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铁精矿的质量,取决于选矿过程的工艺特点及磨矿细度。想要提高难选的细粒嵌布铁质石英岩的开采与处理量,希望得到符合冶炼要求的优质商品精矿,就必须提高大型设备的利用率。在铁精矿的选矿实践中,装有磨矿介质的球磨机应用最广泛。磨矿介质的直径组成在很 相似文献
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1999年初期 ,河南安 (阳 )钢集团李珍矿业公司选矿车间的精矿生产在激烈的市场竞争中已逐渐不能满足下道工序的要求 ,精矿品位往往徘徊在 63 .5%左右 ,且粒度也上下波动不能严格控制 ,产品销售出现困难 ,严重影响该公司经济的发展。基于这种状况 ,同年 7月 ,车间提出改善磨矿选别工艺 ,提高精矿质量产量的要求 ,经过三个多月的研究工作 ,确定将原有的一段磨矿三段选别改为阶段磨矿阶段选别的生产工艺 ,生产实践证明该流程明显提高了精矿的产量和质量。 改造前的工艺流程如图 1所示 ,其磨矿粒度靠磨矿分级来控制 ,分级产品难以达到细粒嵌… 相似文献
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我车间精矿品位1999年初在63.15%左右徘徊,粒度也不能严格控制,严重制约了公司的经济与发展。于是,车间提出改善磨矿选别工艺,提高精矿质量产量的要求。我们在走访、消化吸收周边同行业的生产工艺基础上,经过3个多月的艰苦奋斗.制成了一套把原有的段磨矿段涉别改为阶段磨矿阶段选别的生产工艺,明显提高了精矿的产量和质量。原有的工艺流程如图1所示,其磨矿粒度靠磨矿分级来控制,分级产品难以满足细粒嵌布铁矿石的选别要求。于是我们新增加了一台QS2130溢流型球磨机与自制的一套筛分设备组成二段磨矿闭路系统,更新一选二选设备… 相似文献
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《中国矿业》2017,(Z1)
大鳞片石墨是石墨精矿中固定碳品位较高的部分,而细粒部分由于含有脉石成分高而影响石墨精矿整体品位提升,为获得价值更高的高碳石墨精矿,本文研究了石墨精矿采用分目再磨-浮选工艺对提升精矿品位和保护大鳞片的效果。将石墨精矿进行混矿制样,获得满足试验要求的大鳞片石墨样品和细粒石墨样品,将大鳞片石墨样品经过一次再磨、一次浮选工艺其固定碳品位由94.14%提高到98.21%;细粒石墨经过两次再磨、两次浮选工艺其固定碳品位由93.06%提高到98.08%。试验结果表明,对筛分后的矿物分别采用不同的再磨设备和磨矿工艺参数能够有针对性的保护大鳞片和提高细粒解离度,获取高价值的高碳石墨。 相似文献
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大鳞片石墨是石墨精矿中固定碳品位较高的部分,而细粒部分由于含有脉石成分高而影响石墨精矿整体品位提升,为获得价值更高的高碳石墨精矿,本文研究了石墨精矿采用分目再磨-浮选工艺对提升精矿品位和保护大鳞片的效果。将石墨精矿进行混矿制样,获得满足试验要求的大鳞片石墨样品和细粒石墨样品,将大鳞片石墨样品经过一次再磨、一次浮选工艺其固定碳品位由94.14%提高到98.21%;细粒石墨经过两次再磨、两次浮选工艺其固定碳品位由93.06%提高到98.08%。试验结果表明,对筛分后的矿物分别采用有不同的再磨设备和磨矿工艺参数能够有针对性的保护大鳞片和提高细粒解离度,获取高价值的高碳石墨。 相似文献
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铝土矿碎解方式与铝硅矿物选择性分离 总被引:5,自引:2,他引:5
