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相似文献
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1.
兖矿国泰化工有限公司甲醇装置设计规模为24万t/a,采用C307型催化剂、低压羰基合成和三塔精馏,改造和扩产后生产能力达到31万t/a。精馏是耗能较高的操作单元,通过查阅甲醇蒸汽消耗记录,吨甲醇蒸汽消耗平均为1.2t。因此,甲醇精馏系统的节能降耗成为各甲醇生产厂家关注的重要问题。笔者以下浅谈降低甲醇精馏蒸汽消耗的途径,以供业界参考。  相似文献   

2.
葛方晋 《小氮肥》2007,35(12):12-14
0 前言 山东青岛昌华集团股份有限公司1996年投产的1套设计能力20kt/a精甲醇生产装置,甲醇精馏采用双塔流程。2005年随着公司生产能力的扩大,粗甲醇的生产能力由原25kt/a扩大到60kt/a。针对甲醇精馏能力与粗醇的生产能力的系统配平问题,经过考察对比认为,利用石家庄精工化工设备有限公司的垂直筛板型甲醇三塔精馏技术对老系统改造后生产能力可达到粗甲醇60~80kt/a.  相似文献   

3.
上海焦化有限公司200kt/a甲醇装置原先采用的是以浮阀塔技术为基础的三塔精馏生产工艺。为了满足2003年投产的140kt/a甲醇新装置的生产需要,上海焦化有限公司与天津大学合作,将原先精馏系统改造成新型高效填料塔的三塔精馏生产工艺。改造后,生产能力由原来的200kt/a增大为现在的350kg/a,同时在生产效率、产品质量和能耗等方面也有所改善。  相似文献   

4.
于咏梅 《化肥设计》2009,47(4):44-47
简述了甲醇三塔精馏装置应用高效丝网波纹规整填料,配套使用新型气液分布器和蒸发式冷凝器等先进技术的情况;介绍了三塔精馏工艺流程和装置特点;通过与传统板式塔工艺对比,从吨甲醇消耗、产品质量、节能减排等方面总结了装置生产运行效果。结果表明:1套10万t/a甲醇精馏装置,每年节能降耗节省资金达到547.6万元,且可实现装置生产污水的零排放。  相似文献   

5.
0前言 山东明水化工有限公司520kt/a尿素技改工程于2006年1月开始建设,2007年2月装置一次开车成功。作为醇烃化工艺的配套工程,甲醇精馏系统采用了50kt/a三塔精馏技术。自2007年4月正式投产,现已经稳定运行了8个多月。通过8个多月的生产实践证明,三塔甲醇精馏技术表现出蒸汽消耗低、系统运行稳定、产品质量好等优点。现将系统运行情况总结如下:  相似文献   

6.
巴斯夫(BASF)计划投资6000万美元,改组在美国帕萨迪纳的增塑剂业务。投资包括建设一套125万t/a的酯类增塑剂生产装置,预计2006年下半年投产,公司还计划将帕萨迪纳12.5万t/a的2-乙基已醇装置改建为12万t/a的2-丙基庚醇(2-PH)装置。另外,巴斯夫还将位于得克萨斯州弗里波特2-乙基已醇装置的产能从8万t/a扩大到12万t/a。  相似文献   

7.
我厂甲醇精馏系统采用较为先进的三塔精馏工艺,原设计生产能力为100kt/a,经过近几年不断地优化工艺指标及技术攻关,目前已达到150kt/a的生产能力。现将我厂三塔精馏系统运行情况和操作经验作一总结,供同行参考。[第一段]  相似文献   

8.
30万t/a甲醇精馏装置工艺技术选择与设备配置   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了30万t/a甲醇精馏装置的工艺流程设计和设备配置:采用三塔精馏,塔内件采用新型高效塔板,再沸器选用立式热虹吸式再沸器,用屏蔽泵输送甲醇;分析了装置实际生产运行工艺数据,总结了该装置工艺技术的特点。  相似文献   

9.
晋煤天源原有甲醇精馏装置采用预塔、加压塔和常压塔三塔精馏流程,随着公司产品结构优化调整方案的实施,原装置5万t/a的处理能力已不能满足实际生产需要。经多方考察论证,对甲醇精馏装置进行产能优化调整,调整过程尽量利用原有设备,通过并联新设备的方式,实现装置产能优化,达到10万t/a的处理能力,精甲醇产品符合优等品质量标准。  相似文献   

