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为了满足炼油厂加氢装置的用氢需求,某炼油厂制氢装置进行了扩能改造,更换了2台原料气压缩机、中变PSA吸附剂,并对转化炉余热锅炉原料预热段、蒸发段及转化炉空气预热器进行了改进。2015年9月,对装置进行了高负荷的标定,结果表明,该装置产氢能力由原设计满负荷4 0000 m~3/h成功扩能至4 4000 m~3/h。 相似文献
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本文对比国内几套大型制氢装置工艺技术的不同,分析制氢装置不同原料的选择依据,从转化炉炉型选择建议、原料气预热、转化炉烟气对流段换热和中变气冷却三方面分别说明制氢装置换热流程设计中应该注意的问题及建议,旨在提高整体装置的能量利用效率,降低能耗。 相似文献
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介绍了某炼油厂40000 m 3/h制氢装置转化炉汽包的设备外形特点、平面布置与连接管道的规划要点。该装置转化炉汽包同时连接两台余热锅炉。从两台余热锅炉出口到汽包入口的上升管可以看做一个汽包上升管系。使用应力分析软件CAESARII对转化炉汽包管系设计方案进行了计算并优化。文章对设计中所遇到的问题进行了探讨,为今后类似装置的设计提供参考。 相似文献
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大庆油田天然气分公司四大队北区压气站的2台SZS10-1.25-Q型锅炉是2000年投产运行的蒸发量为10t的工业蒸汽热炉,该炉设计燃料气耗量为300m^3/h,耗费燃料气量较大。为了节约该型锅炉的燃料气耗量,提高锅炉的热效率,于2005年立项对其锅炉给水系统进行了节能研究。在其锅炉与烟囱之间的烟道上增设锅炉给水与排烟换热器,利用排烟余热将锅炉给水进炉前先预热,从而提高锅炉的热效率。这种利用烟气余热来加热锅炉给水的节能增效方法对企业节约能源,提高经济效益具有重要意义。 相似文献
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对中国石化燕山分公司50 000 m3/h(标准状态)制氢装置转化炉排烟温度高的问题进行了分析,找出了问题产生的根源是"烟气走廊"的存在,并有针对性地提出了解决方案和改造措施。"烟气走廊"造成了空气预热器热管的链性损坏,影响到烟气余热锅炉的传热效率。通过采取增加烟气折流挡板等措施改造后,消除了转化炉排放烟气过热的现象,并取得了较好的经济效益,年创效益约858.01万元,成本回收周期为122天。 相似文献
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《中国石化文摘》2005,(6)
TE683.3200506467制氢装置转化气余热锅炉设计探讨〔刊〕/黄小平(中石化工程公司)∥石油化工设备技术.-2004,25(5).-7~9制氢装置转化气余热锅炉的烟气压力、温度高,烟气中含有氢、有腐蚀且计算复杂,设计难度大。该设计对腐蚀形式进行分析,对锅炉的结构形式提出采用挠性管板,换热管与管板的连接采用了强度焊加贴胀,管板和换热管均采用15CrMo材质。管板与换热管焊接,应进行焊前预热、焊后热处理。焊前预热温度为150~250℃,焊后热处理温度为650~680℃,保温1.5h。图2(刘家琏摘)TE685.3200506468金陵分公司循环水处理技术的发展〔刊〕/徐庆轶(… 相似文献
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中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司制氢装置余热回收系统运行异常,过热蒸汽温度由420℃下降至375℃、烟气排放温度升高到264℃,影响装置安全运行。检查、核算发现余热锅炉入口烟气量低于设计值、过热蒸汽管积垢,同时锅炉管束与炉墙衬里之间有间隙,空气预热器的入口温度分布不均,热管失效。为解决上述问题,将过热蒸汽段受热面积增加;在解吸气返回线上增设增强型过滤器;在烟气余热锅炉各段管束与炉墙的间隙处增加烟道挡板,并且更换前10排热管为耐高温热管。改造后,实现了装置长周期平稳运行,装置过热蒸汽温度由375℃提高到430℃、发汽量由91 t/h提高到95 t/h,有效保障了下游装置的用汽要求,改造后进、出空气预热器的烟气温度实现均匀分布,排烟温度降至125℃的正常水平。余热回收系统的运行更加优化,加热炉的热效率提高,取得较好的经济效益。 相似文献
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对制氢装置转化炉集合管及余热锅炉锥段衬里超温失效的原因进行了分析 ,并对衬里进行了改造 ,改造后效果良好 ,实现了装置长周期运行 相似文献
