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1 前言镶钢导轨以其生产成本低、周期短、硬度高、耐磨性能好等优点,一直用于机床行业。为此,我们曾用T8、T10材料进行试验,发现由于镶钢导轨(如图1所示,用A、B、C、D表示导轨的四个淬火表面)上油孔、螺丝孔,定位孔、凹槽较多,加之T8、T10钢 相似文献
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在现代机床制造业中 ,为了不断地降低生产成本 ,缩短生产周期 ,提高滑动导轨副的使用寿命。镶钢导轨被广泛采用 ,一般硬度要求大于HRC58。过去我们通常采用T8、T10、CrWMn、GCr15等材料对截面小于50mm× 12 0mm ,长度不大于 80 0mm的镶钢导轨进行整体淬火 ,硬度可达到HRC55左右 ,磨后分段拼接达到一定的需要长度。其缺点是受截面尺寸、长度尺寸的限制 ,硬度偏低 ,拼缝过多 ,不美观。拼缝处易崩裂 ,影响使用 ,甚至造成废品。拼装后对导轨面需再进行一次磨削才能满足滑台导轨制造精度要求。近年来我们采用T8材料经超音… 相似文献
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大量试验和生产实践证明:钒钛铸铁的耐磨性能优于孕育铸铁、高磷铸铁和磷铜钛铸铁。钒钛铸铁机床导轨的耐磨性已超过或达到国际水平。但在生产实践中发现钒钛铸铁存在两大问题:一是加工后有麻点缺陷,影响外观质量;二是刮研、磨削等机加工困难。因此目前有些工厂采用滚铬15镶钢导轨,认为这种导轨具有最好的耐磨性能。为比较镶钢导轨与钒钛铸铁导轨的耐磨性,我们在实验室条件下做了试验研究工作。 相似文献
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热处理对钴-碳化钨合金涂层组织的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用真空熔覆的方法,在45钢表面涂覆一层钴.碳化钨合金复合涂层,并对其进行正火或调质处理,对热处理前后合金涂层的硬度和组织进行了分析。结果表明,采用正火或调质处理后提高了基体的硬度,正火处理后涂层的组织形貌基本没有变化,而调质处理后,涂层中的碳化钨聚集,形成较大的块状相,在靠近涂层界面的基体中产生裂纹。涂层的X射线衍射分析说明正火和调质处理后衍射图相似,相种类没有改变。 相似文献
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T8钢经两次调质处理,在2.5×10~(-4)s~(-1)的初始应变速率条件下拉伸,在其Ac_1处显现恒温相变超塑性特性,获最大延伸率为451%,流动应力为38.5MPa。 相似文献
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本厂生产的一种卧式加工中心,用户要求其上使用的钢导轨采用感应加热局部淬火。在试制该加工中心时,遇到的最大困难是导轨淬火变形。本文根据试验,介绍解决钢导轨局部淬火变形的方法。1钢导轨的热处理技术要求和遇到的主要困难图1示出该导轨的外形尺寸和淬硬部位则视图点划线所示)。钢导轨材料为阴钢,要求硬化深度>2mm,硬度>55HRC。图1(a)主导轨(b)辅助导轨从图中可以看出,这些导轨均细而长,淬硬部位不对称,必然导致淬火后导轨的不对称变形。图纸上要求的硬化层深度较深(>2mm),加上磨削加工余量,淬硬后的硬化层深度要… 相似文献
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两相区淬火对10Ni5CrMo钢组织与性能的影响 总被引:2,自引:1,他引:1
研究了10Ni5CrMo钢经调质处理和淬火 两相区淬火 回火(QLT)热处理后的组织与性能.结果表明,1ONiSCrMo钢经两相区淬火处理后,得到板条状的二次回火马氏体 铁素体的混合组织,并且在板条边界及板条内部析出逆转变奥氏体,该逆转变奥氏体与基体遵从K-S关系.10Ni5CrMo钢经QLT处理后改善了钢的回火稳定性,屈强比降低,尤其是低温韧性显著提高.随着回火温度的升高,逆转变奥氏体的含量增多.稳定的逆转变奥氏体提高了低温韧性. 相似文献
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机床导轨尺寸较长,有效厚度超过油淬临界直径,见图1。导轨热处理淬火后产生的畸变和开裂及硬度不均匀现象难以控制。长久以来,按常规的工艺淬火,一直没有很好地解决这个问题,严重影响了生产和产品质量。导轨材料为GCr15钢,其主要化学成分(质量分数,%)为:0.95~1.05C,0.20~0.40Mn,0.15~1.35Si,1.30~1.65Cr。该钢的组织均匀、淬透性好。 相似文献
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《组合机床与自动化加工技术》1991,(10)
1HJ_c系列机械滑台是根据国家标准GB3668.4—83(等效于ISO2562—1973)设计的。它是在高精度加工中用来实现进给运动的部件。本系列滑台采用滚珠丝杠传动,分为优质铸铁导轨或镶钢导轨、左型或右型等型式。 凡是1HJ系列机械滑台所能完成的工序,1HJ_c系列机械滑台都可以完成,但是1HJ_c系列机械滑台是高精度级机械滑台,考虑其使用的经济效果,推荐用于高精度加工机床。 相似文献
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42CrMo钢短轴,其外形如图1所示,经调质处理,硬度为49HRC,加工成型后进行镀铬处理。该短轴在使用过程中其第四牙螺纹处发生断裂。为此,对断口实样进行了宏观断口分析、金相分析,并采用扫描电镜和电子探针等设备进行了检测和分析。 相似文献
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板插式组合书架的冷冲模凹模采用T10A钢制造.经常规热处理后.测得表面平均硬度为60.2HRC.达到冷冲模硬度标准的要求。但在生产使用中经5000次左右的冲压,在图1A部位出现断裂.大大缩短了模具寿命。针对组合书架结构无法改动的情况.本文对T10A钢模具进行了碳化物超细化热处理工艺实践,达到了提高模具寿命的目的, 相似文献
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本文论述了T10钢模具经锻造、770~790℃淬火和180~200℃回火常规热处理工艺后的硬度、冲击值、组织及使用寿命。从该材料的强韧化方面考虑,主要研究了改变原始组织和淬火加热温度的影响。试验表明,经调质处理后的T10钢,采用820℃淬火和180~200℃圆火的热处理工艺,使合页精冲下模的使用寿命比常规热处理后的模具提高2.5倍以上。 相似文献