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考虑反凝析影响的凝析气井产能试井问题 总被引:3,自引:0,他引:3
大量的理论分析和现场应用表明,反凝析液析出会急剧降低近井区气相相对渗透率,从而使凝析气井流入动态发生较大改变。而在产能试井中很容易出现井底流压低于露点压力的情况,因此反凝析现象不可避免。目前的产能试井工艺很少关注反凝析现象对气井流入动态的影响,结果常造成二项式指示曲线斜率为负,所建立的产能方程也不能有效地用于生产动态分析。在充分考虑反凝析影响的基础上,详细分析了工作制度变化对渗透率的影响,论证了工作制度的合理选择对于产能分析的重要性。首次提出利用拟稳态形式产能方程系数与井底流压的关系曲线可以便捷和正确分析凝析气井流入动态。实例分析证明,利用提出的方法,能正确建立流入动态方程。 相似文献
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如果压井液压井时间过长,或其它原因使修正等时试井前的放喷排污程度差,在产能测试中,压井液对近井地带的伤害有时会随着油嘴的放大而逐渐变小。利用伤害表皮系数变化中的井底流压求得的产能方程及无阻流量是不准确的,甚至有时二项式产能曲线是向下的,无法进行通常的产能分析。给出了2种校正方法,同时给出了2个气井产能校正的实例。图2表3参1(陈志宏摘) 相似文献
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确定凝析油阻塞半径和阻塞表皮系数的方法及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在文献「1」中,Muskat提出了凝析气藏的近井地带液相饱和度随时间聚积速率的方程但文中并没有直接的推导。在该方程的基础上,文献「2」提出了确定凝析油阻塞半径和阻塞表皮系数的方法。 相似文献
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在凝析气井试井资料解释中,应考虑将凝析油产量折算成气产量加入总产气量中,用作试井解释,才能更准确地反映气层的真实特征。本文介绍了将凝析油折算成气产量的具体方法,并给出了折算公式。同时结合实例对该方法进行了分析验证。 相似文献
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高产能气井试井中的表皮系数评价 总被引:1,自引:0,他引:1
周静 《天然气勘探与开发》2002,25(2):54-62
任何引起井筒附近流线发生改变的流动限制,都会产生正表皮系数,一般用试井解释计算的表皮系数来确定某口井的总流动效率,这从理论上讲是正确的,通常,将试井中得到的较大正表皮系数作为能否进行增产措施以提高单井产能的依据,但应注意,这里用到的假设,近井区的地层伤害程度,在较大范围内都是相同的,但往往这些措施不是非常有效,这是由于计算出来的表皮系数实际上是个复合变量,它不仅仅是近井区地层伤害的函数,它还与射孔几何参数,井斜,产层部分打开和其它与相态和流量相关的参数有关,因此,要得到近井区真实的表皮系数,必须将试井表皮系数分解为向个部分,另一方面,试井解释得到的渗透率和表皮系数具有相关性,其中一个变量的误差会直接影响另一个变量,所以对选定的渗透率-表皮系数模型,需要结合一些附加的输入数据来减少计算的不稳定性,只有通过正确的模拟,才能选择合适的增产措施,这对高产能气井尤为重要,因为这类井真实的与地层伤害有关的表皮系数,通常只是试井计算出来的总表皮系数的一小部分,本提出了如何利用试井解释计算不同部分表皮系数和具有代表性的平均地层渗透率的方法,并用几个实例对其进行了分析。 相似文献
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以往在凝析气藏压力下降到露点以下时,试井分析一般采用双带径向复合模型。双带分别是近井凝析油析出区域和远离井筒的原始凝析气赋存区域。但室内实验研究发现,可能存在三个不同的流度带:(1)远离井筒的外带,具原始凝析液饱和度;(2)离井筒较近的中间带,凝析油饱和度增大,天然气流度较低;(3)近井的内带,毛细管数很高,增大了气的相对渗透率,从而使因凝析油堵塞而损失的天然气流度大都得以恢复。文中研究了试井数据中该近井带存在的证据。介绍了一个试井分析事例,该事例表明,由于多数情况下压力恢复和(或)压降都主要受井筒相态重新分布效应的影响,识别近井带比较困难。在可以识别出这三个带的情况下,采用三带径向复合模型对试井数据进行分析,对近井筒效应进行全面描述,尤其是了解总表皮效应的不同组成:机械表皮效应、取决于流速的两相表皮效应和由凝析油堵塞造成的表皮效应。若相对渗透率取决于毛细管数,则组分模拟模型可证实这三个带的存在和这些分析结果。 相似文献
