使用周期往往也只有 1~ 3个月左右时间。许多兄弟厂家为了提高窑口衬料运转周期大多选用高档浇 注料,这未尝不可,但最关键的问题还在于施工,俗话说,“三分材料七分施工”,只有正确的浇注方法,严密细致的施工方案和精心地操作才是提高衬料运转周期的前提。以我厂 2号窑 (日产 2 000t,Φ 4m× 60m, RSP型分解炉 )窑口混凝土使用周期为例,用同一种中档低水泥浇 注料,由于改进了浇注技术,使用周期由 55d提高到 112d,延长使用时间 1倍以上。 1窑口护铁…  相似文献   

18.
贾军峰 《水泥》2012,(3):53-54
我公司两条5 000t/d生产线的窑口浇注料使用寿命短,窑口护铁端面浇注料剥落严重,影响了窑口护铁的使用寿命,每年都需要更换一次窑口护铁,既影响窑系统的安全稳定运转,又带来巨大的经济损失。为此,我公司技术人员及耐火材料厂家对窑口浇注料的施工方案进行了改进,取得了很好的效果。1锚固件及膨胀缝的改进  相似文献   

19.
郑占锋 《水泥》2011,(11):47-48
我公司2500t/d生产线自2006年投产以来,窑口浇注料使用周期一直不理想,使用时间没有完整超过5个月,极大地影响了窑的产量和窑15护铁的使用寿命。笔者和公司相关人员对其进行了改进,效果较好,已正常运行12个月,浇注料仍没有脱落迹象。  相似文献   

20.
<正>1窑筒体更换原因我公司一期5 000t/d熟料生产线自2005年投产,运行至2013年底已8年有余,配套φ4.8m×72m回转窑窑口经历多次耐火砖磨蚀及浇注料脱落烧损后,变形比较严重,按计划于2013年底更换窑口短节。在窑口短节更换即将结束时,为掌握窑筒体使用情况,又对窑筒体厚度进行全面检测,发现过渡带筒体厚度明显变薄。检测结果显示,过渡带窑筒体厚度已从原始的28mm氧化、锈蚀至14mm,窑门附近筒体厚度仅剩  相似文献   

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