10.
任岭  朱法士 《化肥设计》2004,42(4):47-48
河南省新乡市延化集团化肥厂是20世纪70年代建成的年产3000t/a小型氮肥企业,目前合成氨生产能力达10万t/a。由于仍以碳铵为主导产品,致使企业近几年生产经营非常困难。为摆脱困境,公司决定调整产品结构,建设1套3万t/a的联醇装置,同时配套3万t/a的甲醇精馏装置。  相似文献   

11.
何向杰 《中氮肥》2001,(5):22-22
我厂联醇生产的粗甲醇,通过双塔常压精馏制得精甲醇,设计能力为3万t/a。从1992年开车以来,地生产装置进行了多次改造,生产能力达到了4.5万t/a,甲醇精馏的蒸汽消耗从设计的2000kg/t下降到1645kg/t,但依然偏高。我厂采用了一项节能技术,即利用甲醇精馏的冷凝液来降低甲醇精馏的蒸汽消耗。  相似文献   

12.
利用煤气炉处理甲醇废水技改总结   总被引:3,自引:0,他引:3  
1问题提出 我公司拥有合成氨联产甲醇装置2套,其产能分别为2与4万t/a。在联醇生产中,由于粗醇中含有多种有机物,需在精馏中除去。我公司甲醇精馏采用双塔精馏流程,该过程会产生约5t/h的甲醇废水,其中含甲醇平均约0.17%。由于甲醇的毒性很强,含甲醇废水直接外排,会严重污染环境。为了有效治理甲醇废水,我公司参照兄弟厂化学氧化法的成功经验,决策利用煤气炉燃烧裂解来处理甲醇废水,具体方案是将甲醇废水送入1^#造气系统的7^#、8^#煤气炉夹套锅炉汽化后在煤气炉制气过程中燃烧裂解。  相似文献   

13.
简述了100kt/a甲醇精馏工序三塔精馏原理和工艺流程,对甲醇精馏的操作要点和经验进行了总结。实际应用证明,三塔精馏具有节能降耗、产品质量高的优点。  相似文献   

14.
马新  徐海源 《化肥工业》2002,29(5):40-51
采用二段低压法甲醇合成技术、三塔精馏和高效规整填料对6万t/a甲醇装置进行改造,改造后甲醇产量增幅为675,吨精甲醇综合能耗下降30%,产品质量全部达到GB338-92优等品要求,实践证明改造是成功的。  相似文献   

15.
钱伯章 《弹性体》2008,18(6):57-57
埃克森美孚化学公司正在新加坡裕廊岛建设第2套石化联合装置。该石化项目包括100万t/a蒸汽裂解制乙烯装置、2套65万t/a聚乙烯装置、45万t/a聚丙烯装置、30万t/a特种弹性体装置、芳烃抽提装置(生产34万t/a纯苯)、12.5万t/a羰基醇扩能以及220MW电力联产装置。  相似文献   

16.
以内蒙古荣信化工二期90万t/年甲醇精馏项目为研究对象,采用proⅡ软件对甲醇三塔顺流精馏过程和三塔逆流精馏过程进行了模拟。通过分析不同精馏过程对能耗的影响,确定了采用三塔顺流流程的方案,并在流程中设计了换热网络以降低能耗。结果表明:三塔顺流流程方案的能耗更低,结合换热网络的应用,可使吨甲醇蒸汽耗量由1.27 t降至0.9 t。同时,新流程的应用将使精甲醇收率由98.7%提高到99.2%,每年创造经济效益约2718万元。  相似文献   

17.
齐鲁增塑剂股份有限公司2万t/a装置于2004年对精馏装置进行了技术改造,改造后,装置进行平稳,提高了产品的产量和质量。  相似文献   

18.
<正>山东兖矿国泰化工有限公司采用煤气化联醇工艺生产粗甲醇,粗甲醇精馏系统采用三塔精馏工艺,甲醇精馏系统设计生产能力24 kt/a。经过几年不断地工艺优化和技术改造,精甲醇产量得  相似文献   

19.
我厂甲醇系统采用了先进的低压合成技术、三塔精馏的流程,于2000年5月建成投产。该系统设计能力为80kt/a,实际生产能力已达100kt/a。为了适应市场的需求,增加效益,决定扩大生产规模,使甲醇的生产能力达到120kt/a。为此,我厂在原来的基础上,新增加一套Ф1800mm  相似文献   

20.
匈牙利Borsod Chem公司已宣布,计划至2009年建16万t/a TDI装置,还将于2011年建20万t/aMDI装置。该公司还计划通过进入下游产品(如聚氨酯体系),以增加异氰酸酯生产的价值。公司将投资2.2亿欧元使TDI产能由2006年8万t/a增至2012年26万t/a,投资1.5亿欧元,使MDI产能由2006年14万t/a增至2012年36万t/a。  相似文献   

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