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文中分析了燃油锅炉三种余热回收方式对锅炉热效率的影响,指出了不同烟气余热回收方式对影响锅炉热效率的利弊,通过测试分析得出烟气余热预热空气、预热燃油、预热给水三种余热回收方式对锅炉本体热效率的影响。 相似文献
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本实用新型属于余热回收技术领域。提出的油田稠油热采注汽锅炉余热回收装置是在现有油田稠油热采注汽锅炉的对流段与烟囱间设置有热管式空气预热器,该热管式空气预热器的烟气端分别与对流段和烟囱连通、其空气端分别与冷风道和供热管道连通。本实用新型通过回收油田稠油热采注汽锅炉烟气余热,在常压条件下操作, 相似文献
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黄小平 《石油化工设备技术》2004,25(5):7-9
制氢装置转化气余热锅炉的烟气压力、温度高 ,烟气中含有氢 ,有腐蚀且计算复杂 ,因此设计难度较大。本设计中 ,对锅炉的结构形式进行了改进 ,采用了挠性管板 ,管板与换热管的连接采用了强度焊加贴胀 ,管板和换热管均采用了 15CrMo材质 相似文献
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0前言催化裂化装置是炼油厂的关键工艺装置,其能耗水平对全厂的能耗影响显著,而余热锅炉是催化裂化装置的重点节能设施。余热锅炉的长周期运行,影响着全装置的能耗及全厂能耗。余热锅炉漏烟气问题严重制约着锅炉的长周期运行。1余热炉及其运动情况1.1余热锅炉概况前郭石化分公司二套催化裂化装置(二套RFCC装置)处理能力为80万t/a,余热锅炉1990年建成投产,设计自产中压蒸汽10.33t/h。同时可过热同参数饱和蒸汽28t/h。设有对流蒸发段、对流过热段、辐射过热段可补燃瓦斯以提高产汽量。同时在蒸发段后部设有省煤器,预热除氧水。1995年该装置… 相似文献
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余热锅炉是催化裂化装置回收烟气中热能及化学能,降低能耗的重要手段之一。烟气中有害物质经焚烧炉焚烧后大大降低。因此,余热锅炉运行的好坏,将直接影响装置各项效益的高低,因本装置余热锅炉为正压炉,其投运后各部件受热膨胀后的高温烟气泄露问题一直是锅炉运行中的一个主要问题,每年因炉顶泄露烟气而停炉堵漏,给装置造成了较大的经济损失,同时也影响了安全生产。多年来,在对其结构设计与材料使用的不断摸索与改进中,取得了一定的经验,给生产与安全都带来了较好的效益。 相似文献
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大型热管空气预热器在一段转化炉上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了大型热管空气预热器的大庆化肥厂一段转化炉烟气余热回收系统应用的情况,通过对热管空气预顺应用性能和经济效益的分析,认为在化肥一段转化炉上采用大型热管换热器实现增产节能改造、具有节能效果突出、设备结构可靠、性能优良等特点,为在其他动力工程节能改造中应用热管空气预热器提供了可借鉴的经验 相似文献
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中石化石家庄炼化分公司二催化车间为一套80万吨/年重油催化装置.装置配有一台余热锅炉.利用再生烟气的余热(再生烟气流量129000Nm^3/h.正常运行温度480℃.烟机故障时运行温度640℃).加热催化装置外取热器汽包的给水,过热产出的中压饱和蒸汽(压力3.82MDa.流量46~50t/h)。 相似文献
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随着锅炉投运时间的增加,锅炉运行工况逐渐变差,锅炉运行效率也呈下滑趋势。文中对利用烟气余热,提高锅炉热效率的可行性进行了分析与研究,提出了注汽锅炉烟气余热回收利用的方法,实施了烟气余热预热给水,降低排烟温度的方案。经过一年来的测试分析,证实了注汽锅炉烟气余热回收利用技术能够取得明显的效果。 相似文献
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存在的问题
南阳石蜡精细化工厂(以下简称精蜡厂)20万吨/年催化裂化装置多年前配备1台3.1t/h余热锅炉,利用烟气余热产生低压饱和蒸汽.并过热油浆产生的低压饱和蒸汽,后改造为25万吨/年重油催化裂化装置,一、二再烟气按分流设计, 相似文献