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低渗致密凝析气藏产能试井技术 总被引:1,自引:0,他引:1
解决常规产能试井方法难以适应低渗致密凝析气藏的问题。方法:现场实验了气井非稳定渗流理论指导产能试井、国外LIT方法,并井恢复试井替代产能试井3种较新试井技术。 相似文献
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凝析气藏衰竭开采出现反凝析污染,如果衰竭速度控制不当,将严重影响气井生产。采用非平衡压降"雾状"反凝析控制技术可以缓解这种影响。该技术利用凝析油析出之初、其呈雾状的非稳态状态时,通过提高天然气流速使反凝析油即时形成即时采出,实现地层压力低于露点压力时反凝析油始终无法形成连续相,保持高的凝析油传输能力,并通过延长雾状流压力窗口实现反凝析污染的有效控制。首先通过Мирзажанзаде的非平衡压降理论结合非平衡定容衰竭相态实验,揭示了衰竭速度与"雾状"反凝析的内在规律;然后开展不同压降速度(1 MPa/h、2 MPa/h、3 MPa/h和4 MPa/h)下的长岩心反凝析伤害实验及衰竭开采实验,综合分析不同衰竭速度下的雾状流压力窗口和反凝析控制效果。结果表明,压降速度越大,反凝析出的"雾状"凝析油颜色越深,在凝析气中悬浮时间越长,随高速气流产出量越多;当压降速度为4 MPa/h时,雾状流压力窗口为10.5 MPa (46.5~36.0 MPa),储层反凝析污染改善效果最好,凝析油采收率最高,但对天然气采收率影响不明显。因此,综合考虑气井出砂和气窜情况,适当增大衰竭速度,有利于缓解近井地带反凝析污染,提高凝析油采收率。 相似文献
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调查研究气井测试一点求产能经验方法产生的背景、属性和适用范围以及推广应用该方法时产生的某些偏差后认为,一点法是二项式、指数式推导的对比参数关系式,由于固定参数(Ad、n,C固定为1)来源于某些气藏多流量稳定试井数据的平均值,故属于统计学经验方法,这也使一点法求产能脱离了与产层的地质情况、流体性质和环境参数的关系,因此该方法只适用于经验数据来源的气藏或气井;由于求得的数据只是一种近似值,故只适用于不具备多流量稳定测试条件、避免大量天然气放空损失情况下,初步估算的是气井的绝对无阻流量;气藏开发和工程设计所需的数据要求准确、可靠,应在气藏试采初期用多流量试井方法取得,一点法获取的数据不能作为依据。 相似文献
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克拉美丽气田是新疆油田公司第一个千亿立方米整装气田。针对气田火山岩储层岩性物性变化快、低孔低渗、气水关系复杂的地质特征和生产动态特征差异大的投产早期开发情况,结合15口气井试气与试采资料,评价了气井产能主要影响因素,在气井试气与试采特征基础上,系统分析了火山岩气藏试气与试采差异性。研究表明:火山岩气井初始产能的高低与其稳产能力不存在必然关系,试采无阻流量与地层系数关联性强,更接近气井真实产能,气井合理配产和后期方案调整中应充分利用试采数据;压裂井试气建立的产能方程与试采曲线特征差异较大的重要原因之一是压裂导流能力随时间下降显著,产能预测需要考虑压裂井试气时的裂缝效应。 相似文献
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在凝析气藏开发过程中,随着地层压力下降,反凝析油会在井底周围聚集,形成反凝析油污染,伤害地层渗透率。凝析气井合理产能是保障高效开发凝析气藏的重要参数。基于凝析油气体系在恒温条件下的反凝析渗流理论,考虑“地层——井筒——井口——地面定点”连续流动,研究了凝析气井在不同配产条件、不同生产时间下凝析油饱和度分布特征和多项渗流特征的计算分析方法。在综合分析凝析气井各种约束条件的基础上,建立了考虑凝析油污染条件下凝析气井动态优化配产理论与方法。大港油田某凝析气藏实例计算表明,采用考虑凝析油污染条件下凝析气井动态优化配产理论与方法确定出的凝析气井合理产量与实际气井产能基本一致,说明该方法具有可靠性和实用性。图3参7 相似文献
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苏里格气田渗透率低,非均质性明显,单井产能稳定性差,常规产能评价方法不适用,需要研究一种针对该气田储层特点的简单、快速、实用的方法评价气井产能.研究发现,关井早期20 h以内的压力恢复数据,其双对数曲线显示的井筒储集时间与井的产能存在明显的对应关系;其压力比值曲线变化趋势和数值范围也与井的产能存在明显的对应关系,由此可以大致划分气井的无阻流量范围,判断其属于几类井,确定相应的配产和开发方案.现场实际应用证实了快速简化产能评价方法的可行性和实用性,苏里格气田苏25区块采用该方法,关井时间可以由原来的200 h减少为20 h,提高了试井效率,达到快速求产的目的. 相似文献