铝土矿中一水硬铝石和含硅矿物的晶体结构差异导致了它们的可碎性差异。通过选用不同类型的磨矿介质进行铝土矿的选择性磨矿和磨矿产品中细粒级的浮选脱硅试验,讨论了铝土矿的选择性碎解对铝土矿选矿脱硅过程的影响。试验表明,对于不同磨矿介质,选择性碎解效果顺序依次为球+柱介质>球介质>棒介质;通过选择性碎解可得到部分较高铝硅比的粗粒级产品,同时细粒级铝土矿的铝硅浮选分离选择性也得到相应提高。因此,铝土矿的选择性碎解可提高铝土矿精矿的铝硅比和放粗精矿粒度,满足氧化铝生产对这两方面的要求。 相似文献
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针对马坑铁矿细粒磁铁矿分别进行了1段磨矿—弱磁粗精矿磁场筛精选和2段磨矿—弱磁粗精矿磁场筛精选试验研究,考察了磨矿细度及磁场筛磁场强度对精选结果的影响。试验结果表明,采用干式抛尾—阶段磨矿—弱磁选—磁场筛精选—筛下再磨再选流程,可获得铁品位为65.24%、回收率为80.48%的综合铁精矿。 相似文献
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细粒分级新技术的比较评价 总被引:6,自引:0,他引:6
工业生产中 ,传统分级技术在分级粒度为 15 0 μm或 15 0 μm以下时的分级效率很低。为了精确分级细颗粒 ,本研究考查了当前细粒分级技术的现状 ,其中包括最新研制的Pansep筛分机 ,以及安装或不安装底流喷水系统 (Cyclonwash)的新设计的 gMax旋流器。用筛面面积为 0 5m2 的Pansep筛分机在分级粒度为 15 0和 45 μm下进行分级 ,据此来评价其性能 ,而对安装或不安装Cyclonwash系统的直径为 15cm的gMax旋流器 ,则只用来研究分级粒度为 45 μm的细粒分级。本研究结果表明 ,在对 -1mm的煤浆按 15 0 μm分级粒度分级时 ,Pansep筛分机的筛分性能明显好于传统技术 ,如旋流器和弧形筛。在伊利诺伊州的一个选煤厂中 ,Pansep筛分机的筛分效率达到了 98%的满意结果 ,而弧形筛的筛分效率为 44 % ,原煤分级旋流器的分级效率为 5 7%。对于 45 μm的分级粒度 ,采用gMax旋流器可将传统旋流器的筛分效率从 3 7%提高到 68% ,采用Cyclowash系统的gMax旋流器分级效率则可提高到 70 % ,而用Pansep筛分机筛分技术则几乎达到 99%。对于 45 μm的分级粒度 ,Pansep筛分机的以粗粒计的生产能力可达到 5t/ (h·m2 ) ,而对总的分级效率没有任何大的负面影响 ;在 15 0 μm分级粒度下分级时 ,获得相同的以粗粒计的生产能力 ,对总筛分效 相似文献
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齐大山铁矿矿石铁品位为31.56%,其中FeO含量为6.59%,主要铁矿物为赤铁矿和磁铁矿,原采用阶段磨矿-粗细分级-重选-磁选-阴离子反浮选工艺,对微细粒铁矿物回收效果差。为改善细粒铁矿物的回收效果,提高选厂经济效益,对齐大山铁矿石开展了选矿工艺优化研究。结果表明:当一段磨矿细度为-0.074 mm占65%,二段磨矿细度为-0.074 mm占90%时,采用阶段磨矿-粗细分级-阶段重选-磁选-阴离子反浮选流程处理矿石,可以获得铁品位和回收率分别为66.80%和82.90%的综合精矿,其中重选精矿占比高达70.21%,弱磁选精矿占比为7.57%。一段螺旋溜槽粗选尾矿直接给入磁选-反浮选,能有效避免微细粒级铁矿物的损失;降低旋流器分级作业沉砂粒度,增加重选作业处理量;增加弱磁精选作业,直接产出最终精矿等措施,对降低浮选作业药剂用量和最终选矿成本具有重要意义。试验成果对实现鞍山式铁矿石的高效分选具有指导意义。 相似文献
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